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- 2019-08-08 发布于浙江
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PAGE 19
编制:黄彪 审核:
编制:黄彪
审核:周长林
批准:钟海球
FMEA编号 TX4351318
共 3 页
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
项目 过程责任
产品型号 FMFYB-50/155 3.35×9 关键日期 FMEA 日期(编制) 2016.11.30 (修订)
核心小组:周长林、罗军良、黄彪
项目
(过程
步骤)
功能
要求
潜在
失效模式
潜在
失效后果
严重度
S
级别
潜在失效
起因/机理
现行过程
R
P
N
建议措施
责任及
目标完成
日期
措施执行结果
控制
预防
频
度
O
控制
探测
探
测
度
D
采取的措施
及完成日期
S
O
D
R
P
N
铜导体生产
3.35±0.03,
9±0.05。
尺寸偏大或偏小
不符合技术要求,影响线圈的嵌线装配
6
模具配制错误
严格按工艺配模
2
使用前核对模具标识规格,确认模具规格是否正确
7
84
导体表面光滑无缺陷
导体表面有影响性能的缺陷如毛刺、氧化等
导体表面质量不合格,影响产品电气性能
7
恒温时间过长
恒温时间严格按照工艺要求执行
2
核对设置的恒温时间是否符合工艺要求
7
98
模具不合格
严格按工艺配模
3
使用前核对模具标识规格,确认模具规格是否正确
7
147
使用前用标准样件检验模具尺寸规格
技术质量部
2014.3.10
已制作标准件,并在模具使用前用标准件检验尺寸
2014.3.10完成
7
2
6
84
拉丝油浓度不符合要求
定期测量拉丝油浓度,不符合要求时及时调整
3
检查拉丝油浓度
5
105
线盘外形、外观不合格
收线前检查线盘
2
目测
7
98
拉丝鼓轮、分线轮或排线导轮外观不合格
开工前检查各部位外观
2
目测
7
98
退火
伸长率≥34%
回弹角≤4.5°
刚度≤145N/mm2
伸长率偏低,回弹角偏大,刚度偏大
导体机械性能不合格
5
退火工艺参数不符合工艺要求
班组长对退火工艺参数进行巡检,确认操作是否符合工艺要求
2
目测
核对工艺参数是否正确
7
70
电阻率ρ20≤0.017241Ω·mm2/m
电阻率超标,ρ20>0.017241Ω·mm2/m
电磁线电阻率达不到技术要求,影响发电机电气性能
8
铜杆原材料不符合要求
1、严格控制铜杆入库检验,对每卷铜杆进行电阻率测量
2、工序中对铜杆电阻率进行抽检
2
电阻率检测
5
80
薄膜烧结工序
烧结无氧化现象
薄膜烧结氧化
外观不合格,无法流入下一工序
2
保温炉炉温过高
定期检查炉温,合理调整控制保温炉的温度
2
在线目测自检
7
28
高频烧结温度过高
定期检查烧结工序温度并及时调整
2
在线目测检验
7
98
薄膜附着牢固
薄膜烧结不牢固
附着性不合格
7
高频烧结温度过低
定期检查烧结工序温度并及时调整
2
在线目测检验
7
98
线速度过快
定期检查主控柜线速度并及时调整
2
在线目测检验
7
98
表面质量
烧结表面均匀,无褶皱等缺陷
表面不均匀,线芯有氧化痕迹
2
砂轮磨损
定期检查砂轮磨损程度并及时更换
2
目测
7
98
抛光轮位置偏移
定期检查抛光轮位置并及时调整
2
目测
7
98
校直轮表面质量不合格
开工前检查校直轮表面质量
2
目测
7
98
云母带绕包绕包
叠包外观应均匀整齐,无褶皱和松弛情况
叠包外观褶皱,松弛
外观不合格
5
绕包头张力不均匀或张力设置有误
每次放入云母带后对张力进行调节、核对
2
叠包外观应均匀整齐,无褶皱和松弛情况
7
70
50%叠包
叠包率大于50%
绝缘厚度不合格
7
绕包程序参数编写错误
操作员开工前核对程序
2
千分尺测量
5
70
收排线
排列不整齐、松散
电磁线包装不合格
5
操作工没有按要求排线
对操作人员进行技能培训,培训合格后上岗
2
在线目测自检
7
70
入库
产品受潮
影响产品电气性能
8
贮存环境湿度过高
湿度计检测库房湿度,湿度高于75%时用除湿机进行干燥处理
1
目测
7
56
原创力文档

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