《稳定炉况,降低燃料比》-精选课件.pptVIP

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一、小组概况 小组名称:第三炼铁总厂A高炉核心作业区QC小组 课题类型:现场型 活动日期:2007年4月~11月 组 长:吴宏亮 发 布 人:王幼平 组 员:吴宏亮、王幼平、王锡涛、高 鹏、 陈光伟、朱伟君、黄世高、严志彤、聂 毅、 余长有、陈 岳、马昭斌、宋 华、杨永强 小组活动情况:2007年3月组建,每月进行一到二次活动。 二、选题理由 三铁总厂A高炉于2007年2月8日开炉点火,并实现了快速达产,但与国内先进的大型高炉相比,各生产、经济指标还是有一定的差距,为缩小与国内同类型高炉的差距,完成公司下达的生产任务,使A#炉跻身于4000m3级高炉的前列,我们必须稳定炉况,并在高炉炉况稳定的基础上,降低燃料比,降低铁水成本。为此,我们特将“稳定炉况,降低燃料比”作为2007年本小组的活动课题。 A高炉于2007年2月8日点火开炉,炉况整体进程良好,但与宝钢4座4000m3级高炉相比还存在一定的差距。A高炉2007年3月份技术经济指标与宝钢4座高炉2006年全年平均的技术经济指标见下表: 四、目标设定 目标:  结合马钢自身的原燃料条件,稳定气流,提高利用系数至2.20t/m3.d,降低燃燃料比至495Kg/t以下,降低铁水成本。 可行性: 降低燃料比,降低消耗,其基础就是高炉要获得相对稳定的气流达到稳定炉况。马钢是首次操作4000m3级的大高炉,没有任何经验可依,但通过前期的操作来看,只要我们精细管理,精心操作,齐心协力,不断摸索,一定能保证高炉的稳定顺行,维持高炉2.20t/m3.d的利用系数,并最大限度地降低燃料比,降低铁水成本,从而实现本次活动的目标。 五、 原因分析 六、要因确认 七、制订对策 八、对策实施: 实施1:利用每周召开工长碰头会的机会,加强工长对大型高炉操作的学习,分析影响炉况稳定顺行和燃料比的主要因素: (1)合理的送风制度,V标260m/s。 (2)摸索合适的装料制度,保证中心、边缘气流分布合理 (3)造渣制度稳定,R2:1.16-1.20。 (4)保证炉温稳定,炉缸物理热充足(PT1500℃)。 实施2:注重了解焦碳质量和数量品种变化,加强与管控中心联系,关注焦碳配煤比以及焦碳的反应性,反应后强度,转鼓指数,发现变化较大时采取措施调整,并随时跟踪焦炭的水分、粒级变化,干湿转换时要积极应变,确保气流和燃料比的稳定。 实施3:为保证炉况顺行和燃料比稳定,我们特制定几点: (1)保证煤气流的合理分布,一旦发现气流分布不正常,要及时控风,避免发生崩料、管道、甚至悬料等大的炉况波动。 (2)平衡好炉温,在一定时间内维持稳定的燃料比,炉况正常时不要用风温调节炉温。 (3)注意造渣制度,平衡好[si]—[s]—R渣三者关系,消除炉缸不活因素 (4)坚持每周三召开工长生产碰头会,重点分析一周来的炉况走势,并对下周炉况提出建议,统一操作思想。 实施4:统一四班操作 (1)做好铁口维护,保证泥套完好,做到不跑泥,跑泥坚决打开重堵。 (2)选好合适的钻头大小,保证铁口深度,确保出尽渣铁。 (3)坚决贯彻实施重叠出铁,满罐时间长、来渣时间晚坚决重叠,出净渣铁。 九、效果检查 通过本次QC小组活动,高炉气流分布趋于合理,炉况稳定,产量逐步提升,在煤比相对稳定的基础上,9~11月份综合燃料比降低到495Kg/t以下,铁水成本下降,较好的完成了本次QC小组活动制订的目标。 经济效益计算: 按照公司内部结算价格,炼钢生铁为1900元/吨 11月份A高炉产量为271317吨 11月份降低成本 =271317×(1900-1786.2) 元) =3087.59(万元) 从以上数据可以看出,按照财务结算数据仅11月份吨铁成本就比计划下降了113.8元/吨,降低成本3087.59万元。 十、巩固措施 为了巩固已取得的成果,特制订以下几点措施: 确保气流稳定,炉况稳顺,循序渐进,降低焦比,提高煤比,以达到降低燃料比的目的。降低消耗作为《工长日常操作制度》的必要内容。 关注原、燃料情况。实施精料方针,降低渣比,继续降低烧结矿入炉含粉率,为稳定炉况、降低燃料比,降低消耗创造条件。 保证炉缸充足的物理热,改善炉缸工作状况。 十一、总结及遗留问题 通过本次活动,气流趋于合理,炉况稳顺,产量稳步提升,燃料比降低。但煤比与先进大高炉水平(尤其宝钢)相比,还存在差距,这就是A高炉的潜力所在。在现有生产条件下,继续保

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