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气体对抽油机井泵况的影响及调整措施
气体对抽油机井泵况的影响及调整措施
摘要:分析了气体影响对抽油机井机、杆、泵的影响,气影响不仅降低了泵效,还致使沉没度下降、泵内井液充满不好,抽油工况不理想,出现“抽空”现象,导致“液击”的发生,并采取相应的措施。应用表明,及时优化参数,既可避免气体影响油井泵况,还可避免近井地带脱气圈对油流的阻力,使油井增产。
关键词:注采不平衡;气影响;液击
中图分类号:R852.1文献标识码: A
一、气影响的产生
由于某地区一直处于注采不平衡的状态下,致使地层压力逐年下降。原始地层压力11.91MPa,饱和压力11.21MPa,地层压力由12.16MPa下降到11.57MPa。当地层压力低于饱和压力以下时,溶解在油中的天然气会分离出来,于是出现了油气混流,即油流中夹有气泡流动。当气泡或液滴在变径毛细管中流动时,遇到窄口半径小于气泡或液滴半径时,便受到阻力,要通过比本身小的窄口时,就必须变形,由原来的球形变成非球形,这样就必须增加表面积,因为同体积的气泡或液滴以球形的表面积最小。增加表面积需要额外消耗能量,即使气泡或液滴后面的压力P3大于前面的压力P1某一值,需要这么一个附加压差,如果没有这个附加压差,气泡或液滴就不能通过窄口。当R1=r时,△P有最大值,表示气泡或液滴通过此窄口最小应有2σ(1/R1-1/R2)大的压差,否则气泡或液滴便通不过半径为r的窄口,将会造成气泡或液滴对孔道的堵塞。见图1。
图1
上述情况,对于一个气泡或液滴来说其阻力是不大的,但是,在原油流向井底的过程中,要经过无数个窄口,如果是气泡,在流动过程中,随压力的不断下降,气泡又不断地增多和增大,这些阻力叠加起来是十分可观的。随着分离出的气泡不断的增多、增大,阻力也不断增大,再加之地层原油中溶解气的大量分离出来,使得原油粘度逐步增大,而一般情况下,原油中分离出的溶解气要超越原油在前流向井底,这样就使抽油机泵筒内充满大量气体。
二、气影响对抽油机井泵况影响
井下抽油泵在上冲程中,当泵腔未被液体完全充满时,泵腔顶部将会出现低压气顶,随后在下冲程中,游动阀一直处于关闭状态,直至与液体接触时的一瞬间液压突然升高,阀被打开为止。这一工况称为“液击”。而“液击”对抽油机的危害很大。对检泵井进行分析统计,发现其中杆断10井次,凡尔漏失13井次,油管螺纹漏失8井次,而它们出现问题前处于气影响状况工作的有24井次,占检泵井数的72.73%。
2.1容易产生泵漏
“液击”会使抽油泵游动阀组件损坏加剧,同时加快泵筒破裂和固定阀失效。这是因为“液击”产生一瞬间突然升高的液压对泵筒、阀体冲击力很大,当长时间处于此种状态下工作,会使泵筒、阀体破裂,从而导致泵的漏失。对已经返回施工总结的漏失检泵6口井中,其中4口井在泵漏失前处于气影响下进行生产,如A井。见图2和图3。
图2A井气体示功图 图3A井气体影响导致泵漏失示功图
2.2会使杆管产生偏磨
抽油杆柱联结在一起属细长杆,是一根长弹簧。在弹簧下端突然增加一个交变载荷,就会产生振动。抽油杆在一个冲程中单程振动3~4次,抽油杆弯曲一次将对油管产生一次冲击,增加了偏磨的程度和范围。振幅越大,冲击力也就越大。由于“液击”现象的产生,增加了振动幅度,在中和点部位增加了轴向压力,将增加抽油杆弯曲冲击的动量和冲量,这将增加杆柱的轴向作用力。这使杆柱失稳弯曲,抽油杆受到轴向力加大,随之产生的侧向力加大,从而加快了杆管的偏磨。在返回施工总结的5口断脱检泵中,3口井有偏磨现象。在抽油杆断脱以后,由于抽油杆重量的减少,示功图的下载荷线由于承担抽油杆的重量,所以应该下移,上载荷线是承担抽油泵和抽油杆的重量,即P大=P杆+P液 ,在断脱后,抽油杆不再承担抽油泵的液柱重量,是下降的。示功图对比表明,B井最大载荷由71.98KN下降到19.39KN。
三、调整措施
针对气影响的危害,我们采取相应的措施。
3.1优化参数。
消除气影响,下调参是一个行之有效的办法。对气影响严重、沉没度低的8口抽油机井进行了下调参,效果比较明显,沉没度上升、气影响消失。通过合理的调小参来改善油井的供排关系,缓解供排矛盾,达到油井泵况合理的工作条件,在受地层条件限制,注水状况得不到改善的情况下,采取降参措施时,应尽量调整冲程,调整冲次时尽量避免由最大冲次调到最小冲次的隔级调参。某抽油机井调小参的最佳时机为油井含水大于85%,沉没度在50m-100m之间。例如C井,冲次由9次下调为6次。流压由3.04MPa上升到3.94MPa,泵效由45.8%提高到61.1%。
3.2间抽制度
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