干熄焦旋转密封阀失效原因分析与改进措施.PDFVIP

干熄焦旋转密封阀失效原因分析与改进措施.PDF

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第39 卷 第5 期 山 东 冶 金 Vol.39 ,No.5 20 17 年10 月 Shandong Metallurgy October 2017 经验交流 干熄焦旋转密封阀失效原因分析及改进措施 高 峰 (莱芜钢铁集团有限公司 设备检修中心,山东 莱芜271104 ) 摘 要:通过对干熄焦旋转密封阀的故障分析,密封阀的失效故障主要有轴承箱密封副失效、内衬耐磨板失效。通过氮气供 气改造及润滑改造,各润滑点未出现堵塞情况,密封副密封情况良好,延长了旋转密封阀使用寿命。 关键词:干熄焦;旋转密封阀;轴承箱;耐磨板 中图分类号:TQ520.5 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(20 17)05-0074-01 的双重作用。在生 中,由于润滑油脂管路堵塞、分 1 前 言 配器分配不均、给油脂泵故障等原因,造成润滑油脂 山钢莱芜分公司焦化厂目前有4 套干熄焦装 供应不足无法填充密封副。焦粉会进入密封副,逐渐 置,年处理焦炭400 t 。排焦系统由平板闸门、振动 把密封副和耐磨静环磨穿,造成密封副失效。另外, 给料器、旋转密封阀等部件组成。其中旋转密封阀安 因旋转密封阀的出料部位温度较高,锂基脂需要耐 装在干熄炉底部,功能是保证连续定量排焦并同时 高温,否则油脂乳化变质而造成润滑密封不合格,造 将系统内外分隔,稳定干熄焦系统压力。在实际生 成密封副失效。 中,旋转密封阀发生故障会严重影响干熄焦正常生 2.2 内衬耐磨板失效 。本文对旋转密封阀失效原因进行了分析,采取了 内衬耐磨板失效形式属于设备长期使用的正常 改进措施,延长了旋转密封阀的使用寿命。 磨损。通过对失效旋转密封阀拆解发现,在转子的叶 片中间落料位置、入料口、出料口、积窝处两侧面磨 2 密封阀常见失效形式及原因分析 损量较大,耐磨板磨损失效导致基体穿透,旋转密封 在设备检修过程中通过对干熄焦旋转密封阀的 阀随即无法正常运行。 故障分析,发现密封阀的故障主要有轴承箱密封副 3 改进措施 失效、内衬耐磨板失效两种形式。 2.1 轴承箱密封 失效 3.1 氮气供气改造 轴承箱密封副原理。旋转密封阀在设计时,为防 通过测定干熄焦装置炉底CO 压力计算得出, 止热焦粉进入阀体两侧轴承箱,转子断面密封采用 氮气压力保持在10 kPa 即可达到气封效果。氮气压 金属硬密封结构。密封副为一组合金金属圆环,有弹 力过大,会造成氮气消耗量大且易造成润滑油脂冲 簧压紧并能自动补偿间隙误差。为防止粉尘进入,此 散,氮气压力小无法实现气封。针对氮气失效的原 处设计有气体辅助密封,可保证端面密封装置正常 因,在氮气进气管处安装稳压阀,设定供应氮气压力 运行。 为10 kPa ,同时安装氮气供应联锁装置。当氮气压力 1)氮气气封失效。为防止焦粉进入阀体两侧的 不足或中断供应时,排焦停止,以保护旋转密封阀。 轴承箱,向隔离空腔通入氮气并保证氮气压力高于 3.2

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