- 275
- 0
- 约8.22千字
- 约 13页
- 2019-03-13 发布于安徽
- 举报
实用标准
文档
序号: 项目危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
单 位: 区域/工艺过程:1_xx反应_分析节点/管线/泵/容器/储槽:xx釜、xx釜 过滤器 xx打料泵等 PID图号:xxxx
分析人员:
审 核 人:______________原设计工艺指标/参数: 日 期:_________________________
序号
引导词
偏差
原因
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
R
建议改正/控制措施
发生频率
管理措施
员工胜任程度
安全设施/措施
1
4.1.1-4.1.2 反应流程描述
1.1
无
硫酸泄漏,
垫子漏
管路腐蚀
硫酸使人受伤
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
选择耐酸管道;
管线法兰处,用耐酸设施保护
2
4
8
1.2
多
硫酸抽入量太多
如果抽入硫酸太多,会导致硫酸溢出
使员工受伤,
环境受到污染
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
硫酸用一批领用一批,
定量送车间并经称量抽入釜中
2
4
8
1.3
高
温度升高大于工艺参数
投料硫酸太多、太快;
收率偏低
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
采取滴加投料方式投料;
2
2
4
4.1.3 反应流程描述
1.4
无
稀硫酸在转移的过程中,管道腐蚀,发生泄漏
员工受到伤害
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
使用耐酸好的材料转移稀硫酸
法兰处做耐酸防护
2
4
8
两个人协同操作
1.5
快
打稀硫酸速度太快
打硫酸快;硫酸发生泄漏;垫子漏
管路腐蚀
硫酸使人受伤
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
安装合适的泵;
管线法兰处,用耐酸设施保护
2
4
8
1.6
快
打F22快
打F22快;F22发生泄漏;垫子漏
管路腐蚀
环境受到污染
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
选择合适管道,控制流速,管线法兰处,用耐溶剂设施保护
2
2
4
1.7
少
氮气置换次数少
氮气置换少于二次,
置换不彻底,收率低
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
采用双人操作
2
2
4
4.1.4-4.1.7反应流程描述
1.8
多
加J27、X23量多
投料或称量不准
收率低
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
双人操作
2
2
4
1.9
高
釜内压力高
置换时氮气压力过高,
引起安全事故
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
管路上加装减压阀门
釜上和管路上装压力表
2
4
8
氮气管路加装减压阀门,釜上加装安全阀门,爆破片
1.10
低
釜内压力低
置换时氮气压力过低,
引起收率低
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
管路上加装减压阀门
釜上和管路上装压力表
2
2
4
1.11
少
氮气置换
氮气置换次数少,
釜内氮气置换不彻底,收率低
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
采用双人操作
2
2
4
4.1.8-4.1.9反应流程描述
1.12
高
升温快
蒸汽压力大
蒸汽阀门失灵
会引起设备故障
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
安装蒸汽压力表
限制车间的蒸汽压力
2
2
4
釜夹套加装减压阀门
1.13
低
升温慢
蒸汽压力小
停蒸汽
升温时间长
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
3
2
6
加强与供气单位的联系
4.1.10-4.1.11反应流程描述
1.14
低
不能正常反应
蒸汽压力小,停蒸汽,
通入夹套热水箱的水温度低
反应慢
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
3
2
6
加强与供气单位的联系
1.15
高
反应速度加快
通入夹套水温度高
产品收率偏低
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
严格控制夹套水温
2
2
4
1.16
慢
通Q03慢
钢瓶Q03压力低,减压阀门开小
反应慢,杂质高
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
检查钢瓶压力情况,及时更换低压力钢瓶,检查减压完好情况
2
2
4
1.17
快
通Q03快
钢瓶压力高,通Q03时减压阀流量开大
反应快,釜内压力升高,引起事故
曾经发生
日常检查,有操作规程,严格执行
胜任
使用不锈钢管道
作好静电跨接,安装温度报警和压力报警装置,设置安全阀门,防爆膜,放空管路加装阻火器,通Q03管路加装减压阀门和安全阀门
2
5
10
加装温度报警和压力报警装置,设置安全阀门,防爆膜,放空管路加装阻火器,通Q03管路加
原创力文档

文档评论(0)