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水下微型抗滑桩施工工艺的研究
水下微型抗滑桩施工工艺的研究
【摘要】大华桥水电站导流洞出口左岸边坡进行抗滑桩施工,抗滑桩为200mm水下微型桩,在进行了生产性试验后明确了可行的施工参数及施工工艺,对微型桩的水下造孔及水下混凝土浇筑施工工艺进行了一定的研究。
【关键词】微型抗滑桩;生产性试验;施工工艺
大华桥水电站位于云南省澜沧江上游怒江州兰坪县兔峨乡境内,是澜沧江干流上游河段规划梯级开发中的第六级水电站,电站施工期间采用导流洞导流,导流隧洞出口水流流速较大,为确保导流洞运行期河岸边坡稳定,避免水流冲刷导致岸坡崩塌破坏,因此对导流洞出口对岸边坡进行防冲加固处理,进行抗滑桩施工。原抗滑桩桩径为200mm,因需要进行水下造孔,故采用Φ219mm跟管造孔施工。施工前先进行了生产性试验,最终确定了水下跟管造孔、Φ140mm钢管制安后水下排水浇筑混凝土的施工工艺。
1.相关施工参数及地质情况
(1)施工参数:施工范围K0+000.00m~K0+85.00m为次防冲区,为一排施工;K0+085.00m~K0+210.00m为主抗滑区,分两排施工,孔间距3m,孔深以20m控制。
(2)地质情况:抗滑桩在齿槽浇筑完成后进行造孔施工,齿槽1.5m混凝土下为河床,以卵石层为主,间有砂砾层,混杂少量泥质、粘土,钻孔主要在河床以下进行水下施工,局部覆盖层较厚。
2.施工难度
由于此次抗滑桩施工属于水下微型抗滑桩施工,造孔及混凝土浇筑施工难度极大,Φ219mm造孔施工所用为非常规材料、设备;材料机具笨重,现场操作过程复杂,操作难度较大;钻孔为水下卵石覆盖层钻孔,返渣困难,孔内多遇孤石,对孔内情况难以及时作出准确判断,孔故较多。由于桩径较小,水下混凝土浇筑难度大,容易出现骨料分离、水灰比变大、难以振捣密实等问题。
3.生产性试验
为确定施工工艺利于生产施工,保证施工质量、进度,施工前进行了生产性试验。生产性试验主要施工工序为:施工支架搭设、钻机就位→钻孔(跟管)→钢筋笼制安→混凝土浇筑→拔管。
(1)造孔:首先选取斜向孔进行造孔施工,孔倾角30°。因Φ219mm钻头及冲击器十分笨重,且该孔为斜向孔,在起、下钻及加钻杆过程中难度极大;该孔穿过齿槽混凝土后,孔内沁水、返沙严重,进至11.0m时卡钻,无法继续钻进。通过持续通风扫孔,后放弃该孔钻进,改而钻进垂直孔,最终顺利完成造孔。
(2)钢筋笼制安:钢筋笼采用3根Φ22mm螺纹钢做主筋,Φ12mm螺纹钢加工成圆做箍筋,将箍筋按50cm间距进行焊接加工,为便于下到孔内,前面加工导向帽。制作工艺复杂,需要先加工D20cm箍筋圆,再进行焊接,难以保证整个钢筋笼的同心同轴。钢筋笼下入孔内后,贴近孔壁,无法保证砼保护层厚度。钢筋笼完成安装后,利用Φ48mm钢管做混凝土导管,但混凝土无法顺利进入孔内,试验失败。
因采用钢筋笼试验失败,遂改用Φ165mm钢管进行制安试验,钢管长6m,钢管连接处进行焊接,在下到第二根钢管后无法继续下放。经分析认为,钢管直径偏大,因此采用Φ140mm钢管(壁厚4.5′)进行试验。在钢管焊接过程中,加强了对同心同轴及焊接工艺质量的控制,顺利下到孔底,穿过管靴,表明采用Φ140mm钢管的可行性。
(3)混凝土浇筑孔外试验:为保证Φ140mm钢管内进行水下混凝土浇筑成功,先进行了混凝土浇筑孔外试验。试验采用Φ135mm排水球进行排水,利用混凝土自重达到排水效果。孔外试验通过模拟钢管在水下情况,钢管内预先放置现场加工的排水球,通过细绳固定在管口,待料斗内混凝土超过2/3时剪断细绳,混凝土顺利达到管底,同时达到了排水的效果,证明了该施工工艺可行。
(4)混凝土浇筑孔内试验:通过混凝土浇筑孔外试验,表明了该混凝土浇筑施工工艺的可行性。混凝土浇筑过程中,利用振捣棒对钢管进行振捣,以保证混凝土浇筑的密实度。同时对浇筑方量进行统计,以复核钢管内理论容积,最终该孔混凝土浇筑试验成功。
(5)实验结论:通过抗滑桩现场生产性试验,明确了抗滑桩施工钻孔跟管,制安Φ140mm钢管,采用Φ135mm排水球进行排水,利用混凝土自重达到排水效果,使用C20一级配混凝土进行浇筑。同时对施工施工参数进行了调整:取消倾斜孔,全部采用垂直孔;孔深以入岩1m控制,当河床覆盖层较厚时,垂直抗滑桩孔深以20.0m控制。
4.抗滑桩施工
(1)施工工序:施工放样→钻机底座按照、钻机就位→钻孔(跟管)→钢管制安→混凝土浇筑(拔管)→转移钻机→质量检查。
(2)钻机安装:通过前期生产性试验,利用施工支架进行造孔及钻机转移耗时较多,且不利于现场施工操作。为此,安装YG-80钻机底座,不再进
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