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燃气―蒸汽联合循环机组振动事故分析
燃气―蒸汽联合循环机组振动事故分析
【摘 要】根据某燃气-蒸汽联合循环供热机组汽轮机首次冲转后出现轴承振动故障现象,经多次现场处理,找到故障原因,为以后出现类似故障提供参考依据。 【关键词】汽轮机;振动;故障分析 某热电公司新建装机容量为120MW级燃气-蒸汽联合循环供热机组。机组采用“二拖一”即二台40MW级燃气轮发电机组配2台余热锅炉和一台40MW级抽汽凝汽式直接空冷汽轮发电机组,燃机为南京汽轮机厂生产的PG6581B型号机组,汽机为南京汽轮机厂生产的//双压、单缸、冲动、直接空冷、抽凝式联合循环汽轮机。汽轮发电机组共有4个轴承,汽轮机本体两侧为#1、#2轴承,发电机两侧为#3、#4轴承。自汽轮机首次冲转出现汽轮机轴承振动现象,以致汽轮机不能定速3000r/m安全稳定运行。 1 故障现象 汽轮机首次冲转参数为压力,温度290℃。在转速升到495r/m时,汽轮机#1轴承Y方向振动μm,#2轴承Y方向振动μm,轴承振动保护动作汽轮机跳闸。第二次参数调整为压力,温度295℃汽轮机重新挂着冲转,在转速升到750r/m时,#1轴承Y方向振动μm,#1轴承X方向振动μm,轴承振动保护动作汽轮机跳闸。第三次汽轮机挂闸冲转,当转速升至XXr/m 时,#1轴承Y方向振动μm,#2?S承X方向振动μm,轴承振动保护动作汽轮机跳闸。 2 故障分析 首次冲转后,检查运行参数出现负胀差,高压轴封温度低,实际就地检查轴封供汽管温度为95度左右,初步认为转子膨胀不够,处理方案为调整冲转蒸汽参数为,295℃保持过热度在80℃以上,同时调整蒸汽流量为20t/h,延长暖机时间,提高汽机前汽封温度控制在120℃以上。第二次汽轮机冲转到750r/m振动跳闸后,#1轴承油挡与转子凸台相碰,轴振测点不合适,转子膨胀时引起轴振变动,不能真实反映振动情况,调整轴振测点,并增加振动分析仪进行在线监测。第三次汽轮机冲转到XXr/m振动跳闸后,通过振动分析仪频谱分析,振动的频率以工频振动为主,初步认为新装机组轴封间隙过小[1]。通过延长低速暖机时间来消除振动,即在某一转速振动增加则降速在振动稳定时继续暖机,通过多次降速暖机最终汽轮机转速稳定在3000r/m,各轴承振动正常。 3 事故总结 汽轮机在制造时更多的考虑机组的经济性,设计汽封及轴封的间隙值会过小,但是在实际运行中间隙过小容易引起动静碰磨。因此,新机组在投运阶段动静间隙需要有一个磨合期。 【
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