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- 2018-10-24 发布于山东
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“PH”轮主机曲拐箱爆炸事故调查报告
事故经过:
该轮NO.119航次由锦州港装货37,995吨煤前往南京天辰码头卸货,17日晨06:30时抵长江口,主机备车,08:28时进北槽,12:18时出北槽, 12:24时,听到“嘭”的一声爆炸声,主机曲拐箱爆炸,机匠陈某受伤,主机停车,船舶被迫在吴淞一号锚地抛锚。
事故原因分析:
经详细了解和现场检查,发生此次机损事故的原因主要是:
1.2011年9月13日在秦皇岛港,主机NO.2缸吊缸,安装活塞时,将活塞杆错位了180度,至使活塞杆上2只定位销(图号1683)不能插入到销孔中,润滑油孔错位,油路不通,活塞冷却缺失;(见照片)
2.因没有油冷却,导致活塞头温度高,将热传递下来,遇到高浓度的油气,引起主机曲拐箱爆炸,将曲拐箱防爆门打开;
3.船舶轮机长、大管轮在主机吊缸前未对参加吊缸人员进行培训,在主机吊缸后未进行仔细的检查,严重失职,违反了公司体系文件有关“主机操作、检查和维修保养”的要求;
4.在船轮机人员(尤其是轮机长)业务技术水平低,极度缺乏工作责任心,不能根据主机运行参数和异常现象(如:NO.2缸排烟温度比其它缸低、主机润滑油压力下降、润滑油自动冲洗滤器脏堵、曲拐箱油雾浓度高报警等),及时、认真检查分析原因,最后导致事故发生。
1.主机NO2缸吊出的活塞,活塞杆错位了180度,至使活塞杆上2只定位销不能插入到销孔中, 固定销磨损殆
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