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高强混凝土配合比试验的研究及数据分析
高强混凝土配合比试验的研究及数据分析
梁华英
广宁县建筑工程质量监督站 广东广宁 526300
摘要:本文研究了高强度混凝土配合比设计试验,通过分析各种原材料的具体性能,科学地设计了高强度混凝土的配合比,并通过分析各项试验数据,初步确定了高强度混凝土的配合比,希望能为相关试验提供参考借鉴。
关键词:高强混凝土;配合比;试验;数据分析
0 前言
随着我国社会经济的快速发展,我国的建筑业也取得了巨大的进步,建筑项目的建设也日益增多。高强混凝土作为一种新型建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低等优点,在各种建筑项目中得到广泛的应用,其配合比的设计越来越受重视。研究高强度混凝土配合比试验,合理设计高强度混凝土的配合比,推动其在建筑业中的发展是当前的一个重要课题。
1 研究思路
考虑到当地的资源状况,由于本地天然中砂资源匮乏,所以本试验主要采用卵石破碎为碎石过程中产生的副产品─石粉砂,精选颗粒级配较好、经水洗后石粉含量不超过8%的石粉砂作为主要细骨料,以粉煤灰和硅粉为掺合料探索性配制C70高强混凝土,并利用正交设计原理对混凝土配合比进行设计、试验、筛选,同时拟定以表1中技术指标进行拌合物性能的试验研究,为研究C70高强混凝土提供技术路线和方向。
表1 泵送高强混凝土拌合物性能技术要求表
高强混凝土拌合物不应离析和泌水,凝结时间应满足施工要求。
2 原材料
2.1 水泥
采用水泥厂生产的P?O42.5R水泥,其物理力学性能试验结果见表2。
表2 水泥的基本性能
2.2 粉煤灰
采用Ⅰ级(F类)粉煤灰,其物理性能试验结果见表3。
表3 粉煤灰试验表
2.3 硅粉
微硅粉其物理及化学成分试验结果见表4。
表4 硅粉物理性能及化学成分试验表%
2.4 粗细骨料
(1)细骨料:混凝土用细骨料为卵石破碎为碎石过程中产生的石粉砂,石粉砂中含有较多小石颗粒以及含量较高的石粉,由于石粉用于高强混凝土中还存在争议,经水洗处理降低了砂中石粉含量,根据GB/T14684-2011《建设用砂》的要求对细骨料进行了检测,检测结果见表5。
表5 砂物理性能试验表
(2)粗骨料:采用4.75~16mm连续级配的卵碎石,具体性能指标见表6。
2.5 外加剂
选用外加剂厂生产的聚羧酸类减水剂,具体性能指标见表7。
表6 卵碎石物理性能试验表
表7 外加剂性能试验表
2.6 水
采用符合国家标准要求的饮用水。
3 配合比设计
本试验采用微量调节外加剂掺量的方式,严格控制混凝土水胶比,以达到所设计混凝土拌合物扩展度的要求。从工作量的角度考虑,在此次研究试验中,外加剂掺量不考虑为影响配合比设计的主要因素,根据《高强混凝土应用技术规程》中技术指标的要求,对影响混凝土强度的主要因素分别进行设计,胶凝材料总量(kg/m3)分别取:580、615、650,水胶比分别取:0.24、0.25、0.26,硅粉掺量分别取:8%、10%、12%,粉煤灰掺量分别取:15%、17%、19%,砂率分别取46%、47%、48%,选L18(3)7正交表进行设计,具体正交试验设计见表8。
表8 L18(3)7C70混凝土配合比正交设计表
4 混凝土性能试验研究及数据分析
4.1 试验方法
混凝土拌合物制备:混凝土用60L强制式搅拌机搅拌,严格控制混凝土用水量;
工作性能测试:参照GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能测试方法》测试混凝土拌合物的坍落度及坍落度2小时的经时损失,采用倒坍落度桶的方法,以流空时间来评价混凝土的流动性;
混凝土试件成型:混凝土拌合物工作性能测试完后,装入150mm×150mm×150mm的试模,振动成型;
试件养护:试件成型24h后拆模,在标准温度(20±2)℃,湿度95%的环境下养护;
混凝土性能测试:混凝土性能参照GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》规定的标准方法进行测试。
4.2 高强混凝土的配制
根据表8所拟定的试验参数计算出混凝土配合比,经试拌、成型、养护、测试其强度,具体试验结果见表9。
由表9可知,混凝土拌合物2h后的坍落度和扩展度几乎无损失,倒坍落度桶排空的时间都能满足工作性要求,硅粉的掺入,提高了混凝土拌合物的和易性,高效减水剂的使用,使混凝土拌合物具有了大流动性的特点。
4.3 部分试验数据正交分析
本试验主要以混凝土抗压强度指标为主导因素,作强度极差和效应曲线图分析,根据表9的试验数据,正交强度极差分析见表10,各因素效应曲线分析图见图1。
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