JAB05004多种因素导致锅炉煤器泄露.PDFVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
JAB05004多种因素导致锅炉煤器泄露

JAB05004 多种因素导致锅炉省煤器泄露 一、教学案例目标 (一)知识目标 1.掌握锅炉蒸发阶段的特点 2.掌握省煤器的类型及其特点 3.掌握导致锅炉省煤器泄露的主要因素。 4.掌握防止省煤器泄露的主要技术措施。 (二)能力目标 1.能辨识锅炉汽水系统图及省煤器流程图; 2.能正确处理锅炉省煤器泄露事故; 3.能掌握省煤器使用管材的主要指标。 (三)素质目标 1.爱岗敬业,注重细节; 2.团结协作,沟通交流。 二、建议教学时间 2 课时 三、知识准备及问题引导 1.电厂锅炉省煤器的类型和流程是什么样的? 2.影响锅炉省煤器正常工作的主要因素有哪些? 四、教学组织流程 (一)准备阶段 1.根据知识准备及问题引导,布置预备知识的自学过程。 2.分组,分发案例的案例描述文本,提出分析要求。 (二)实施阶段 1.案例解读,提出案例问题; 2.组织案例分组讨论,提出各组的案例结论和技术对策; 3.总结分析结论,引出相应的知识点和技能点并进行讲解。 (三)评价阶段 1.根据案例总结内容,要求撰写完整的案例分析报告。 2.在火电机组仿真机上,练习锅炉省煤器泄露事故的判断和处理过程。 五、知识点和技能点解析 (一)知识点解析 1.省煤器的工作原理、结构、流程(详见知识技能文本库/B8 省煤器和空 气预热器—B8-1 省煤器) 2.省煤器的布置(详见知识技能文本库/B8 省煤器和空气预热器—B8-3 尾部受热面的布置) 3.影响省煤器工作的主要因素(详见知识技能文本库/B8 省煤器和空气预 热器—B8-3 尾部受热面的积灰、磨损和低温腐蚀) 4.导致锅炉水冷壁泄露的主要因素(详见知识技能文本库/B9 锅炉运行-- B9-4 锅炉事故(省煤器的爆破)) (二)技能点解析(详见知识技能文本库/锅炉系统技能点清单) 1.BJ1-1 锅炉汽水系统的辨识 2.BJ7-2 水冷壁、再热器、再热器及省煤器受热面爆破事故 六、企业案例背景 (一)案例一 1.设备概况 S 电厂#1 锅炉为罗马尼亚设计制造,锅炉结构型式为:1100t/h 燃煤,塔 式,中间再热负压燃烧,蒸发点可变的本生型直流炉,额定压力 19.2MPa。炉 本体为主钢架式,所有受热面均悬挂在标高为 102.6m 炉顶大板梁上,可向下 自由膨胀,最大膨胀量为630mm。机组原设计容量为 330MW,2009 年改造后容 量为 360MW。该机组于 1996 年 9 月 3 日投产,截至2011 年 11 月 14 日,累计 运行 91026 小时,启停 352 次。 2.案例细节描述 2011 年 11 月 14 日05 时 08 分,主蒸汽温度 545℃,压力 21.2MPa,发现 炉内有管子泄漏,于 10 点 25 分停机。检查发现,发生泄漏的部件为省煤器 管,泄漏位置在炉内标高 86.0~90.0 米的位置,部件材质为 St45.8/Ⅲ、规 格为 Φ32×4.5mm。 3.案例分析及结论 通过现场检查,初步分析可知第一泄漏点为东数第 17 排弯头下水平管吊 焊缝(原基建安装焊缝)上部收弧处焊缝两侧熔合线的位置,如图 1 (a)所 示,裂纹长分别为一侧 3mm,另一侧 2mm,造成管外壁吹损,形成范围为 21mm×42mm 受损坑。东数第 18 排弯头上部垂直部分管道为次生吹爆泄漏,受 第 17 排泄漏介质冲刷减薄后爆开,形成沿管线方向的喇叭型爆口,爆口壁厚 减薄严重,边缘锋利,爆口整体沿轴向撕开,尺寸为 16mm×48mm,如图 1 (b)所示。图2 为泄漏点位置布置图。 结合上述分析,第一泄漏口的东数第 17 排弯头下水平管吊焊缝上部收弧 处焊缝两侧熔合线的位置,为以前基建时的安装焊口,第一泄漏口周围的管 排没有发现有胀粗和冲刷的现象,排除过热和磨损的原因,由于此锅炉运行 时间已接近 10 万小时,结合爆口的形貌和焊口位置,可以推断此处爆管的原 因基本为原始的焊接缺陷,焊缝未熔合或者其他的内部缺陷,在长期高温环 境运行过程中缓慢开裂并泄漏,同时因泄漏介质的冲刷致使东数第 18 排弯头 上部垂直部分管道壁厚减薄直至爆管泄漏停炉。 4.应采取的技术对策 在以后的每次检修中,应对省煤器管排相同位置焊缝进行排查,对新换 的管子严格执行焊缝的 100

文档评论(0)

zhaoxiaoj + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档