干式TRT在新钢铁高炉的应用.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE \* MERGEFORMAT 194 PAGE \* MERGEFORMAT 191 干式TRT在新钢铁高炉的应用 【摘 要】对新钢炼铁余压发电实现长周期稳定运行进行了总结。通过采取优化设备和工艺操作参数,大胆实施技术改造,改善煤气参数,加强高炉布袋管理提高煤气质量,加强职工技能培训和演练工作等措施,取得了显著的经济效益。 【关键词】高炉 余压发电 1.概述 冶金企业是全国最大的能源用户,单以用电来说,约占全国总用量的13~15%,而高炉又是钢铁企业的能耗大户,占钢铁企业用电的40%左右。从国内外钢铁企业高炉煤气余压透平运行情况看,节能效率和环保效果良好,经济效益和社会效益显著,不但能回收煤气的余压进行高效发电,而且还有效地解决了减压阀组减压时产生的噪音污染和管道振动,对高炉的稳定生产也很有好处。 抚顺新钢铁有限责任公司炼铁厂新1#高炉(580m3),煤气发生量在1.7×105~1.9×105Nm3/h,炉顶压力0.145~0.155Mpa,炉顶温度210℃~260℃;高炉煤气净化采用布袋干法除尘系统。为了充分利用高炉煤气的余压,节约能源、降低成本,实现循环经济,公司决定为该座高炉配备首个TRT发电装置。 新钢铁余压发电装置从2009年1月份起正式发电投产,从生产至今,已安全运行了一年时间,为集团公司创造了良好的经济效益和社会效益,在生产初期,高炉操作(顶压的控制),热风炉控制(换炉,热风温度和流量的调节),TRT生产调节等工序间的配合较差,TRT人员对设备性能和合理调剂掌握不够,对该系统安全的重要性认识不足,设备本身设置的一些技术参数不合理等,导致发电量一直处于低迷状态,没有充分发挥其发电潜能。通过一段时间的摸索和对基本情况的掌握,炼铁厂3月底果断地采取了一系列管理和技术措施,有效地激发了群体智慧和创新热情,进一步改进了工艺和技术配置中存在的不足,从4月开始,发电量稳定在了一个较好的水平。 2.TRT系统工艺流程及试生产情况 煤气余压透平发电(TRT)成套设施主要内容包括TRT八大系统和主控楼等配套设施,即TRT透平主机系统、高低压发配电系统、大型阀门系统、液压伺服控制系统、润滑油系统、氮气密封系统、冷却水系统、自动化控制系统。 2.1 工艺流程简述 高炉煤气净化采用干法布袋除尘工艺,净煤气温度高,含水量、含尘量低,炉容不大,TRT工艺设计采用全量回收法,选用全干式TRT主机,使高炉所产生的煤气能够全量经过透平膨胀机,TRT装置不仅能全部回收高炉煤气的压力能,还能回收煤气的显热,尽可能地转换为电能。由布袋除尘器出来的高压、高温、干燥、洁净的煤气经DN1600煤气管道上的电动三偏心密闭蝶阀、电动插板阀、快速切断阀、调速阀进入透平膨胀机。透平的第一级静叶为可调,用其调节进透平机的煤气流量,并用其控制炉顶压力。通过导流器使煤气转成轴向进入叶栅,煤气在静叶栅和动叶栅组成的流道中不断膨胀作功,压力和温度降低,并转化为动能作用于工作轮使之旋转,工作轮通过联轴带动发电机一起转动而发电。叶栅出口的煤气经过扩压器进行扩压,以提高其背压达到一定值,然后经排气涡壳流出透平,进入减压阀组后的煤气管道。膨胀后的煤气压力约为30Kpa,经过DN1800出口煤气管上电动插板阀、电动蝶阀接入外部高炉煤气管网。 TRT系统启动时,为控制煤气流量设DN500的启动阀;当TRT发生故障时,因原有调压阀组不能及时开启,增加1个旁通管,设置两个DN600液动快开阀,在出现重大故障时,紧急切断阀将在小于1s的时间内关闭,此时联锁旁通快开阀(一般约1~4s)打开,使高压煤气短时间快速泄压至煤气管道低压侧,避免炉顶压力突然升高,同时调压阀组其它阀自动打开,在旁通快开阀慢关时(一般约40s),调压阀组自动阀逐渐开大,自动调节炉顶压力,炉顶压力转至高炉侧控制,使TRT系统安全脱离高炉煤气系统,保证高炉正常运行。TRT系统与高炉调压阀组并联布置。TRT正常运行时,煤气不经过减压阀组,炉顶压力由TRT调节。流程示意图见图1: 图1 流程示意图 2.2 试生产情况 2.2.1 操作人员技术培训的难度大 由于TRT是一个新工艺,一切都是从零开始,培训难度较大,TRT整个工艺系统都是以煤气为工作介质,煤气安全知识的培训显得极为重要,为此能源中心抽调骨干力量对TRT相关人员进行安全培训。工艺操作方面,组织TRT人员及炼铁厂相关工程师到唐山建龙等单位学习TRT的工作原理及操作规程。高炉工长这一方面对TRT反响也很大,主要是原来都是调压阀组手动调压,自己心里有底,现在上了自动调压系统,一时间不能完全适应,主要是担心操作不当,高炉顶压出现波动,给炉况造成影响,经过工程师的专业讲解及投产后的实践证明,有了TRT系统,翻料前后炉顶压力波动更加稳定,对高炉影响小,比原来手

文档评论(0)

实验室仪器管理 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档