一种液压缸压板改进和应用.docxVIP

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一种液压缸压板改进和应用 【摘要】本文主要对棒材生产线冷床升降制动板出现 的弯钢事故进行分析、判断、改进、实施并跟踪观察,解决 了因制动板液压缸压板间隙大而造成弯钢事故。 【关键词】冷床;制动板;液压缸 前言 河北钢铁集团邯钢公司大型轧钢厂建与2010年12月, 建有一条棒材生产线、一条线材生产线和一条型钢重轨生产 线。棒材生产线设计生产能力为80万t/a,主要生产4)16? 的机械用优特品种钢棒材和12?的建筑用 钢(如HRB400. HRB500等),钢种主要有建筑用钢、优碳 钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、冷徹钢等。 简介 棒材冷床区域在线精整设备和离线精整设备是机、电、 液一体化设备, 入口棍道为电动机直连单独驱动,侧面安装侧辐,与水 平面倾斜布置,便于棒材下滑到制动板的侧边。升降制动板 安装在入口棍道旁,裙板上安装侧規,棒材离开倍尺飞剪后, 在升降制动板降下时滑行到升降制动板上进行减速并制动。 制动板采用液压缸通过分段离合的长轴驱动。考虑到制动较 大速度棒材的需要,设置了附加受料段。末端设有固定挡板, 防止冷床输入辘道上的棒材冲出規道。 棒材由倍尺飞剪剪切后,经冷床输入辛昆道加速,在冷床 入口棍道上运行并与二排钢头拉开一定间距,当一排钢距冷 床过钢线为制动距离时,钢在制动板上开始制动。 为消除液压阀换向等的反馈时间影响,第一排钢必须提 前上制动板,保证一、二排钢的分开和顺利生产。制动板的 升降采用液压缸驱动,分为高、中和低位三种状态,分为常 用和备用两部分,以满足不同规格棒材轧制速度准确制动的 要求,根据轧制速度将备用部分与常用部分通过离合器接上 若干段,不参与制动的备用制动板部分则一直在高位。参与 制动部分的制动板在中位等待,当棒材由入口辘道输送到指 定位置时,液压缸驱动连杆装置的长轴,使制动板同步由中 位下降到低位,棒材则从棍道上滑行到制动板上减速;当第 一排钢上制动板后,制动板由低位快速上升到中位,防止第 二排钢进入;第一排钢在减速、制动的过程中,制动板由中 位上升至高位将钢抛入冷床静齿条的第一个齿槽中,并等待 处理下一根棒材。 3?问题的发现 大型轧钢厂棒材生产线投产初期,出现了冷床制动板某 组不掉钢,造成弯钢现象,严重影响生产及产品质量。 经现场观察,发现冷床制动板14组中出现不同步现象, 造成了冷床顶钢、弯钢等事故,目前大型轧钢厂制动板自动 控制方面较为稳定,控制程序及液压系统较为先进,从机械 传动方面进行逐步排查,最终发现是由于液压缸耳座压板及 销轴磨损,造成液压缸起落间隙过大,造成起落不同步。 解决方案及改进措施 由于液压缸压板及销轴磨损,造成液压缸起落间隙过 大,起落不同步冷床顶钢、弯钢等事故。机械的连接设计缺 陷已经达不到生产质量标准,主要表现在一下几个方面: 动作频繁,装配设计直接造成压板销孔磨损、销 轴脱落; 经常出现计算机控制系统PDCA循环异常,导致被 迫停车; 由于制动板不同步,造成钢部分卸不下来,形成 弯钢; 由于制动板不同步形成的弯钢挤到冷床动齿条下, 造成齿条及架子变形; 由于制动板不同步,造成液压缸动作振动加大, 液压缸螺栓松动掉落,砸坏管路及线路; 鉴于以上情况,很有必要对原来的压板组合进行新的优 化,改进液压缸压板组的传统设计。 针对我们分析的原因,分析护板的销轴孔被磨损扩大的 原因。如下图受力分析, 经过查询原设计初步确认问题出在销轴及压板材质上, 其中销轴材质为45#钢,压板材质为Q235-A,导致在接触摩 擦过程中销轴容易将压板销孔磨损。 经过现场分析讨论定方案,最终决定将冷床升降制动板 液压缸护板改进,将原设计更改为销轴与压板间增加卡套 (卡套可选用铜质),即磨损卡套更换卡套即可。 改进设计如下图所示: 应用及效果 经现场安装试验观察,效果良好,无出现制动板顶钢事 故。 设计改进前后的使用如下图片: 在使用中发现,压板有尖角,在安装维护时易伤人,今 后将压板开倒角,进一步优化改进。 经过改进后,冷床制动板处的液压缸压板尤其为中段部 分受力负荷最大的部分更换改进以后,未出现过因压板与销 轴磨损间隙过大而造成冷床顶钢弯钢事故的发生,保证了正 常生产节奏,降低了事故时间,减少了事故点。 结束语 通过改进液压缸压板,彻底解决了因冷床制动板不同步 而发现的压板磨损的设计缺陷,保证了设备正常运行也保护 了其他机型设备。此设计已经应用于大型轧钢厂冷床制动板 及精整升降链床等动作频繁的液压缸上,在其他生产线及工 艺中都可以使用。 此设计改进延长整体设备的使用寿命,为生产的稳定运 行提供设备保障,为类似问题的解决提供借鉴意义。

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