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- 2019-03-27 发布于贵州
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反应釜过热变形失效原因分析及处理
反应釜过热变形失效原因分析及处理
摘 要:反应釜作为现代工业生产中重要的生产设备,在运行过程中难免地会出现一些问题,影响了生产安全性。为此,本文结合实际案例,对某化工企业1台反应釜筒体下部出现过热变形、壁厚减薄等现象进行检验,从材料、介质以及加热方式因素等方面入手,对其失效原因进行了分析,并提出了相关的处理措施。 关键词:反应釜;检验;失效分析;处理 引言 反应釜是工业生产中用作化学反应的容器,通常根据不同的工艺条件需求进行容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。由于反应釜长期处于高温高压的工况下,在使用过程中往往会出现过热变形、壁厚减薄、材料性能劣化等现象,倘若不及时解决,将会严重威胁着压力容器的安全使用,甚至有可能造成非常严重的后果。因此,使用反应釜时应要加强检验、使用等管理,避免发生安全事故。 1.实际案例 设备概况 某化工企业1台“改质沥青反应釜”进行了定期检验。该台压力容器于XX年10月开始投用。该釜结构如图1所示,相关数据见表1。 由于该容器为直接受火焰加热容器,容器下封头局部和整个筒体被保温墙体所包围。整个釜体的安装穿越2层工作平台,燃烧室安置在第二层平台上,在顶层工作平台上有上封头、人孔、安全附件及搅拌设施。该釜加热使用的燃烧介质为经过简单净化后的焦炉煤气,可燃成分主要为CH4,H2,CO等,火焰温度达到980℃、烟室烟道温度达到700℃、介质温度390℃,每天24h运行。每次持续一个半月,加热过程中,在容器内顶部产生的气态闪蒸油为易燃易爆介质且含有H2S成分,搅拌机转速3r/min。原设计每天处理原料200t,?F每天处理400t。使用中容器内壁有局部结焦现象,厚度可达30mm,每一个半月停机后采用机械方法进行内部除焦。 检验结果 通过检验,发现存在以下问题: 内外部宏观检验中,有两处变形部位:①在距下封头与筒体连接的环焊缝1600mm长度范围内的筒体上,存在弧长约1700mm的大面积环向带状过热变形区,面积约,变形部位最大深度约50mm、最小壁厚。此处筒体外壁正对燃烧室;②在Ⅰ号变形区对面距下封头与筒体连接的环焊缝1600~2650mm范围内,筒体上存在弧长约1050mm的大面积环向带状过热变形区,面积约变形部位最大深度约30mm、最小壁厚。此处外壁正是高温烟气第一个转向部位。 硬度检验中,检验其硬度值为内壁HB139、外壁HB184。Ⅰ号变形区域最深处进行硬度检测分别为内壁HB324、外壁HB433;Ⅱ号变形区内壁HB320、外壁HB398。经对比表明变形区域硬度值明显偏高。 金相检查中,发现晶界出现烧熔组织结构,符合金属过烧组织特征,材料性能严重劣化。 最小壁厚,远远小于30mm的设计壁厚。强度校核后,剩余壁厚已不满足安全运行的要求。 2.原因分析 材料因素 15CrMoR属于一种中温抗氢钢,热处理常采用正火+回火,在550℃以下时,具有较高的持久强度,但在长时间的恒温、恒应力作用下会缓慢产生塑性变形的蠕变现象。不同材料出现蠕变的温度是不同的。合金钢当温度超过350~400℃时出现蠕变。一般来说,金属只有当温度超过~时才会出现较为明显的蠕变。从表1可见该釜长期在300~400℃温度下运行,蠕变因素对变形失效影响较大。 介质因素 该反应釜使用的介质是煤焦沥青,常温下为黑色固体,无固定的熔点,受热后软化,高温时呈液态,低于180℃不易流动,密度达到/m3。反应釜的作用是通过加温加压去除其中的闪蒸油。尽管容器内部装设了3层搅拌装置,但由于这种介质比热容较小不利于热量的吸收和传导,筒体下部局部高温的存在,造成沥青在容器内壁上结焦,厚度能达到3~4cm,形成隔热层,不利于热量的传递。热量大量聚集给过烧、蠕变提供了温度条件。 加热方式因素 该容器为直接受火焰加热容器,加热方式及烟气流程如图2。 在立式容器的外围300mm处砌上两周耐火墙,在筒体下部建立燃烧室,焦炉煤气直接接触容器壁侧向进行加热,每天工作24h。火焰温度达到900℃左右,烟道温度达到700℃,烟道出口温度可达500℃。使用中,超设计温度长期运行。这种加热方式热量过于集中,局部温度过高造成容器筒体局部过热变形。 烟气流程因素 使用中的烟气流程如图2所示,安装保温墙时未按照设计图纸进行施工。高温烟气未能在第1层实现热量交换直接上升进入第2层,在第2层转烟室绕筒体旋转180°后进入第3层,在第3层旋转90°后进入第4层,在第4层旋转90°后进入第5层,旋转180°后进入烟囱排放。这样的烟气流程布置不科学,在第1层高温烟气基本没有围绕筒体旋转进行热量交换,致使高温烟气在进入第2层转弯处温度仍然很高造成此处过热变形,每层烟道都有
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