产品质量问题案例分析..ppt

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产品质量问题案例分析.

一、出池后发现钢筋弹出、断筋,以至桩身环裂严重或断裂无法起吊 Ⅰ 质量问题的原因描述: 操作原因: 1、张拉时超值张拉或不水平张拉; 2、笼筋主筋长短不一,应力集中造成; 3、笼筋骨架滚焊时,焊点过深,烧伤主筋; 4、装笼时,主筋错位或扭曲。 材质原因: 1、钢材本身材质问题,有脆断现象;钢筋截面成分偏析,或有杂质、裂纹等缺陷,钢筋在生产过程中热处理、回火等工艺有问题,在应力、温度、湿度影响作用下发生平口断裂。 2、钢筋未达到时效期就投入使用,钢筋不稳定,生产中表现出来。 Ⅱ 解决方案: 操作方面: 1、加强张拉机手的培训,严格按张拉工艺制度执行; 2、加强笼筋质量控制; 3、对端面不平的头尾板或弯曲的螺杆进行更换或维修; 4、加强对张拉设备的检查、维护和保养; 5、加大笼筋的监测力度,规范滚焊机手的操作, 6、加强培训,提高员工的操作水平。 材质方面: 1、严格执行“先到先用”的原则,待时效期到后再投入使用; 2、出现问题后,立即停止相关批号钢筋的使用,查找原因,及时通知厂家沟通解决处理; 二、套箍凹陷 Ⅰ 质量问题的原因描述: 操作原因: 1、带钢下料长度未按标准,喇叭口偏大或偏小; 2、桩套箍整型不到位或未整形 3、管模两端没有清理,粘有大量水泥块; 4、合模时被砼料压或被碰撞; 5、尾板未紧贴管模就布料,张拉时摩擦、挤压; 6、螺杆弯曲,偏心张拉。 7、压型工艺、质量不好,刚性差。 8、管模长期使用头端不规则等。 材质原因: 1、带钢材质偏软,抗拉强度偏低; Ⅱ 解决方案: 1、控制好进厂抱箍板的检测并及时和厂家沟通解决; 2、定期对带钢下料长度的抽检力度,及时调整抱箍板的下料长度和抱箍板的压型,保证喇叭口的圆整度与大小; 3、加强整型、清模员工培训,规范操作; 4、加强管模两端的清理,并打油; 5、布料时做到两端饱满中间均匀,两端堆料不得过高,合模时抱箍板上不得有碎石等杂物,并保证严禁碰撞; 6、布料前检查尾板是否紧贴管模,未到位及时调整。 三、端板倾斜、变形 Ⅰ 质量问题的原因描述: 端板倾斜 1、端板本身材质问题,端板本身平面度超标;螺孔直径偏大,丝牙偏浅 2、笼筋主筋长短不一、比铁不到位造成笼筋端面倾斜 3、尾板未紧贴管模就张拉,提前张拉,超值张拉 4、张拉不水平(张拉螺杆弯曲松动,直接引起张拉时偏心现象); 5、管模变形,头、尾板不平整,管模两端粘接的废草绳未清理干净; 6、挡板不合格(定位销不合格,只有部分定位销,并且不能靠到管模内壁,在离心时会出现摆动;挡板直径不够大,在合模时盖模不能很好地靠着挡板,使管模错位,挡板不能平靠管模,间接引起端板倾斜); 7、没有对称放张。 Ⅱ 解决方案 1、加强进厂端板质量的控制; 2、加大笼筋车间监督检查力度,对下料长度和端面倾斜严格控制; 3、加强对整形员工的培训,必须将管模尾板贴紧管模才能吊往台前布料。 4、及时检查螺丝与螺孔的匹配性,对磨损严重或过大的螺丝及时更换,螺孔偏大或偏小的端板及时通知厂家进行整改; 5、更换新的挡板,挡板直径用大一些;定位销用4个,且可以靠得到管模内壁;所有螺杆严格检查,发现弯曲、变形的立即更换 6、禁止提前张拉; 7、不定期对拆模组场地进行整理,保证场地的平整度; 8、要对称放张; 9、检查管模,张拉区椭圆度超标的模具及时合模维修; 四、(镦头外观质量) Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、 镦头外形不符合工艺要求, 2、镦头气压、温度调试不当, 3、镦头过程中夹具加持力不够导致镦头不合格且已制作成笼筋,极易拉穿端板。 Ⅱ 解决方案: 1、立即拆掉重新焊接笼筋骨架; 2、追溯镦头机号,拆同批次所生产的钢筋镦头是否存在类似现象; 3、加强抽检力度,控制镦头的质量; 4、定期检修设备,确保设备正常运行 5、加强对张拉机手的监控,杜绝超值张拉。 五、负壁厚、偏心少料 3、加强对端板和带钢质量的抽查和监督,对不合格的原材发现后及时通知厂家沟通解决处理 4、适当调整抱箍板下料尺寸 5、加大对焊工组端头板加工的监测力度,规范员工的操作。 总结:最后方桩的质量是大家做出来的,并不是靠我们实验室判出来的。希望大家能够按照我们制定的工艺进行操作。 谢谢大家 花斑: 1、室外温度突变,各原材料温度及车间方桩制作时温度下降,砼料凝结时间变长; 2、蒸养池池底积水现象严重淹没气管,导致供气出现问题; 3、管模内壁不光滑,桩表面水泥水化反应不一致。 Ⅱ 解决方案: 1、通知车间立即清理模边,包括模边止口处外缘均需重新清理; 2、禁止车间使用机油清理模边,改用废柴油与脱模剂混合物; 3、试验室对各原材料、拌和楼砂、石仓、车间台前、拆模及室外温度进行全方位测量跟踪及时对工艺作出相应调整

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