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300MW机组塔式炉脱硫增效剂应用

300MW机组塔式炉脱硫增效剂应用   摘 要:湿法烟气脱硫(Wet Flue Gas Desulfurization, WFGD)是世界上大规模商业化应用的脱硫方法之一。湿法烟气脱硫工艺投资较高,运行能耗很高,并且随着国家污染物排放标准要求的提高,部分火电厂出口SO2已经达不到排放要求。脱硫增效剂是一种专业应用于电厂脱硫工艺,能够提高脱硫效率的化学药剂,具有无毒、增效效果明显并且不会对系统产生不良影响的优点。某300MW机组为提高脱硫效率并且降低脱硫工艺能耗,使用了英国宝莱尔公司(Polymer Tech.)生产的脱硫增效剂进行了试验,使用增效剂后脱硫效率明显提高,并且起到了显著的节能效果,增效剂的添加对浆液及石膏品质无不良副作用,而且未发现其对系统及设备有任何不良影响。   关键词:300MW;塔式炉;脱硫;增效剂;应用   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.11.051   1 引言   现在我国的石灰石-石膏湿法烟气脱硫(WFGD)工艺存在优缺点并存的现象,其优点主要包括:脱硫技术成熟、效率高、吸收剂寻找便捷且性价比高以及副产品可利用。缺点主要体现在WFGD的运行普遍存在设备磨损严重、对煤种硫份的适应能力差、吸收塔后续设备堵塞结垢现象严重和高能耗及高运行成本方面。针对GB13223-2011脱硫标准的进一步提高和《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》,大量脱硫装置在非自愿情况下开展增容改造。脱硫装置的增容改造花费大量资金且改造时间长,施工周期约长达6个月,给电厂带来巨大的经济及环保压力。应用脱硫增效剂也可达到脱硫系统的设计脱硫效率,一次来降低对原有脱硫设备开展增容改造该来的经济及环保压力。   专用于石灰石-石膏湿法脱硫系统的增效剂应具备高效、节能的效果。一般由缓冲剂、活化剂、分散剂、反应催化剂配制而成。具备以下效果:有效加强气-液传质效率;促进碳酸钙表面无定型化程度增加,比表面积增大;改善脱硫塔内浆液离子平衡,缓冲浆液pH值;同时产品中的特殊成分对脱硫反应起到正向催化作用。由于效率提高显著,可同比使用前停运一至两台浆液循环泵,起到明显的节能降耗作用。   2 脱硫增效剂的应用   2.1 机组情况简介   徐州华润电力有限公司#1和#4两台300MW机组,为石灰石-石膏湿法脱硫系统,采用一炉一塔设置。入口SO2浓度为1000-2000mg/Nm3,出口SO2浓度控制在100mg/Nm3以内。机组吸收塔有效容积约为1200m3。目前执行SO2排放标准为:出口SO2浓度低于100mg/Nm3。   2.2 试验前准备工作   (1)提供石灰石原料的化验报告,经查石灰石质量合格。   (2)试验前检查除尘器设备运行正常,达到设计除尘效率。   (3)各炉脱硫系统和其公用系统运行正常;各吸收塔浆液严禁向事故浆液箱排放;同时也严禁事故浆液箱向各吸收塔排放浆液;各吸收塔地坑浆液均应回流至各吸收塔;脱硫公用区域地坑浆液通过回收水箱到各吸收塔。   (4)石灰石浆液浓度符合脱硫系统设计要求。   (5)脱硫系统主要设备稳定运行,如风烟系统、吸收塔系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、废水系统等。   (6)试验前FGD主要参数应稳定,如吸收塔浆液pH值(4.8―5.4)、浆液密度1130-1180Kg/m3。   (7)脱硫系统DCS系统上所有主要监测仪表显示正常。   (8)检验中心为化学分析工作准备好设备和药品,并安排专人负责取样和分析。   3 试验过程及结果   3.1 投加过程   (1)加药试验从2016年1月19日开始。   (2) 1月19日初次投加将700Kg, POLYTE?4080A 分两次加入#1、4吸收塔脱硫地坑内,通过提升泵打入脱硫塔内,地坑的搅拌器保持开启,确保药剂的溶解和扩散均匀   (3)后续投加,每天加药40Kg。   3.2 试验过程   3.2.1 减排试验   #1机组减排数据(摘自运行数据)   由表1可见,#1吸收塔添加POLYTE?4080A脱硫增效剂后,在同等工况下,出口SO2减排量约50%左右,减排效果非常显著。   3.2.2 节能降耗试验   (1)整个试验期间#1和#4机组的节能效果都有优异的表现。试验期间两台机组入口SO2浓度基本维持在2000mg/m3左右,试验前后相差不大。试验期间未出现超标排放情况,机组出口SO2浓度前后基本相当。   试验期间#1#4机组试验前基本都是运行三台浆液循环泵,甚至运行四台浆液循环泵。而在此期间两机组循环泵运行台数基本维持在两台,只有少数时间运行三台循环泵。   试验前后#1机组脱硫系统耗电率下降了约0.25个百分点。#4机组比#3脱硫系

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