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改善计划制定表 料件如何摆放防止变形 固定护罩和活动护罩模具更改 料件整形工序 供应商辅导 培训人员:陈天月、张一、雷蕾、 韩金霞、合诚相关人员 培训地点:合诚工具厂 培训日期:8月16日 一 培训活动过程记录 培训日期:8月21日 成品振动检验标准 现场员工培训 培训人员:陈天月、袁守燕、雷蕾、 验机员工 培训地点:生产现场 二 改善事例记录 改善事例一览表 照片 来料转子本身平衡超过目标值,导致产品振动 增加转子平衡检验设备,对来料转子按照抽样标准检验 对来料转子实施抽检,按照浙江皇冠电机车间制作标准判定接收标准 从进料控制其稳定性,降低装配振动不良率。 增加转子专用检验设备 实施日期:9月1日 转子动平衡不良导致产品振动 增加检具,控制料件的稳定性 用于调节检具水平的3颗螺钉易松动,导致检具测量不准确 增加3个螺钉固定底座,防止松动 底座固定牢靠,防止检具晃动,影响检测 从进料控制其稳定性,降低装配振动不良率。 实施日期:8月16日 砂轮片静平衡不良导致产品振动 照片 检具本身水平无标准,无校正工具 增加水平仪,用于校正测量仪器的平稳性 保证测量仪器的准确性,有效监控砂轮片静平衡的稳定性 从进料有效监控砂轮片静平衡稳定性 实施日期:8月15日 检具测量不稳定,需要多次校正,而校正工具缺乏 沉孔内径过大,且有倒角,与输出轴接触面积小,导致振动 取消倒角,并减小沉孔尺寸由φ19改为φ18 增大与输出轴接触面积,改善振动 从进料控制其稳定性,降低装配振动不良率。 实施日期:9月1日 内压板与输出轴接触面积小 改善工艺,降低振动不良率 螺钉孔与活动护罩转轴干涉导致转动不灵活 设变。取消活动护罩螺钉孔 取消掉螺钉孔,与活动护罩试配灵活。 降低活动护罩不灵活不良率。 实施日期:8月16日 螺钉孔冲压过程中容易造成边角变形,与活动护罩干涉 改善活动护罩与固定护罩干涉问题 固定护罩和活动护罩出现擦伤和干涉问题 与合诚工具沟通,固定护罩修模,将边角向下倾斜 更改后,降低了活动护罩和固定护罩干涉的问题 实施日期:8月26日 固定护罩和活动护罩变形 降低活动护罩干涉的不良率 降低动护罩干涉不良率 活动护罩折弯,减少擦掉漆问题 实施日期:8月16日 与合诚工具沟通,活动护罩修模,该处折弯,增加弧度 固定护罩和活动护罩出现擦伤和干涉问题 固定护罩和活动护罩变形 降低固定护罩干涉的不良率 降低动护罩干涉不良率 折弯 整形工装未执行。由于供应商方已经对料件变形做出处理,改善过程中无明显变形。暂不增加线上整形工序。 89.1% 91.5% 目标未达成 合格率有所提升,但是仍未达成。 未达成原因:切割机弹力小和自锁异常增加 0.4% 3% 3.4% 目标达成 第一批改善点 第二批改善点 供应商辅导、整形;外检加强抽检力度等 供应商修模、整形完成 1.8% 5.4% 目标达成 不良率增加原因分析:内压板采用仓库库存(库存较多),而未用新改善内压板 切割机改善目标达成情况 项目 装配比例改善前 改善目标 装配比例 改善后 实际提升 达成情况 活动护罩不良率 3.4% 1.4% 0.4% 85.3% 达成 振动偏摆不良 5.4% 2.5% 1.8% 66.7% 达成 切割机总合格率 89.1% 94% 91.5% 2.7% 未达成 未达成原因:切割机弹力小和自锁异常增加 针对突发异常改善 不良项目 不良原因分析 改善措施 弹力小不良 支架与底座干涉 减少与底座干涉接触的支架尺寸,增大两者之间的间隙 自锁不良 底座自锁销插孔与底座支板不垂直,自锁销锁卡死 1.制作检垂直度检具,并予供应商备一份 2.供应商辅导,严格控制垂直度 由于后续切割机无相关订单,所以改善无法得到验证。 序号 改善前 改善后 固化项目 固化内容 责任人 实施时间 1 抽样标准S-2 一般水平Ⅰ级 内压板抽样等级 内压板抽样等级的提高 张一 9月1日 2 抽样标准S-3 一般水平Ⅰ级 砂轮片抽样等级 砂轮片抽样等级的提高 张一 9月1日 3 固定护罩和活动护罩无试装 固定护罩和活动护罩试装 检验卡片 增加固定护罩和活动护罩试装 张一 9月1日 4 验机员工对机器振动异常没有准确性判断 员工对振动异常有所参考 封样 对振动进行封样,使员工作为参考标准 彭真情 9月1日 项目改善后标准化统计表 好的方面 ①振动和活动罩改善结果得到肯定,目标达成。 ②各部门的协调协作能力提升,处理异常及改善的效率提高。 ③各组员的QC管理思维能力提升,思维更为严谨。 ④料件异常处理上各部门的协助及供应商辅助效率较高。 ⑤更多外检标准化的引入,对品质要求更高,提高来料品质。 不足之处 ①在改善过程中没有对突发异常做提前预防,导致整体品质目标没有达成。 ②在供应商沟通
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