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关于提高我厂煤泥灰分降低煤泥产率攻关项目
相关建议及采取措施
根据2011年10月01日至17日灰分统计(附表1),在此期间 我厂煤泥灰分平均为49.35%,实际灰分区间在37.28%—60.13%之间; 煤泥平均产率为12.11%,实际产率区间在5.32%—24.08%之间。从 实际生产数据可以看出,我厂煤泥灰分、当班煤泥产率波动很大,煤 泥产率较高,给我厂经济效益带来不利。
鉴于此种情况,洗选车间技术人员召开会议、商讨对策,请求领 导指示。会议结果总结汇报如下:
根据生产实际情况,主要从以下三个方面入手,采取措施:
一、恢复相关设备的有效使用和设备改造维护保养
1、保证斜管——卧脱的有效使用:
在生产过程中,卧脱扭矩基本保持在50-100之间,扭矩偏低, 卧脱回收中煤效果不明显。主要原因是因为卧脱入料浓度偏低。增大 卧脱入料量时,易出现超过卧脱矿浆处理量而出现缓冲箱冒料、处理 不急等情况。通过加强员工操作技能的培训以及两个岗位的沟通,可 解决以上问题,故建议如下:
(1) 恢复斜管使用,保证卧脱合适入料浓度,以尽可能多的增加中 煤量,减少煤泥量。
(2) 由于浓度增加,卧脱入料管道长且偏细,容易造成管道堵塞等 情况,建议更换较粗管道防止管道堵塞。
(3) 相关设备问题:由于329、330中煤离心机的离心液中存在很多 较大粗颗粒,在实际使用过程中,很容易造成349、350、351、352 四台中歼磁选机底流口堵塞、也很容易造成卧脱入料管道堵塞。同时 大颗粒进入斜管,对斜管的止常运行造成了不利影响。经过检查329、 330离心机筛篮正常,应属于离心机其它部位问题,需要及时排查解 决。
2、 建议更换364、366筛板,减少筛缝尺寸,做好浮选入料截粗准备
在实际生产过程中,煤质较好时(原煤灰分基本在36.50%左右, 浮选尾矿己经调制显黄色,但尾矿沉淀物中有相当一部分人于0.5mm 较大煤粒存在,严重影响尾矿质量,为浮选操作带来困难。同时,大 颗粒煤粒进入压滤导致煤泥发热量偏高。
浮选入料中0.5mm以上颗粒占2.75%,尾矿中0.5mm以上大颗 粒占浮选尾矿的7.00%o根据化验数据,357、358、361、362各分级 旋流器溢流中>0.25mm所占比例几乎为零,分级旋流器分级效果很 好,截粗效果明显。而目前所用363、364、365、366四台振动弧形 筛,经过用筛缝塞尺检测筛缝,发现有很多筛缝都人于1mm,这对 浮选入料中粗颗粒含量影响较大。相关数据见附表2.
建议,更换364、366两台弧形筛筛板,由现在的0.75mm变为 0.5mm,减小弧形筛筛缝,防止过多粗颗粒进入浮选而增加浮选操作 难度和影响产品质量。
3、 需要及时解决359执行器漏油问题,保证TBS正常运行。
4、 需及吋清理357、358水力分级旋流器中大块肝石,保证分级效果。
5、 分级旋流器调节阀门生锈,调节费劲费时,需要做好阀门维修保
养工作;
6、 各分级旋流器压力表不准,部分压力表不显示压力,需耍校正或 更换;
7、 药剂阀门不好调,有时岗位调整药剂量花费很长时间。需要跟换 容易调药剂阀门,保证药剂的及时加入。
二、日常设备巡检维护
市于原煤供应、煤质稳定性较差,影响各产品的产率质量。因此, 需要加强日常设备维护工作,在原煤质量煤量不同的情况下,及时采 取措施,使各设备工作状况处于最佳状态。
1、 检测各旋流器入料圧力和底流浓度,保证分级效果;
2、 设备运行吋,检查各离心机离心液是否正常,此后每3个小吋检 查一次:
检查357、358离心液以及筛篮,防止离心机跑粗,导致浮选入 料粗颗粒增多。发现问题及时排查解决;
检查329、330离心液以及筛篮,防止离心机跑粗,导致中歼磁 选机底流口堵塞、影响斜管正常工作及管道堵塞;
3、 检查振动弧形筛筛板有无破损,及工作振幅、入料是否正常;
4、 排查中煤脱介筛、肝石脱介筛筛板有无破损和筛缝变大情况,防 止粗颗粒进入屮歼磁选机和斜管屮;
5、 排查脱泥筛筛板状况,保证筛板无破损和筛缝变人情况。防止人 颗粒进入357、358分级旋流器中,导致旋流器底流口、溢流口堵塞, 影响分级旋流器分级效果;
6、做好除铁工作,防止铁器进入系统中对设备造成损伤。目前,我 车间有具体除铁管理制度,除铁工作进展顺利;
三、工艺参数调节与日常操作
系统运行过程屮,控制好各工艺参数,保证设备有效运行。主要 如下:
I、 正常操作:开机后根据煤量大小正常加药,药量大小根据丰产经 验加入。使尾矿灰分控制在45%以上,精矿灰分基本控制在11%—
5%之间。
2、生产期间,做好浮选入料浓度检测。当前,我车间已经做好浮选 浓度查询表,当班期间发现浮选异常时,会做好浓度的实时检测。若 发现入浮浓度偏高的情况,将根据煤量情况及吋调整脱泥筛喷水
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