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2002年2月23日,农历正月十二, 从凌晨3点左右开始,聚乙烯新线工艺参数不正常,降负荷生产,到早上7点负荷降到了40%。7时20分,当班班长发现悬浮液接收罐压力急速上升,反应速度下降,于是安排3名操作工到现场关阀门,进行停车处理。 操作工到达现场后发现现场有物料泄漏,立即打电话向装置主控室报告,在班长跑向现场不到1分钟,新线就发生了剧烈爆炸。结果造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤。事后统计,公司直接经济损失高达452.78万元。 那到底是什么原因导致了这次事故呢? 经过深入的事故调查取证分析,认定这起事故的直接罪魁祸首是两块不合格的玻璃视镜。 由于装置运行不正常,系统压力升高,致使劣质玻璃视镜破裂,导致大量乙烯气体喷出,溢出的乙烯又被引风机吸入沸腾床干燥器内,与聚乙烯粉末、热空气形成爆炸混合物,达到爆炸极限,被粉末沸腾过程中产生的静电火花引爆,发生了爆炸。 这就是事故发生的直接原因。 在找到事故的直接原因后,公司又对不合格玻璃视镜的采购、工程质量控制、改造现场的监理、装置运行指挥等等一系列管理问题进行了深入剖析。 通过分析,我们发现在物资采购、工程建设、生产操作、工艺管理、装置设计和用工管理等方面都存在一定的问题。 事故发生的直接原因是视镜破裂,视镜的公称压力为2.5MPa。根据解读得到的DCS数据,视镜实际上在0.5 MPa时就破裂了。 那么,这个视镜是怎么采购的呢?经调查发现,视镜采购单上的供应商是北京阀门总厂。但是北京阀门总厂根本不生产视镜,而是北京阀门总厂的一个代理商从温州某个经销点购买的。 实际上,视镜是由上海郊区一个小厂生产的。事故调查组通过调查,发现该厂没有质量检验手段,视镜就是一个“三无”产品。更为恶劣的是,事故发生后,代理商为了逃避责任,让上海另一个玻璃制造厂出据了一个假的产品合格证书。 另外,调查发现发到辽化的视镜没有产品合格证,而只有一个检验单。所以说,是物资采购人员、验货人员严重失职,使不合格的视镜安在了装置上,埋下了事故隐患。 第二,工程施工管理混乱。 一是总承包方管理不到位。安装打压试验是确保工程质量的一个重要环节,对 易燃易爆的化工生产装置尤为重要。而这次事故发生后,调查组向打压单位要原始打压记录,令人不解的是打压单位却拿不出来。 二是工程监理和工程质量监督不到位。仅就打 压这件事, 监理公司也 拿不出来原 始记录。大家试想一下,如果认真打压,这个假劣视镜就可能在开车前被发现,事故就不会发生。 三是甲方对施工管理不到位。对总承包单位没有很好地 履行监管的责任, 尤其在施工过程中 的一些隐蔽工程, 工程质量监督也 没有尽到责任,最终酿成了大祸。 调查发现,新线的操作规程也与实际工艺不符,操作规程上规定干燥系统采用氮气法,而实际上 采用的是空气法, 增加了氧含量,为 事故埋下了祸根。 由此可见在生产管 理、工艺管理上是极不严肃的。 通过事故调查发现,从22日9点到23日7点,不到24小时内,装置就3次停电,新老线聚合停车3次、降负荷4次、其它系统停车3次。没有找到原因,就急于开车,没有稳定心态,盲目行事。大家都清楚,装置开停车是非常危险的,一个装置频繁地开停车,本身就潜在着事故隐患。这说明在生产指挥组织方面也存在许多问题。 新线工艺是按老线工艺照搬过来的,而设计单位中国成达化学工程公司不求甚解,马马虎虎。比如说,老线悬浮液接收罐的安全阀开启压力为0.3 MPa,而新线的却不知什么原因是0.58 MPa。视镜是在0.5 MPa时破裂的。试想,如果新线安全阀的起跳压力定为0.3 MPa,安全阀在此时起跳的话,视镜很可能不会破碎,这场灾难也就可以避免。 在设计上还犯了一个错误,就是违反原化学工业部《压力容器视镜》设计要求,该标准规定:视镜最大直径为150mm,最大公称压力为0.8 MPa。而设计部门擅自选择直径为200mm,公称压力为2.5 MPa非标的视镜,而这种视镜目前国内无法生产。 另外,厂房是封闭的,这也不符合国家的规范要求;还有沸腾床引风机的入口设置在聚合釜的上方,设计上也是错误的。 同时,甲方对设计管理不到位,教训也是十分深刻的。聚乙烯新线原设计的干燥系统是氮气干燥,并在此基础上进行了安全评价。可是在干燥系统改为空气干燥后,并没有进行安全评价,也不符合现行国家行业职业安全卫生规范,这说明我们负责技术改造人员和设计单位,凭所谓的经验,凭主观臆断,缺乏科学的态度,没有认真执行“三同时”的规定。 应该说,“三同时”是来自政府的强制要求。但我们在工作中,只是把“三同时”看成了项目顺利进展的一个 程序,看成了制约 项目建设的一个环
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