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护栏浪费案例成本浪费案例: 我矿井下所使用护栏较多,各个皮带机头都要安装护栏。随着工程的结束,各区队使用的护栏有的移交给其他单位,有的弃之不用,当作废料处理。特别是皮带机头所使用的护栏,当皮带机拆除时,护栏也随之拆除升井至北料场,当成废料处理,不能回收利用,造成了浪费。浪费发生原因: 1、有些区队没有建立健全相关制度约束员工的浪费行为,有些区队虽建立了关于成本方面的制度,但制度执行不到位,是造成浪费的直接原因。 2、有些区队员工成本意识不强,责任心不强,没有节约意识,对拆除的护栏没有及时回收利用,是造成浪费的主要原因。改进措施:1、区队自身建立健全相关制度,护栏尽量用废旧钢筋加工,当皮带机拆除时,区队要及时将护栏升井,如没有按制度执行,落实责任人。2、相关科室建立健全管理监督制度,当区队申请加工护栏时,相关科室对护栏使用地点、护栏数量进行记录,皮带机拆除时,要敦促区队及时将护栏升井并上交。八采区皮带下山移变烧坏案例成本浪费案例:2012年8月6日夜班,0点13分,八采区轨下人车场跳电,蒋某到大巷配电点检查发现1#移变高、低压侧均跳电,同时对移变外观进行检查,认为没有问题,在没有拉下移变高压开关刀闸情况下,就到八采区变电所联系进行恢复送电。0点19分09秒,机电队配电工吴某对5#高爆开关合闸送电,0点19分19秒5#高爆再次速断跳闸,大巷内刘某同时发现移变低压头冒烟,并通知蒋某不要送电。4:00,由地面机修厂下630移变一台,组织入井进行更换。至早班12:50,移变更换完毕,调试正常,恢复工作面正常生产。原因分析:1、8月4日、5日连续两天,因工作面风筒传感器故障,移变多次跳电,现场人员多次频繁送电,开三队没有对移变低压馈电开关加强检修,导致内部电源线紧固螺栓松动(移变升井后检查已烧毁接触器连接螺栓),造成送电过程中移变低压馈电开关电源接触不好引起火花,损坏绝缘引起短路是此次变压器低压开关烧坏的直接原因。2、事故前两天(8月4日、5日),机电科包队人员轩某连续两天现场发现八采区供电异常,多次要求开三队机电负责人洪某停电检修,并口头通知了开三队支部书记孙某,但开三队均未按要求进行检修,导致移变低压头烧毁事故的发生。开三队主要负责人对机电检修工作不重视,日常检修不到位,是造成此次事故的主要原因。3、开三队机电工业务能力差,变电所高爆跳电后没有引起足够重视,操作不规范,操作流程不清楚,没有严格执行停送电制度,是此次事故的主要原因。4、开三队早班、中班交接班期间,多次发生跳电事故,交接班双方安全意识差,对发现问题未及时处理,导致移变带病运行,是此次事故的次要原因。5、机电科发现故障重复出现,未强制要求停电检修,对现场监督管理不到位,是此次事故的间接原因。改进措施:1、各单位应加强机电设备的预防性检修,对频繁动作设备的接线柱、紧固件螺栓等部位应做好周期性检查,保证机电设备高效运行。2、对井下停送电应急操作流程及相关内容进一步完善,各单位机电工必须认真贯彻实施,停送电操作必须严格执行停送电制度及操作规程,必须执行安全确认,避免误操作。3、加大班中机电隐患排查管理力度,发现设备故障或不正常状态,必须停机处理,严禁设备带病运行。4、机电科室日常应加强设备检修执行情况监督管理,及时发现并督促隐患整改。21100工作面采煤机滚筒齿座损坏案例成本浪费案例:2012年5月29日夜班,早上9:30分左右采煤机正处在15#架割煤,并向机头推进,当时采煤机头滚筒抬起挑顶煤,正在此时运输机停机,采煤机司机张某发现后立即停下采煤机,大约5分钟后,采煤机重新启动,向机尾方向推进,采煤司机张某没有发出机头滚筒下落的指令。采煤机启动后,机头滚筒直接打在液压支架顶梁上,造成机头滚筒2个齿座损坏。6月2日夜班,早上5:50分左右采煤机正处在35#架割煤,并向机头推进,当时采煤机尾滚筒割底,由于底板岩石硬度大,造成机尾滚筒齿座损坏。浪费发生原因:1、工作面过断层,底板属砂质泥岩,硬度系数大,造成采煤机机尾滚筒齿座损坏,是这次事件的直接原因。2、采煤机司机责任心不强,明知底板岩石硬度系数大,没有采取放炮松动措施直接割底,是造成事件的间接原因。3、当班跟班队长、班长没有在关键地点发挥监督作用,是造成这次事件的间接原因。改进措施:1、加强员工岗位操作技能培训,规范员工的操作方法和操作行为,提高员工爱护设备的意识。2、加强跟班队长、班组长对现场监管力度,一旦出现设备使用不当的行为必须立即制止,防止设备损坏。3、当工作面出现因岩石硬度大,采煤机震动较大时,应采取放炮松动措施,以防对设备造成损坏。
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