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二氧化碳气体保护焊参数调整实验报告焊接工艺不可缺少的试验数据
PAGE 1
二氧化碳气体保护焊参数调整
实验报告
一、实验目的:
通过实验,让大家更好的认识焊接电压、焊接电流对焊缝和熔池质量的影响,通过以上研究让大家了解焊接不同厚度的工件如何调节二氧化碳气体保护焊机的电流和电压。
二、实验器材和焊接位置:
二氧化碳气体保护焊机一台(型号NBC-250,上海凯尔达公司生产)、
二氧化碳气体保护焊焊丝一盘(直径0.8mm)、
二氧化碳气体一瓶、
低碳钢钢板若干(厚度4mm)、
自动变光电焊面罩一个、
电焊手套一副;
焊接位置为横焊和横对接。
三、实验步骤:
焊接电流为3(约100A),电压为5(约20V)为标准电弧,溶滴为短路过渡
焊接电流不变,焊接电压变化,测试对焊接质量的影响:
电流固定为3,即电流为100A不变,
电压逐渐增大:
(1)、电压为5时(20V),焊缝质量优良。声音为短路过渡的“啪啪”声。
(2)、电压为6时(21V),焊丝端头已融化,但焊丝未送进熔池,送丝速度相对过慢。
(3)、电压为7时(22V),同上现象,余高更小,焊缝更宽,熔池更大。
(4)、电压为8时(24V),同上现象,余高更小,焊缝更宽,熔池更大。声音改变,不再是“啪啪”声,取而代之的是“噗噗”的喷射的声音。
(5)、电压为9时(25V),同上现象,熔敷金属开始下淌。“噗噗”声更大。
(6)、电压为10时(26V),同上现象,焊丝端头在焊嘴内就已脱落,喷射至工件上,焊缝很宽,电弧相当不稳定,无法正常焊接,余高非常小。当增大CO2气体流量,拉长电弧,融化的焊丝金属稍均匀的喷射至工件上,焊缝更宽,熔深更大,余高更小。
(7)、电压为11时(28V),熔融的焊丝象水流一样射向工件表面,已没有声音,先前的“噗噗”声已经消失。长弧时金属流淌很严重。
(8)、电压为12时(30V),熔深更大,焊嘴被烧坏。
结论一:电流不变的情况下,电压越高,焊接能量越大,熔深大、焊缝宽、熔池大、余高小。焊丝端头已熔化,但焊丝未送入熔池,发出“噗噗”的喷射声音。
最终导致焊丝被熔化成金属流喷射到工件上,同时喷射声消失。
电压逐渐减小:
(9)、电压为4时(19V):余高稍大,焊缝稍窄、熔池稍小
(10)电压为3时(18V):余高更大、焊缝更窄、熔池更小。并且焊丝端头还没来得及熔化,焊丝已送入熔池,焊枪被送丝的力往外推,拿焊枪的手有些吃力。
(11)、电压为2时(17V):焊枪被往外推的力更大,焊丝端头未熔化之前已经接触工件,无法形成良好的焊缝,同时焊缝更细,余高更高,焊出来的焊缝外形相当难看。
(12)、电压为1时(16V):飞溅明显比电压2档时更大,焊缝更窄,熔池更小,余高更大、焊枪被往外推的力量更大。焊缝更难看。
结论二:电流不变的情况下,电压减小,焊接能量减小,熔深小、焊缝窄、熔池小、余高大。发出“啪啪”的声音,同时飞溅很大。焊丝端头未熔化,已被送入熔池,造成焊枪外顶。
注:电压大与电压小声音是不同的,电压大时发出“噗噗”的喷射声,电压小时发出“啪啪”的清脆的电弧短路的声音。
二、电压保持不变,电流变化对焊缝的影响:
电流变大:
电压固定5档(20V)
电流为3(100A)时,为标准电弧,焊缝质量良好。
电流为4(120A)时,焊缝稍变窄,余高稍变大,熔池稍变小,焊枪往外顶,焊丝端头没来得及熔化,已经被送入熔池。造成焊枪外顶。由于送丝速度加快,造成焊肉过多堆积。
电流为5(160A)时,焊缝更窄,余高更大,熔池更小,焊枪往外顶的力更大,大量熔敷金属堆积下淌,焊肉更高。
电流为6(200A)时,焊缝更窄,余高更大、熔池更小,焊枪被往外顶的力更大,难以拿住焊枪,金属下淌,无法形成良好的焊缝。
结论三:电压不变,电流增大,造成送丝速度过快。焊丝端头来不及熔化,就已被送入熔池,造成焊枪外顶。同时焊缝变窄,余高过大,熔池过小,熔敷金属堆积。
电流减小:
电流为2(80A)时:电流小,焊缝变窄,同时余高变小,端头已熔化,但焊丝未送进熔池。发出“噗噗”的喷射声。
电流为1(50A)时:电流小,送丝速度慢,焊丝端头已熔化,但焊丝未及时送进熔池。同时发出“噗噗”的喷射声,焊丝被化成金属流喷射,但是电流小,焊接能量小,焊缝很窄,余高大,金属堆积。
结论四:电压不变,电流减小,焊丝端头已熔化,但是焊丝没有及时送入熔池,同时发出“噗噗”的喷射声,但电流小,电弧能量小,造成焊缝窄。金属堆积,余高大。
比较:
一、电压恒定、电流小与电流恒定、电压大的比较:
共性:都形成金属流的喷射,焊接时都发出“噗噗”的喷射声。
异性:(1)电压恒定,电流小时,焊接能量小,焊缝窄、余高大、熔深小、金属堆积多。发出的声音小,金属下淌少。
(2)电流恒定、电压大时,焊接能量大,焊缝宽、余高小、熔深大、金属堆积少。发出的声音大,金属下淌多。
假设适中电压分别为U、I
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