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氨压缩机机封泄露原因分析和改进分解.pptx

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某大型合成氨装置中,氨压缩机由意大利新 比隆设计制造,其密封系统中的一轴端密封,采 用单端面和双端面组合型机械密封。1994 年 10 月检修后,由于操作指标、设计装配间隙、备件、 检修质量等原因,引起机械密封多次泄漏。此前 机组运行稳定,密封良好。; 由油泵打出的高压油,经调压器调节后,以 高于参考气约 0.6MPa 的压力进入机械密封,之 后分两路,一路通到灯笼环与壳体形成的环形槽 中,将灯笼环连同辅佐机械密封静环一起推到左 面位置,使动静环分开(图 2)。另一路进入主机 械密封腔室,这路油绝大部分直接从腔室顶部流 出,作为主机械密封润滑、冲洗、冷却用。;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张; 进入主机械密封腔室的油中,有极少部分穿 过主机械密封内侧静环和动环密封端面进人参 考气侧的 B 腔(图 2),同被密封气混合。这部分 油又流入 A 腔,从 A 腔底部排出,经油气分离后 进入脱气槽,加热脱除污油中的氨气之后,流入 主油箱循环使用。;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张;高,其内部使用的 O 形圈应当耐高温。查机封原 产厂家德国伯格曼与新比隆的备件,同样用于主 动环内的 O 形圈,伯格曼备件橡胶 O 形圈外带氟 化乙丙烯套。;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张;环与轴套发生相对运动。一方面使轴套过热,加 速了 O 形圈老化,另一方面使机封腔室温度升高, 动环过热产生裂缝,再者机封腔室温度升高也加 速主机封内侧静环老化断裂。;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张;磨损加剧。加大了静环、轴套和动环内 O 形圈两 侧的压差,使 O 形圈条件变差,使用寿命降低。 在现行工艺条件下,要使机封条件符合密封气压 力的设计条件(0.13MPa)是难以实现的,即使 将二段入口(压力 0.75MPa)通往补偿气管的阀 门全关,从理论上讲,补偿气管内压力也应在 0.16MPa 以上(一段入口压力 0.16MPa)。但补偿 气管压力太低,会??下面气体难以保证一定的流 量:补偿气腔气体(B 腔)一密封油端迷宫密封 泄漏一参考气腔气体(A 腔)一污油捕集气的油;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张;端面比压有所升高,但量不大,大气端增加 0.061MPa,工艺气端增加 0.032MPa。所以对机封 安全运行的影响也不应太大,主要问题是机封的 弹簧比压太大,造成机封的端面比压过大,运行 中密封端面产生大量的摩擦热,使双端面动环过 热产生裂纹。动环过热,其热量又传递给轴套, 轴套温升太大时,会将动环胀裂。所以只要解决 动环过热问题,机封轴套也不会过热。;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张;环与动环直径间隙增大为 6.5mm,减少动环搅拌 冲洗油发热。;影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张;多来,情况良好,基本达到了微磨损、无泄漏, 确保机组的稳定运行。目前从机封运行参数来 看,现场密封气压力 0.4MPa;机封冲洗油压力 0.7MPa,油气压差为 0.3MPa,机封冲洗进口油温 差在 20℃左右,机械密封运行十分稳定。

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