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矿井通风系统优化的设计
矿井通风系统优化的设计
摘要:针对通风系统中存在的问题,结合通风阻力测定,确定了对井下通风系统进行改造的重点,经多方案对比,选择了投资少、易操作、效果好的立斜结合通风系统设计,经过对系统的改造,使矿井有“一进一回”改为“两进一回”,提高了通风能力,系统彻底解决了矿井通风困难的问题。
关键词:通风系统 改造
中图分类号:TD722文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)10(b)-0000-00
新泰市汶河矿业有限公司于1981年由枣庄煤炭规划设计院设计, 1985年3月正式投产,设计生产能力为9万t/a;技改后生产能力核定为15万吨/年。矿井为斜井多水平开拓方式,中央并列式通风,一进一回(主斜井进风,副斜井回风)。由于井田南北长3300米,东西宽不足600米,矿井开采时间长,通风线路长,通风难度大。
1 改造原因
(1)矿井进回风巷道均为单巷,为一对反斜井接主暗斜井串联进回风,无并联巷道可以减小风阻R值,造成通风阻力大。
(2)矿井现有通风系统负压达到1700pa,等积孔0.904m2,井巷摩擦风阻1.733N.S2/m8,为大阻力矿井,通风难易程度评价为难。
(3)矿井井下有2个回采工作面,3个掘进工作面,10个硐室,风量只能基本满足生产需求,无富裕风量。
(4)矿井副斜井回风巷兼作行人巷,断面小(6.02m2)还安装有架空乘人装置和排水管路等,造成风硐和副反斜井通风线路长度虽只占3.8%,但通风阻力高达620.92Pa,占全矿井通风阻力的32.2%。
(5)主通风机为离心式,电耗高,且配备的电机功率不匹配,不符合《规程》要求。
(6)职工上下井全部行走在回风巷道内,工作环境不好,影响职工身心健康。
2 改造必要性及可行性
2.1 通风系统改造的必要性
矿井现有通风系统存在风量不足,进、回风巷道为单进单回,巷道断面偏小,存在高阻力井巷,且今后进入深部井田开采,进、回风距离更长,通风阻力更大,必须对通风系统进行改造,以满足开采深部井田的风量需求、保证矿井生产安全。
2.2 通风系统改造的可行性
1)目前矿井尚有可采储量370万吨,服务年限17.6年。改造后的通风系统服务时间较长,从长期生产的经济效益分析是可行的。
2)矿井供电、提升、排水等主要生产均能满足矿井年生产能力要求,只对通风系统进行改造,除立风井和更换风机需投资外,补掘巷道主要沿煤巷掘进,煤价款与工程款可持平,改造工程费用较低,从工程投资上是可行的。
3)新打立风井位于现有工广范围内,不需另购地,不增加道路、供电线路等设施,不新增加压煤等,从工业场地及对环境的影响分析是可行的。
4)改造工程量主要是井下巷道,而井下各水平均已形成生产系统,可分段施工,新打立风井仅202 m,工程量不大,且表土层仅几米厚,无需特殊施工法,施工方便、容易。
3 改造方案选择
通风阻力实测结果表明,风硐和副反斜井长度为280.5m,占矿井进回风线路7346.5m的3.82%,而阻力高达621.14Pa,占全矿井通风阻力的32.2%,为解决高阻力巷道的问题,更换大风机的方案不可行,一是原高阻力巷道仍然存在,增加风量后,阻力更高,二是原风机房面积小,风硐口小,大风机无法安装,因此必须打回风井筒、施工风硐。
3.1 方案1:
新打回风斜井,垂高202.4m,倾角25°,井筒斜长479m。巷道净宽3.6m,净高3.4m,断面10.84m2,通风阻力为h=(479×12.45×0.008×49.682)÷10.843 = 92Pa,原内硐风阻R值为0.192 N.s2/m8,增加风量后阻力h=0.192×49.682=473Pa,需补建一条风硐,长度50m。回风斜井工程费用: 479(m)×6500(元/m)=311万元,凿井措施费100万元,风硐50m工程费用: 25万元,合计工程费用436 万元。该方案需重新调整工业广场布局,影响地面生产建设。
3.2 方案2:
在井田深部新打回风立井,井筒直径3.5m,井深521m,缩短通风距离1560米,减少通风阻力721.5 Pa,需投入井筒工程费779万元,还需征地、筑路、敷设供电线路、协调工农关系等,且现征地手续多,施工难度大,投资大;施工立风井后,需留设保安煤柱,压覆可采储量近35万吨。
3.3 方案3:
在工广内部新打回风立井,选择在工广西侧空闲之地布置立风井、风道和风机房,充分利用现有井下通风系统,缩短前组煤400m.,减少原回风斜井和风硐通风阻力521Pa,并且缩短第二段回风暗斜井、+36m井底车场共计缩短
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