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变频器新鲜水改造方案及效果分析;安阳××有限公司合成气压缩机、CO2压缩机、氨压缩机三大机组全部采用高压变频器加电机的驱动方式。开创了化工厂大型压缩机全部使用变频驱动的先例,同时也是国产最大功率高压变频器的第一次投运。
自2013年9月份开车到如今已近一年时间,变频器运行比较稳定,控制操作简单方便。
;7月21日,由于天气骤然升温(据后来查询,当时的气温已经超过40℃)循环水温度接近35℃,变频器功率柜已经超40℃报警,经过电气车间临时采用多种方法降温,最终未引起变频器跳车。
三台高压变频器冷却系统原设计采用工厂循环水,设计进水压力0.4Mpa,进水温度≤33℃,进回水温差3℃,进风温度≤40℃,进出风温差5℃,按设计值,氨压缩机变频器循环水流量为166t/h,CO2压缩机变频器流量为172t/h,合成气压缩机变频器流量为304t/h,在大部分时间循环水能满足冷却要求。在夏季较高温度下,冷却系统满足不了变频器的冷却要求。
;目前变频器冷却系统不足以应对夏季高温或极端天气,这就为变频器夏季运行埋下了严重隐患,如不彻底从根本上解决这个问题,变频器夏季一旦运行超温跳闸,将会给整个公司带来巨大的损失。
;变频器冷却有多种方案:(1)增加大功率空调,(2)风筒喷淋降温(效果不明显),(3)增加新鲜水管线。经过公司领导和车间的共同讨论,由于改造新鲜水成本不高,冷却效果较好,最终确定对高压变频器功率柜增加新鲜水管线,夏季高温时由新鲜水冷却,其他时间由循环水冷却。具体新鲜水要求及施工方案如下:
1、水压及水温:变频器室冷却器入口新鲜水压力≥0.4Mpa,温度≤25℃。
2、水量:在原设计条件下氨压缩机变频器柜所需循
;循环水量83t/h,CO2压缩机变频器柜所需循环水量86t/h,合成气压缩机变频器柜所需循环水量152t/h,三台共计321t/h,如果按照新鲜水温度25℃估算,三台变频器功率柜冷却所需新鲜水量为321×0.6=192.6(t/h) 。
3、施工方案:
新鲜水引自中盈生产水2#线地管,出地面位置设置总阀,沿合成管廊敷设到变频器室,新鲜水总管道采用DN200碳钢管,在变频器室南侧从总管引一路DN100的管道,送至合成、二 氧化碳压缩机变频器;冷却器循环水入口位置;在变频器室北侧从总管引另一路DN80的管道,送至氨压缩机变频器冷却器循环水入口位置,两路管道沿室外空冷风道下地面敷设,在每台变频器水冷器位置设支线(DN50),在原变频器功率柜水冷器循环水进水阀后管道盲板法兰处开口,支管接至此处碰头,并在每条DN50管上加装进水阀门。管道施工结束,在接入冷却器之前,必须进行管道冲洗,然后接入冷却器,避免杂物进入冷却器引起堵塞,此工作内容由检修负责。
;新鲜水接入系统简图,见下图 :;四、材料:由工程部根据改造方案具体确定所需钢管、阀门、法兰等施工材料的型号和数量。
五、风险防范:变频器功率柜水冷器增加新鲜水管线需要停冷却循环水,停止循环水有可能会造成变频器报警,甚至变频器停车。此风险由电气负责控制,采取以下方法:(1)改造好一台换热器再改造另一台,严禁同时改造两台以上;(2)法兰、弯头、管道等连接提前做好预制,尽量减小停水时间在30分钟内;(3)避开高温时间段施工,在清晨等温度相对较低的时间段施工;(4)拆开改造的功率柜室内
;风道紧急排风口,在进风口增加轴流风机通风;(5)改造时电气派专人在变频器室观察变频器温度,必要时打开变频器柜门。
六、调试运行
高压变频器空水冷系统新鲜水改造工程按期完成,于8月1日由调度牵头进行新鲜水试投运。为保证新鲜水水量及水压都能满足要求,投运之前,制定了几种新鲜水投运方式:(1)打开新鲜水阀门及循环水阀门,由新鲜水和循环水共同冷却,观察新鲜水压力变化及变;变频器功率柜温度变化并做记录。(2)新鲜水阀门完全打开,循环水阀门完全关闭,由新鲜水单独供水,观察新鲜水水压变化及变频器功率柜温度变化并做记录。(3)灵活方案,打开新鲜水阀门及循环水阀门,但根据新鲜水压力的变化随时调节阀门开度,保证新鲜水供水压力,记录数据。
;五、冷却效果分析;回水阀门开度调整再次投入试验,(由于8月5日跳车,本次试验约12个小时,此后循环水温低一直不高,没再投入)
8月1日单台氨压机变频器投入新鲜水记录:
;8月4日三台变频器全部投入新鲜水记录:;从两次投入试验的情况来看,冷却水的温度对变频器的影响最大,三台变频器全投入新鲜水的话,变频器温度降低比较明显,约降低3-5℃。8月4日,三台变频器都在较高的负荷运行,和夏季最高温度时的负荷相差不多。如果按照今年7月21日,环境温度40℃,变频器最高温度41℃,变频器??降最小3℃考虑,那么变频器使用新鲜水后的温度大约在38℃,由此计算看出变频器安全度夏没有问题。
;六、结论;
谢谢
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