某电厂热控系统故障现象及原因剖析.doc

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某电厂热控系统故障现象及原因剖析

某电厂热控系统故障现象及原因剖析   【摘 要】本文结合笔者多年工作的实践经验,对某电厂因热控原因引起的机组跳闸事件从控制系统软硬件故障、保护控制系统逻辑不完善、现场设备故障、维护不当等方面进行了归类统计,谨供大家作参考之用。   【关键词】热控系统 故障现象 原因分析   中图分类号:TU714 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)35-307-01   1前言   随着机组容量的上升和控制要求的提高,热控系统的可靠性已成为是机组安全稳定运行的先决条件。通过热控系统故障原因的统计分析,发现热控系统的薄弱环节和潜在的危险点,有针对性地制定有效的预防措施,减少因热控系统原因引起的发电机组非计划停运次数,是热工技术监督的一个重要任务,也是提高设备健康寿命和降能减耗工作中的一个重要环节。   2热控系统故障现象及原因分析   结合某电厂事件信息反馈和参与现场事件原因实际查找情况,我们对2011年热工原因引起考核故障的现象及主要原因归纳分析如下。   2.1控制系统软硬件故障   (1)控制系统硬件故障:某机组负荷289MWe运行,磨煤机A、B冷一次风调节挡板自动控制块CRT上黄闪,手动无法操作,DCS值班人员到现场检查后确认为SRZ32卡件故障,在更换备件的过程中锅炉MFT,汽机跳闸、发电机解列。事件的直接原因是AWE110系统上层的EAS模件当时存在隐含故障,但尚未有面板报警,当更换的卡件上电时,增加了EAS模件的异常信息报警,诱发了上层EAS模件的故障,导致自动切换。热控系统故障现象及原因分析在模件切换的过程中导致A段I/OBUS工作不正常,引起EHF系统采集的LQ0906、LQ0904汽包水位高高、低低等常置“1”信号丢失。将AWE110系统上层的EAS模件更换新的备件,系统运行正常,通过在线更换SRZ32卡件试验,系统也运行正常。   (2)控制系统软故障:某#3机组在运行期间,DCS系统MMI人机接口站(除了大屏,包括工程师站和操作员站)突然全部死机,数据无法刷新,无法进行操作,仅能通过大屏进行监控。DCS系统发生的网络通讯故障,主要是由于DCS系统的上位机中,仅安装了windows操作系统的初始版,未安装任何系统补丁(serverpack),windows操作系统存在安全漏洞,上位机中存在蠕虫病毒,在网络通讯过程中,蠕虫病毒大量发数据包,致使C网网络通讯量巨大,而使DCS系统数据通讯交换堵塞。事后重新安装windows操作系统及补丁(serverpack4),提高windows操作系统的安全性,在DCS系统(包括辅控系统)与SIS系统的数据交换通讯中,加装物理隔离器,防止DCS系统(包括辅控系统)与SIS系统之间进行双向的数据传输。   2.2保护控制系统逻辑不完善   控制系统逻辑存在的某些缺陷,虽在机组正常运行中相安无事,但在特定情况下会对机组的安全运行构成威胁发生,,某电厂的1次设备一类障碍事后查明,就是因为保护控制系统逻辑不完善所致。该#2机组运行在50MWe负荷时,10:04:33DCS侧收到#1主汽门关闭的SOE信号,约963ms后该信号复归,10:04:35发电机保护跳机,发电机跳闸后遥跳汽机,10:04:35DCS侧收到#1、#2主汽门关闭的SOE信号。事后检查保护逻辑发现,虽然主汽门的关行程开关有两个,但是由于逻辑设计的原因,形成了实际上的单点保护;#2发电机保护无逆功率判据,当其收到主汽门关闭信号后,延时200ms后保护直接作用于跳闸。这种保护的配置不够完善,当主汽门接点信号受到干扰时易造成保护直接出口,使发电机误停。同时通过调看事发时段历史曲线和查看事发时段的工组票和监控录像,确定当时只有1名施工人员在机头处进行保温工作。经专业人员分析,本次事件排除由于信号干扰行程开关误动引起,认为是由于保温施工过程中,施工人员人为误触动信号引起的可能性较大。但如果保护逻辑完善、信号经冗余判断事输出,本次事件可以避免。   2.3现场设备故障   (1) 某燃机机组带基本负荷运行,中控屏发出“故障滤波器动作”报警,#1发电机跳闸,#1燃机跳闸。事故的直接原因是#1燃机重油压力变送器故障,造成PLC无法检测到重油流量计出口压力,自动关小重油前置泵出口回油调节阀,从而引起重油泵出口母管压力超过10bar,导致运行重油泵跳泵,并且闭锁另一台泵启动,最后因液体燃料压力低开关动作跳机。事后更换重油压力变送器,并对重油泵的保护连锁逻辑进行完善和优化。   (2)某机组250MWe负荷运行中,#9B小机做低压主汽门松动定期试验时,造成低压主汽门全关,引起汽包水位低,启动#9C电泵,#9炉又因#9B小机自动退出阀门试验恢复正常工作,从而造成汽包水位高MFT动作,导致#9机汽机跳机

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