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1000MW机组凝结水泵变频控制的策略探究
1000MW机组凝结水泵变频控制的策略探究
摘 要:1000MW机组凝泵在实际工作状态下,可能出现高能耗、高损耗等现象,对此需要对其实施变频改造,从而减少电能损耗,达到节能目标。文章分析了1000MW机组凝结水系统结构,以及变频控制策略。
关键词:1000MW机组;凝结水泵;变频控制;策略
1000MW机组凝泵节能运行是变频控制的一大目标,通过变频控制能够提高系统运行效率,减少能量的损耗,对此需要采用科学的控制策略对凝结水泵加以调控。
1 1000MW机组凝结水系统简介
该系统内部安装了杂用水母管,属于机组附加装置,能够供水,而且能够喷洒水达到降温功效。图1为该系统的结构图。
在整个系统中,通常将两大调节阀设置在除氧器水位调节系统,按照高级设计指标,主阀管道达到了一定的流量标准,能够达到双列高压加热设备拆除,同时高负荷运转状态下的凝结水流量,副?y门也按照特定流量进行设计,达到百分之三十到百分之四十五的汽机凝结水额定流量。
2 除氧器水位控制原理以及控制中的问题
通常是按照凝结水的流量对水位进行控制,其中包括主阀、副阀两大部分。凝泵变频器主要面向凝结水母管来实施控制,通常要参照机组负荷大小、除氧器上水调节等自行输入设定值,具体的控制应该按照以下标准进行:确保凝结水母管最小的压力,水母管所设置的压力值应该达到一个低限值1.8MPa。要积极控制除氧器水位过高,凝泵变频工作过程中要拖延5秒,同时,除氧器水位超过10cm,则要关闭主阀,扩大命令。
从变频泵到工频泵的转换,其中某一个凝泵变频工作状态下,对应的另一台则需要于工频模式下开启,应该对变频器频率加以调节,使之超驰至工频转速,这样才能有效控制变频泵的非法工作,主阀超驰至X位,超驰回路通常要安装在主阀之前,以此来预防机组始终处于开启状态,副阀要有效调控除氧器水位。
除氧器在运行中,其水位控制中依然存在一定的不足和缺陷,要想确保除氧器水位调节裕量处于最佳状态,就要让调节阀开度处于一个合理的调节性能范围,参照主阀流量性质,可以调控开度小于43%,这样主阀两侧的压力差则处于0.2MPa,从而确保开关不发出任何动作,这样低负荷状态下,要想确保低旁减温水的流量,就要让凝结水母管压力值上升,超出这一数值,这种状态下主阀开度逐渐下降,两侧压差一般要在0.5MPa,这样就意味着除氧器水位调节阀两侧可能面临着巨大的节流挑战,会加剧损失。
实际的压力值以及其他数字需要工作人员、操作人员通过手动的方式来输入,机组与负荷可能对除氧器补水带来非常严重的危害,如果工作人员在实际操作中出现粗心大意或疏忽等问题,凝结水压力得不到提高,对应的除氧器补水也得不到保证。
3 凝结水变频控制科学策略
对于凝结水来说,其变频主要涵盖两大方式,分别为:液位与压力,一般情况下变频将掌控、影响液位,最初的上水辅助调阀停用,阀门处于开环状态,当出现非正常故障时,变频将集中调控压力,阀门也将会调节液位。主阀门一般按照以下流程发挥控制功能:
变频液位状态下,同时,阀门处于灵活状态下,负荷将极大地影响上水主阀门的开度,负荷无异常,处于常规状态时,上水主阀将彻底处于全盘开启状态,此时工作点相对较低,如果变频偏离液位,阀门则将有效控制液位。
变频较高,在100%以上,以及开启B泵备用联锁状态下,阀门将超驰控制,达到适应性的开度,实际的开度通常结合工频的运行条件获得,通常来说,阀门开度会受到负荷大小影响,二者之间呈正比例关系。
除氧器液位如果超出特定液压范围,阀门将处于彻底关闭状态。
当机组处于常规工作状态下,低旁将始终关闭,其减温水也将走向热备模式。因为旁路流量相对较小,当机组发生跳闸时,对应的主燃料也将跳闸,无论低旁被打开与否,机组都必须再次处于开启状态,而是要在两小时以上,在这一过程中凝结水压会极大地提升,也能控制低旁减水温的相关干扰,凝结水的压力要重点思考除氧器补水的相关标准,母管压力也会持续下降,这样就控制了其节流损耗。选择机组常规工作状态下主阀门彻底开启的模式,可以通过变频凝泵来对应调整水位,机组启动、暂停过程中可以凭借变频控制水压来达到预期的控制目标,通过这种方式可以有效地挖掘变频器的功能,具有一定的节能效果。
4 变频控制后的效果分析
4.1 节能成效
经过变频控制调整,凝结水系统的参数发生了一定变化。凝泵变频调水位功耗会下降,低于调压功耗。负荷较高状态下,因为主阀开度较大,大于40%,节流损耗则相对下降,但是,并未达到真正的能量节约目标,然而,低负荷状态下,则会出现十分明显的省电模式,省电量高于40%。如果按照两个机组每年工作300天计算,其余的时间为检修期,那么变频调水位则要节省电能达到85kW,按照当
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