HAZOP分析报告 举例.docVIP

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  • 2019-03-13 发布于安徽
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实用标准 文档 序号: 项目危险与可操作性研究(HAZOP)记录表 单 位: 区域/工艺过程:1_xx反应_分析节点/管线/泵/容器/储槽:xx釜、xx釜 过滤器 xx打料泵等 PID图号:xxxx 分析人员: 审 核 人:______________原设计工艺指标/参数: 日 期:_________________________ 序号 引导词 偏差 原因 主要后果 以往发生频率及现有安全控制措施 L S R 建议改正/控制措施 发生频率 管理措施 员工胜任程度 安全设施/措施 1 4.1.1-4.1.2 反应流程描述 1.1 无 硫酸泄漏, 垫子漏 管路腐蚀 硫酸使人受伤 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 选择耐酸管道; 管线法兰处,用耐酸设施保护 2 4 8 1.2 多 硫酸抽入量太多 如果抽入硫酸太多,会导致硫酸溢出 使员工受伤, 环境受到污染 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 硫酸用一批领用一批, 定量送车间并经称量抽入釜中 2 4 8 1.3 高 温度升高大于工艺参数 投料硫酸太多、太快; 收率偏低 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 采取滴加投料方式投料; 2 2 4 4.1.3 反应流程描述 1.4 无 稀硫酸在转移的过程中,管道腐蚀,发生泄漏 员工受到伤害 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 使用耐酸好的材料转移稀硫酸 法兰处做耐酸防护 2 4 8 两个人协同操作 1.5 快 打稀硫酸速度太快 打硫酸快;硫酸发生泄漏;垫子漏 管路腐蚀 硫酸使人受伤 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 安装合适的泵; 管线法兰处,用耐酸设施保护 2 4 8 1.6 快 打F22快 打F22快;F22发生泄漏;垫子漏 管路腐蚀 环境受到污染 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 选择合适管道,控制流速,管线法兰处,用耐溶剂设施保护 2 2 4 1.7 少 氮气置换次数少 氮气置换少于二次, 置换不彻底,收率低 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 采用双人操作 2 2 4 4.1.4-4.1.7反应流程描述 1.8 多 加J27、X23量多 投料或称量不准 收率低 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 双人操作 2 2 4 1.9 高 釜内压力高 置换时氮气压力过高, 引起安全事故 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 管路上加装减压阀门 釜上和管路上装压力表 2 4 8 氮气管路加装减压阀门,釜上加装安全阀门,爆破片 1.10 低 釜内压力低 置换时氮气压力过低, 引起收率低 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 管路上加装减压阀门 釜上和管路上装压力表 2 2 4 1.11 少 氮气置换 氮气置换次数少, 釜内氮气置换不彻底,收率低 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 采用双人操作 2 2 4 4.1.8-4.1.9反应流程描述 1.12 高 升温快 蒸汽压力大 蒸汽阀门失灵 会引起设备故障 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 安装蒸汽压力表 限制车间的蒸汽压力 2 2 4 釜夹套加装减压阀门 1.13 低 升温慢 蒸汽压力小 停蒸汽 升温时间长 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 3 2 6 加强与供气单位的联系 4.1.10-4.1.11反应流程描述 1.14 低 不能正常反应 蒸汽压力小,停蒸汽, 通入夹套热水箱的水温度低 反应慢 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 3 2 6 加强与供气单位的联系 1.15 高 反应速度加快 通入夹套水温度高 产品收率偏低 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 严格控制夹套水温 2 2 4 1.16 慢 通Q03慢 钢瓶Q03压力低,减压阀门开小 反应慢,杂质高 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 检查钢瓶压力情况,及时更换低压力钢瓶,检查减压完好情况 2 2 4 1.17 快 通Q03快 钢瓶压力高,通Q03时减压阀流量开大 反应快,釜内压力升高,引起事故 曾经发生 日常检查,有操作规程,严格执行 胜任 使用不锈钢管道 作好静电跨接,安装温度报警和压力报警装置,设置安全阀门,防爆膜,放空管路加装阻火器,通Q03管路加装减压阀门和安全阀门 2 5 10 加装温度报警和压力报警装置,设置安全阀门,防爆膜,放空管路加装阻火器,通Q03管路加

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