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电力系统事故例子
锅炉专业事故案例 1.事故经过: 16:18 停运#1炉F磨煤机交检修处理加载油管漏油缺陷。 16:21 #1炉E磨煤机跳闸,首出润滑油压低,派人就地检查未发现异常。在启动E给煤机时发现启动不了,立即通知检修人员处理。在此期间锅炉给煤量由210t/h瞬时降到147t/h后回升到177t/h,#1机组负荷在下降,锅炉汽温、汽压、给水流量等运行参数在缓慢下降,但仍在正常范围内。 16:24 AGC控制方式因#1机主汽压力偏差大跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26解给水自动为手动调整,机组负荷稳定在400MW。过热汽温降至522℃,启动分离器出口过热度控制在19℃,过热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳为手动。 16:32 #1炉F磨煤机加载油管漏油缺陷处理完毕,启动#1炉F磨煤机,给煤量加到207t/h,过热器温542℃,启动分离器出口过热度19℃,开启过热器一、二级减温水调门调整汽温,并且上升趋势快,立即全开减温水调阀。 16:36 #1炉过热器A侧出口汽温600℃,锅炉MFT动作,5012、5013开关跳闸,#1发电机灭磁开关联跳,#1发电机解列。 2.事故原因分析 16:18 #1炉F磨煤机因加载油管漏油停运交检修处理,16:21 #1炉E磨煤机跳闸后因不能立即恢复运行,是此次MFT的起因。 当时即将进入晚高峰,由于D、E、F磨煤机退出运行,机组当时实际负荷与计划值偏差较大,在启动F磨煤机加负荷过程中,炉内热负荷增加较快,导致汽温上升较快,监盘人员监视调准不及时,未控制好汽温是导致MFT动作的直接原因。 机组协调控制自动调节特性不好,出现跳磨煤机等扰动后,需要退出协调方式切手动调节,参数调节不稳,当协调退出时给运行人员增加非常大的操作量。 机组发生异常情况下,各监盘人员之间相互协调不够。 在机组运行方式改变后,对可能发生的危险点预控认识不足。 3、暴露的问题: 运行人员技能不足,机组发生异常情况时的应变能力差。 AGC、CCS、减温水等自动装置调节特性不好。 监盘人员之间的协调沟通不够,操作配合缺乏默契。 1.事故经过: 11:15,#2机A小机#3瓦X向振动开始跳变,最高波动到300um,就地测振无异常,联系设管部热工维护人员处理,并要求解除该点跳小机保护。 11:59 #2机A小机跳闸,首出“振动高” (查2A汽泵组#3瓦X向振动波动到280um),电泵联启正常。因中间点温度很快上升到450℃(保护定置为457℃),12:00紧急停止#2炉E磨,投入#2炉A/B层等离子助燃,并入电泵运行,手动调整给水流量。 12:01调整总煤量在140T/H,负荷为470MW,12:05给水流量1265T/H,中间点392℃,过热度17℃,煤水比9.0。手动调整#2机B汽泵转速(4000rpm↓3800 rpm↓ 3500 rpm),降低给水量至1000T/H。 12:06发现给水流量下降过快,迅速增加2B汽泵出力,给水流量仍持续下降,检查发现2B小机低压调门全开、高压调门未开启;同时适当调低电泵勺管开度。12:08 #2炉MFT动作,首出“给水流量低”(给水流量低≤540t/h延时3秒),机组保护联锁动作正常。 2.事故原因分析 事故发生后,公司安全监察部按照“四不放过”的原则,当天下午组织发电运行部当班人员及专业主管、设备管理部专业主任及主管对#2机组跳闸原因进行了调查分析。 1)#2机A汽泵跳闸是本次事故的诱因,A汽泵跳闸后,分离器温度迅速大幅上涨,运行人员大量加水降温后,在给水流量回调的过程中,运行人员设定降低#2机B小机转速幅度过大,同时由于担心电泵“抢水”,造成汽泵“憋泵”不出力,又错误地调低了电泵勺管开度,造成总给水流量下降过快,是给水流量低MFT保护动作的直接原因。 2)#2机A小机误发振动信号,A小机跳机是本次事件的诱发原因,鉴于振动探头经常误发信号,而专业上未采取有效措施。A小机跳机定为责任二类障碍。 3)#2机B小机高压调门闭锁,影响了2B汽泵的调节能力,给事故处理操作带来了一定影响。 应吸取的教训: 1)加强运行人员的技术培训,提高运行人员的实际操作技术水平。 2)做好各类典型事故的事故预想和危险点的分析。认真组织开展事故演练,提高运行人员的事故处理能力。3)进一步优化CCS调节性能。 三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动作 1.事故经过: 01:00,接班后本班为节省部分优质煤,逐步增加C、D磨煤机烧本省劣质煤,减小B、E磨煤优质煤。 01:57开始发现D磨一次风流量逐步下降,磨煤机差压较高,立即将D磨煤机给煤量降低同时调整D磨冷热风门挡板着手吹通D磨,同时对所有磨煤机进行一次排渣,发现无异常。
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