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第一净化厂甲醇回收装置运行现状及存在问题整改措施811
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第一净化厂甲醇回收装置运行
现状分析及整改措施
第一采气厂采气工艺研究所
二00五年八月第一净化厂甲醇回收装置运行现状分析及整改措施
甲醇回收装置是气田污水处理系统的重要组成部分, 其采用常压精馏原理,利用甲醇和水的沸点差异将二者分离,使处理后的污水含醇量小于0.1%,回收的甲醇浓度大于95%。为了满足气田污水的处理需要,2000年第一净化厂对甲醇回收装置进行了改扩建,增加了一具处理能力为100m3/d的精馏塔及配套设备,使第一净化厂含醇污水的设计处理能力达到了150m
一、概况
1、工艺流程简介
自集气站来的含醇污水被存储在粗滤池内,通过无密封自吸泵把含醇污水转入含醇污水罐,在转水过程中,通过加药装置向转水管线的含醇污水加入PH调节剂氢氧化钠、氧化剂双氧水后以及絮凝剂2B后进入污水储罐内充分反应、沉降,除去含醇污水中的大部分杂质。自含醇污水储罐来的原料水PH值被调节到7.5~8.5之间,利用静压进入原料气过滤器过滤,通过原料水泵加压后,进入进料预加热换热器,被塔底出水预加热至约65℃后,进入进料加热器,用蒸汽加热至泡点温度(87.7℃)后,通过29层塔盘处的进料口进入甲醇精馏塔分成气液两相。
液相从上而下与从下而上的蒸汽逆流接触,蒸出其中的轻组分甲醇,部分塔底水流入釜式重沸器用蒸汽加热汽化后返回塔底,部分水作为塔底产品,给原料水加热后温度降至40℃左右进入污水回注罐。
甲醇蒸汽由塔顶流出经冷凝器冷凝至饱和液体,进入回流罐,部分甲醇加压回流至塔顶,部分甲醇作为产品经冷却至温度低于40℃进入产品甲醇储罐。
图1 第一净化厂预处理工艺流程简单示意图
图2 第一净化厂甲醇回收装置工艺流程示意图
2、主要设计参数
下表是第一净化厂两套甲醇回收装置的设计参数。
表1 第一净化厂两套甲醇回收装置的设计参数
装置号
处理能力
进料温度
进料压力
塔顶温度
塔顶压力
塔底温度
塔底压力
1#
50m3
87.7
1.40atm
65.8
1.20atm
105-110
1.23-1.46atm
2#
100m3
90
1.40atm
65.8
常压
105-110
1.12-1.14atm
装置号
回流液温度
回流压力
污水甲醇含量
产品甲醇纯度
塔底甲醇含量
设计回流量
1#
40
1.40atm
37%(wt)
95%(wt)
<0.1%(wt)
1.25 m3
2#
40
1.40atm
20%(wt)
95%(wt)
<0.1%(wt)
2.8 m3
二、运行现状
1、第一净化厂污水特点
第一净化厂甲醇回收装置处理的含醇污水有“四高一低”特点(矿化度较高,Ca2+、Mg2+、Fe2+等高价金属阳离子含量较高,水中游离CO2、HCO3-含量较高,水中机杂和乳化油含量较高,PH值较低),这些特点导致甲醇回收装置一直运行不平稳,在生产中易出现结垢、腐蚀等问题。
2、第一净化厂运行现状
近几年针对这些问题,对甲醇回收装置进行了一些相应改造,甲醇回收装置运行情况有一定改善。但自2004年冬季以来第一净化厂甲醇回收装置又逐渐暴漏出一些问题。
⑴来料水量大,含醇浓度低
据统计,在冬季高峰期运行期间,2004年11月份,处理负荷最重,当月原料水平均浓度4.65%,日平均回收含醇污水量170.41m3,装置日平均处理量155.76m3;2005年1~5月份,原料水平均浓度7.34%,装置日平均处理量
⑵装置处理的含醇污水PH值呈酸性
第一净化厂为了解决甲醇回收装置的腐蚀结垢问题,对含醇污水增加了预处理装置,尽量除去污水中的CO2、H2S,将PH值调节到7.5~8.5,降低污水中的乳化油含量和机杂含量,并加入耐高温抗盐缓蚀阻垢剂。
随着气田规模的不断扩大,气田含醇污水量也相应增大,第一净化厂甲醇回收装置运行负荷偏重,且随气田的开发含醇污水的性质可能有一些变化,污水预处理系统的加药量和加药配比未及时调整。2005年1月份以来,第一净化厂甲醇回收装置处理的含醇污水PH值在5.37~9.25之间,平均为6.65,PH值的偏低使原料水呈酸性,影响了絮状沉淀的生成,增加了装置的腐蚀、结垢倾向。
⑶设备腐蚀、结垢严重
日常运行中,原料水换热器、重沸器等设备易腐蚀穿孔,原料水换热器、进料管线、塔盘等设备易结垢。2005年6月13日将2#精馏塔打开发现,进料口及回流液入口处塔盘结垢严重,提馏段塔盘支撑及折流板、溢流堰腐蚀严重,导致塔盘坍塌。
图3 进料口结垢图 图4 提馏段塔腐蚀盘坍塌图
2005年7月份长庆石油勘探局锅炉压力容器检测站检测出第一净化厂100m3
(4)精馏塔塔顶温度、产品甲醇浓度等运行参数偏离设计值
2004年冬季以来,甲醇回收装置在生产中表现出塔顶温度、塔顶压力等运行参数长期偏离设计
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