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提高双块式无砟轨道施工轨距合格率施工技术资料汇编.ppt
;无砟轨道施工流程表:;二.小组介绍;三.选题理由;
QC小组成员对第一段正线外RHEDA2000双块式无砟轨道试验段轨距合格率进行调查统计,结果详见下表:;设定目标值 →无砟轨道施工轨距合格率:
在±1mm以内≥98%
在±1~2mm≤2%;思想的转变:树立客专线无砟轨道施工高标准、高精度的思想,时刻牢记“高标准、高精度、需要高素质;新技术、新工艺、更需要新观念”;QC小组成员与高校专家交流; 确定目标后,小组成员集思广益,畅所欲言,认真分析各种因素导致施工过程中无砟轨道轨距的变化的原因,并绘制系统图,共找出11条末端要素,分别为:;无砟轨道轨距偏小值超出规范值;
为了找出REHDA2000双块式无砟轨道轨距在施工过程中偏小的主要原因,QC小组对11条末端因素进行逐一认真的确认。;确认一:施工人员的经验不足;确认二:CPⅢ控制网系统误差;;确认三:测量设备的系统误差;我经理部所用德国进口安柏格轨道精调小车;确认四:施工人员、机具设备对轨距的影响;确认五:道床板混凝土浇筑时的冲击力对轨排的影响;泵送混凝土对轨排产生极大的冲击力;确认六:工具轨表面有杂质 ;确认七:螺杆调节器的刚度及稳定性对轨排的影响;混凝土浇筑前轨排荷载全部由螺杆调节器承担;确认八:轨枕钢筋桁架变形;确认九:扣件系统的扭力对轨距的影响;;确认十:工具轨的形变;确认十一:轨排组装时轨枕与工具轨不垂直;通过以上要因确认,共确认5个主要原因如下图所示:;八.制定对策;序号;QC小组组织向德方专家学习;施工队员在更换螺杆调节器;混凝土浇筑过程中,对工具轨覆盖处理;使用自制小车缓解混凝土冲击力;九.对策实施;加强控制前后对照表如下:;;十.要因确认;要因一:轨枕钢筋桁架变形
轨枕桁架钢筋受荷载后发生变形,通过混凝土的浮力作用回弹这种变形,但回弹作用难以直观地把握,因此无法使回弹达到最佳效果,减小对轨距的影响。; 现场实测发现,工具轨整体变形量较为明显,特别在轨头处容易出现较大变形,工具轨的形变极大的影响了无砟轨道的轨距。;;十一.制定对策并实施;实施二:针对轨枕钢筋桁架受荷载后变形对轨距产生影响
1.对进场轨枕进行抽检,不合格轨枕不得入场。
2.现场对道床板混凝土做回弹试验,通过多次试验数据确定最佳回弹时机。
3.松螺杆调节器时,技术员必须到场,严格把握松螺杆调节器时间。;; 对策实施后,QC队员到现场抽样检查轨距合格率,并比照前一次抽样检查的合格率:
;;十二.效果检查;合格率;
;(二)经济及社会效益;序号;十三、标准化及巩固措施;(二)巩固措施;十四、总结与今后打算;谢谢!
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