大庆石化加氢裂化装置掺炼焦化催化柴油生产技术总结.docVIP

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  • 2018-08-02 发布于贵州
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大庆石化加氢裂化装置掺炼焦化催化柴油生产技术总结.doc

大庆石化加氢裂化装置掺炼焦化催化柴油生产技术总结

大庆石化加氢裂化装置掺炼 焦化、催化柴油生产技术总结 孙宏磊 孙博 李强 (中国石油大庆石化分公司 黑龙江大庆 163711) 摘要,加氢裂化装置原料掺炼焦化柴油柴油加氢裂化装置原料变更后,经过操作条件的调整,生产运行平稳,产品分布合理,优化炼油厂二次加工原料配置,达到节能降耗的目标。 词焦化柴油 节能降耗 优化流程始建上世纪60年代一、四套加氢精制降凝和26万加氢降凝达到节能降耗优化流程的目的。 1 可行性分析 由于大庆石化加氢裂化装置采用精制与裂化反应器串联的形式,柴油组分在精制反应器内发生反应,而蜡油裂化反应在裂化反应器内进行,其原料性质、主要操作条件、物料平衡和产品质量适于装置实际情况和生产要求,该项技术可以进行工业应用。 在满足柴油出厂指标的前提下,加氢裂化装置降低压力、温度操作,节约了加工成本;加氢一车间部分老装置关闭,节约装置运行维护费用;加氢裂化装置一直在60%~80%负荷下操作,实现加工焦化、催化柴油后可以充分利用加氢裂化装置的余负荷量,实现装置原料结构优化。 2 原料负荷可以达到4200吨/天,包括一重催轻柴油吨/天,焦化柴油1吨/天,二重催重柴油200吨/天, (1)焦化柴油的残炭和焦粉含量较高、氧化安定性差,催化柴油含有少量催化剂粉末,使得加氢原料油中固体杂质量增加,生产中需要密切注意自动反冲洗过滤器的运行情况,防止反应系统压降增大。更换原料油

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