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基于PLC的单层辐道窑自动入坯控制系统的改进
1引言
可编程控制器(简称PLC)以其强大的功能、很高的可靠性、抗干扰 性、编程简单、使用方便、体积小巧等优点,在工业陶瓷生产过程控制 中得到了普遍使用。但是当陶瓷牛产工艺发牛变化或有特殊要求以及生 产过程出现新问题时,PLC控制系统或编程方案就应作相应的改变和优 化。本文就一条年产100万m2釉面砖生产线关键设备之一的PLC自 动入坯控制系统的改造,作以探讨。
2入坏工艺流程简介
如图1所示,图1中:M1、M2为皮带电机,M4、M5为辘台为 电机,G1-G6为光电检测管,YV1为电磁阀,BX1为操作盒。当施釉 线或素坯线的坯体经M1电机的传送带送至光电检测管G1位置时,G1 动作,M2电机转动,由其传送带将坯体向窑前的辘台上传送,若G1 处无坏体时,M2则停止;当坏体送至G2时,M1停止,送至G3时 M2停止,同时电磁阀YV1得电,M2的皮带支撑架下落,坯体由窑前 的辘台变速电机M4、M5驱动,由辐子传动送向窑内;至G4时,YV1 失电,皮带被升起,M1电机启动,重复上述过程。
S 1
S 1入坯工艺流程
3存在的问题与改进
原控制系统的梯形图如图2所示。采用了 OMRON SP10小型机, 从试运行几个月的情况來看,该机可靠性高,基本能满足使用要求。但 从生产工艺、控制方式以及实际使用过程来看,其控制系统还存在下述 缺陷。
2至PC的 SB2处
2
至PC的 SB2处
512 坯体排列监控图
3.1生产工艺方面
该单层馄道窑既可作为产品的釉烧,又可作为素烧。当作为素烧时, 传送带上的坯体是素坯,机械强度低于釉坯,工艺要求无碰伤等;当作 为釉烧时,工艺上还要求严禁坯体层叠等。因此在传送过程中,应运行 平稳,衔接处过渡自然,皮带升降缓慢。这些要求町以从调整传送带和 对电机的控制方式(如采用变频调速)、以及对电磁阀的改造来解决。但 是由电机M4、M5控制的辘台辘子,由于长期工作在较高的温度环境 下,不町避免地会产生弯曲变形等,使入窑坯体排列紊乱,甚至层叠粘 连而产生废品。通常这一现象由人工来监控,费时费力,笔者在图1中 增加了两个光电检测管G5、G6,与报警电路及PLC相连,成功地实 现了自动监控,如图2所示。
3.2控制方面
PLC自停故障
该机在试运行时,时常出现停机现象。究其原因主要是环境温度太 高,导致PLC自动保护系统动作所致。工业陶瓷窑炉的环境温度高, 是一个很普遍的问题。却未引起设计者的足够垂视,PLC控制柜虽然距 辐道窑低温段有一定距离,但PC机与控制电机的磁力等电气元件,同 时被控制面板封在一个较小的空间内,且柜内无风扇,散热不良。夏季 环境温度的升高,加之牛产车间通风条件有限,导致PC机停机频繁。 当增设柜内风扇后,再无停机现象。
急停按钮的设置问题
原系统急停按钮SB3设置在控制柜上,不便于实现两地控制,常 造成半成品的大量损坏。因此在图1上增加按钮盒BX1,与施釉线急停 按钮及SB3串联,使停机、开机方便自如。
S3 原梯形El
电机M2频繁点动影响寿命
木生产线未设置大型储坏器,当坯体供应不连续时,电机M2的等 待时间太短,频繁启动而发热,曾烧坏一台。其问题出在编程上,从原 梯形可以看出(如图3所示),G1处一冇坯体M2便动作一次。应改为 若坯体到达G2处,且G1处有坏体时,停M1;否则M1继续转动,使 坯体供应连续。
控制系统的进一步优化
原系统电磁阀YV1是通过中间继电器KA1来控制的。现已去掉 KA1,直接出PC控制。
从图1可以看出,光电检测管G4控制M2传送带支撑架的升降, 若坏体排队不整齐时,有的坏体先到达G4处,有的还未完全脱离M2 传送带,而支撑架却开始升起,损坏坯体。且G4—旦失灵,将造成整 个系统的混乱。去掉G4,由PC内部时间继电器代替,不但节省费用、 调节方便,而且增加了系统的对靠性。
4改进后系统的编程
改进后的梯形图如图4所示。
5改进后的控制系统稳定可靠、合理,提高了生产效率。因此笔者体会 到,只有熟练掌握PLC的特点及其应用方法,并且熟悉具体的生产实 际情况,才能充分发挥PLC的优势,使之很好的服务于工业生产。
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