- 16
- 0
- 约7.54千字
- 约 14页
- 2018-07-08 发布于福建
- 举报
沧州新延迟焦化装置长周期运行经验
注重技术进步,狠抓内部管理,确保装置长周期运行
—沧炼延迟焦化装置长周期运行总结
延迟焦化装置以其转化率高、投资较低、经济效益好等特点,已经成为我国重质油加工的主要手段。当前,炼油厂加工的原油日趋重质化、多样化、高硫化,焦化装置日益显示出其不可替代的优越性。沧州炼油厂根据改炼胜利原油的需要于1996年开始建设50×104t/a延迟焦化装置,1999年3月29日一次开车成功。
一.沧炼延迟焦化装置简介
装置概况:
1.装置占地面积:180×125=22500米2
2.装置共有设备148台(套),其中加热炉1台(套)、塔5座、容器33台、压缩机1台(套)、冷换设备20台、空冷器16片、机泵49台、电梯1台、水力除焦设备2套。其它设备18台。
3.采用航天部“友力—2000”DCS控制系统。
主要技术特点
采用无单独开工循环线的无堵焦阀焦炭塔开工暖塔工艺流程。
采用油水分离的单塔两段接触冷却塔,缓和塔底油带水、塔顶冷凝水带油的现象。
水力除焦过程采用PLC安全自保联锁控制,保证了水力除焦操作的安全性。
采用有井架水力除焦技术。
分馏塔预留重蜡油抽出口。
沧炼延迟焦化装置实现长周期运行的影响因素
1.有利因素:
(1)焦碳塔装设2个中子料位计,对焦碳塔料位能及时检测。
(2)设有原料循环线,在低加工负荷、高循环比
原创力文档

文档评论(0)