钢管相贯线切割工效改善(2)(课件).pptVIP

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  • 2018-09-10 发布于广西
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钢管相贯线切割工效改善(2)(课件).ppt

钢管相贯线切割工效改善 生产部 《钢管相贯线切割工效》改善小组 选题依据 1. 提高钢管相贯线切割工效 2. 改善钢管相贯线切割操作环境 3. 解决东方体育中心制作进度的加工瓶颈 小组成员 组长:宗友发 组员:史永诚 王 峰 孙 岩 徐 刚 工作方法和工作程序 1. 组织工艺科、管理科、生产科、原寸科相关人员到切割现场实地观察钢管相贯线切割机的切割过程,并记录切割作业全过程; 2. 对切割过程中的有效时间和辅助时间进行分析,找出可以改善的问题点; 3. 召开小组会,编制改善作业程序; 4. 把改善后的作业程序下发到作业人员,并进行详细作业交底; 5. 跟踪改善后的切割作业情况,进入下一个改善程序。 1. 组织相关人员观察切割过程 2.切割过程中有效时间和辅助时间的分析 记录切割1件钢管相贯线所用工时 3.召开小组会分析问题,编制改善作业程序 1.切割工在切割机主操作屏幕一侧输入数据后,需绕过机头位置,走到切割机的另一侧 察看构件装夹、定位、直线度等情况,确认后还需回到主操作屏幕一侧,按动启动电钮。 召开小组会分析问题,编制改善作业程序 分析加工过程中的问题 2. 作业员工来回走动频繁,无效作业时间多,例如在第1件杆件切割完成时,切割操作员对第一件进行标识后,再切割第二件,机器空等的时间长;辅助员工的实际工作效率低。 3. 采用钢丝绳吊运,吊运时间长,劳动强度大,不够安全。 改善措施 改善措施1 在切割机主操作屏幕的对面一侧装上启动联动按钮。这样,在输入数据后,绕过机头位置,走到切割机的另一侧 察看构件装夹、定位、直线度等情况后,直接按动启动电钮。节省了来回走动时间。 改善措施 改善措施 改善措施 改善措施2 设定作业步骤,要求操作员按规定执行动作,增加有效作业时间,减少无效作业时间。例如在第1件切割完成后,先点火切割第2件,在第2件切割的过程中,对第1件进行标识;把切割员的部分标识工作分配给辅助员做。 附:(标准化工时) 改善措施 改善措施3: 采用尼龙吊带或制作专用钢制夹具,提高装夹速度,减少劳动强度,消除安全隐患。 改善措施 得失分析 1. 通过改善,运行约3周时间,提高工作效率25~30%; 2. 尼龙吊带与钢丝绳相比,具有轻便、安全、劳动强度低的特点。缺点是容易损坏,使用寿命较低。如果改用钢制夹具,同样能较好地解决装卸钢管时间过程的问题。但是我们初步设计的钢制夹具目前不被一线操作员工认可,有待进一步改进。 得失分析 3. 改善前,机器的有效工作时间与切割1件杆件的时间之比为35%; 改善后,机器的有效工作时间与切割1件杆件的时间之比为45%。 4. 还有改善的空间。例如在原材料的合理配送方面、堆放胎架的改进方面、吊装夹具的改进方面,还可以改善。 5. 初步设想,通过合理调配工序,预期可增加至8小时切割32~34件。 谢 谢 * * 切割机型号:LMGQ/P-A 工件规格: 钢管Φ219*10,长12m 参加人员:宗友发 史永诚 章勤海 王 峰 孙 岩 徐 刚 操作员工: 切割工 1人 辅助工 1人   1.5   2.5 4.5         辅 助 工 19 22~24 22.4     1   4.5 0.5 1.9 3 3 主 切 工 合 计 外 观 处 理 标 识 装 卸 构 件 装 夹 操作工 步行 机 器 行 走 切 割 输 程 序 平均 每件 用时 (分) 8小时 切割 数量 单件切割所用时间(分钟) 人 员 机头 切割点 被切割钢管 操作屏幕 1 2 联动按钮 联动按钮                     14 30 17.4                     计 划   1.5   1.5 2.5         辅助工 14 28~30 16.9     1   2.5   1.9 3 3 主切工 第 二 次 改 善   1.5   2.5 4.5         辅助工 16.2 25~26 21.9     1   4.5   1.9 3 3 主切工 第 一 次 改 善   1.5   2.5 4.5         辅助工 19 22~24 22.4     1   4.5 0.5 1.9 3 3 主切工 初 始 合 计 外 观 处 理 标 识 装 卸 构 件 装 夹 操 作 工 步 行 机 器 行 走 切 割 输 程

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