#6机组一次调频性能分析.doc

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******#6机组一次调频动作性能分析报告1、#6机组基本情况******#6机组额定功率为330MW,锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ1025/18.28-1型亚临界、一次中间再热锅炉,汽轮机为上海汽轮机厂生产的N300-16.7-537/537型,DCS及DEH控制系统采用美国艾默生Ovation3.3.1控制系统。机组一次调频参数:项目DEH调频参数协调调频参数死区(r/min)±2r/min±2r/min转速不等率(%)±4%±4%负荷限制(MW)±19.48±19.48投入情况投入投入协调投入情况:负荷大于200MW投入协调控制;负荷小于200MW切除协调控制。试验期间机组运行情况:2015年9月9日至2015年9月10日,全网一次调频试验期间,#6机组运行参数稳定,试验1至7期间AGC切除,CCS及DEH一次调频投入;试验8期间,AGC投入,CCS及DEH一次调频投入。试验过程中主汽门、调速汽门正常调节,调门采用顺序阀控制方式,机组无影响运行的重大缺陷。2、动作情况分析第一次实验分析 第一次调频试验 时间:2015/09/09 10:17:29至 10:18:29频率(Hz)负荷(MW)贡献电量(KWh)动作分析时间实际理论调差系数(%)13.8初值49.962初值252.015s4.3614.56滞后时间(s)0.00极值49.910极值254.030s9.4827.71调频死区(Hz)0.038末值49.928末值253.545s15.1942.21速度变化率(%)8.2最大调整-0.052实际最大调整1.9660s21.2459.32爬坡速率(%/m)23.01变化-0.034理论最大调整6.64总计21.2459.32响应偏差率(%)34.40结论:综合指数:32.7%,不合格;出力响应指数:29.5%,不合格;电量贡献指数:35.9%,不合格;一次调频动作正常;出力响应较慢;负荷响应持续力度差;负荷贡献率不足。第二次实验分析 第二次调频试验 时间:2015/09/09 11:26:17至 11:27:17频率(Hz)负荷(MW)贡献电量(KWh)动作分析时间实际理论调差系数(%)13.3初值49.971初值241.715s6.8028.41滞后时间(s)0.00极值49.872极值244.930s14.5651.88调频死区(Hz)0.029末值49.925末值244.545s24.0375.38速度变化率(%)8.5最大调整-0.099实际最大调整3.2360s35.3399.51爬坡速率(%/m)50.40变化-0.047理论最大调整12.71总计35.3399.51响应偏差率(%)30.34结论:综合指数:30.4%,不合格;出力响应指数:25.4%,不合格;电量贡献指数:35.5%,不合格;一次调频动作正常;出力响应较慢;负荷响应持续力度差;负荷贡献率不足。第三次实验分析 第三次调频试验 时间:2015/09/09 15:18:39至 15:19:39频率(Hz)负荷(MW)贡献电量(KWh)动作分析时间实际理论调差系数(%)7.5初值50.032初值204.815s3.557.13滞后时间(s)0.00极值50.074极值201.630s12.8020.12调频死区(Hz)0.032末值50.071末值201.745s25.3738.28速度变化率(%)5.6最大调整0.042实际最大调整-3.2460s38.5958.67爬坡速率(%/m)-1.08变化0.039理论最大调整-5.40总计38.5958.67响应偏差率(%)22.32结论:综合指数:62.9%,中等;出力响应指数:60.0%,合格;电量贡献指数:65.8%,中等;一次调频动作正常;出力响应一般;负荷响应持续力度一般;负荷贡献率不足。第四次实验分析 第四次调频试验 时间:2015/09/09 16:04:47至 16:05:47频率(Hz)负荷(MW)贡献电量(KWh)动作分析时间实际理论调差系数(%)8.5初值50.040初值205.615s2.493.65滞后时间(s)0.00极值50.076极值203.030s7.6812.18调频死区(Hz)0.040末值50.077末值203.045s16.4527.02速度变化率(%)8.2最大调整0.036实际最大调整-2.5960s26.8044.77爬坡速率(%/m)-0.81变化0.037理论最大调整-4.62总计26.8044.77响应偏差率(%)23.41结论:综合指数:57.9%,合格;出力响应指数:56.0%,合

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