碳铵结晶事故学习..pptVIP

  • 12
  • 0
  • 约1.18千字
  • 约 14页
  • 2019-02-18 发布于湖北
  • 举报
XIAOXIAO制作 碳铵结晶事故分享  陈柳 2010.1.21 碳铵结晶事故分享  两起事故学习   1 2 3 事故原因分析 预防措施 事故一   时间: 2000年10月12日 2000年10月12日13:35,变换系统阻力突然上升,检查系统内所有工艺管线上阀门,均未发现问题,因变换、气化系统压力过高,系统不得不紧急停车,停车后打开变换气水冷器导淋法兰,发现已被碳氨结晶堵塞,经分析:气化、变换工序付反应产生的氨在系统内积累,在温度较低的变换器水冷器处,析出结晶,将工艺气通道堵塞。  事故经过   事故二   1997年1月16日凌晨1点,装置运行中出现气化炉、15工号PT1502压力持续升高,而PT1505下降,F1601气量减小。中控初步判断E1507列管结晶堵塞,很快开HV1304B、C通过PV1311B、C适量放空,同时紧急减低气化炉负荷,但由于压力升高太快,PT1311压力升至6.78MPaG时,塔后两安全阀起跳。紧急关闭尿素冷凝液输送阀,通知尿素停送冷凝液,同时关闭E1507CW入口阀,并对E1507进、出口管用S4加热,直至压力下降为正常,安全阀回位。 事故经过   系统安全阀起跳  1 2 系统工况波动合成气放空减产 事故损失   事故二   1 2 碳铵结晶事故分享  两起事故学习   1 2 3 事故原因分析 预防措施 事故原因分析(第一起) 变换冷凝液回收至气化继续使用,使气化、变换 工序付反应产生的氨在系统内积累而析出结晶(碳酸氢铵) 事故原因分析(第二起) 1、造成此次系统超压,安全阀起跳的直接原因为E1507结晶堵塞;而尿素冷凝液NH4+浓度超标是堵塞E1507的直接原因。 2、此次送尿素冷凝液属于试车来首次使用,经验欠缺。 思考:氨从哪里来? 系统中的氨主要是由水煤浆气化反应生成,原料 中的氮元素经过气化加压反应,大约有15%转化生成氨,约占合成气量的0.05%(干气),气化炉激冷水的温度较高,大约240度左右,氨在激冷室中溶解较少,大部分的氨随合成气进入水洗塔,水洗塔中的水温也高,合成气中的氨在水中溶解较少,随合成气进入变换工序,经过逐级冷却后,冷凝下来的冷凝液中溶解了较多的氨。在变换冷却后易产生碳铵结晶 碳铵结晶事故分享  两起事故学习   1 2 3 事故原因分析 预防措施 预防措施 在停车时,对可能NH4结晶的换热器进行升温冲洗; 1 2 开车时密切注意此类设备的压差,即使发现及时处理。 定期有计划清理,并加强监控。 3 预防措施 4 增设5.0MPa锅炉给水冲洗管至E2110(水冷却器)处 对碳铵结晶进行冲洗、溶解,并将氨含量较高第二、第 四水分离器水外排,工艺上规定出E2110的变换气温度 控制在35~40℃。 谢谢 XIAOXIAO制作

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档