探究盾构隧道管片扭转治理对策.docxVIP

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  摘要通过**地铁三号线沥大盾构区间工程施工实践,对局部管片发生整环扭转现象的原因进行分析,并提出预防措施及其治理方法,供同行参考。   关键词盾构隧道;管片扭转;原因分析;预防措施一、工程概况在地铁盾构推进过程中,受到盾构刀盘扭矩的影响,拼装成环的管片拼装位置与设计值相比旋转了一定角度,给盾构管片的选型和拼装造成了一定影响,且可能导致后续车架和电机车轨道铺设不平整,影响设备的运行。   **地铁三号线大石北盾构区间工程,隧道单线长30515,双线长6103,最大纵坡28‰,最小转弯半径800,隧道内径54,外径60。   本工程施工采用三菱泥水盾构机,主机机体长817,盾构外径626,最大推力36×104,最大扭矩6327?,刀盘转速0~4。   管片采用环宽15的标准环、左转弯楔形环、右转弯楔形环等3种5+1模式,转弯环的楔形量为38。   在该区段盾构掘进施工时,两条线均产生了不同程度的扭转,局部扭转角度达18°,具体如图1所示。   由于管片扭转过大,致使管片选型的点位均发生变化,给管片的选型和拼装带来了一定的难度,影响了管片的拼装质量,也使后续台车架和电机机车轨道铺设不平整,影响了设备的运行。   二、管片扭转原因分析21力学分析盾构机刀盘旋转分正转及反转两种即顺时针和逆时针旋转,当电机带动刀盘顺时针或者逆时针旋转切削岩土时,岩土对刀盘产生逆时针方向的反力矩岩,此时盾构机外壳与土体间的摩擦力对盾构机产生一反方向力矩盾,以维持盾构机体平衡,如图2所示。   ⑴当岩⑵当岩盾静时,盾构机具有滚动的趋势,盾构机机体内的推进千斤顶会对管片产生一逆时针方向的扭矩,当管片自身稳定性及围岩或衬背已凝固的水泥浆对管片的摩阻力产生的反抗力矩管片能抵抗这一力矩时,盾构机体及管片也都稳定,不会出现扭转趋势;⑶当岩盾静+管片时,盾构机机体及管片均会产生逆时针方向的扭转。   从以上力学分析中,我们得知管片扭转最主要的原因是围岩未能提供足够的摩阻力来阻止盾构滚动的趋势而带动管片扭转。   而导致围岩未能提供足够摩阻力的内在原因为①盾构刀盘左右旋转方向不均衡,刀盘总朝一个方向旋转;②同步注浆效果不理想,造成围岩无法提供足够的摩擦阻力以约束管片的扭转;③管片螺栓未足够紧固,故无法有效地传递力矩。   以下再对其内在原因进行详细分析。   22刀盘正反转不均衡当盾构机体及管片均具有滚动趋势时,刀盘顺逆旋转的不均衡将造成管片向某个方向的扭转大于另一方向的扭转,造成成型管片的扭转积累。   均衡是指在盾构掘进过程中,刀盘正反转的时间基本一致,同时也要求刀盘正反转的扭矩基本一致,这样管片顺逆时针扭转的趋势也会一致。   在沥大盾构区间掘进施工中,最初由于经验不足,刀盘总是朝着某个方向旋转,导致盾构机体滚动角度急剧增大,后续台车轨道也跟着倾斜,管片随其扭转了一定角度,造成后续台车不停地出轨,严重影响盾构的掘进施工,后来我们在掘进施工中严格控制刀盘正反转时间和扭矩,有效地控制了管片扭转和后续台车的出轨现象。   因此在盾构推进过程中,如扭矩较大则应尽量缩短刀盘的单向旋转时间,若某一环推进过程中未消除该情况对管片造成的扭转,且在每一环推进完毕后盾构机体滚动角均增大,则管片的扭转角将会叠加,使扭转程度变得更严重。   23围岩未能给予管片足够的摩阻力在较稳定的岩层中,由于围岩的拱效应作用,管片与围岩之间存在着一定的建筑空隙,需同步注浆进行填充并固结管片。   但在基岩裂隙发育,地下水丰富地段,注浆效果往往较差,管片背填注浆液长时间未能有效凝固,或注浆量严重不足导致管片未能充分接触周围岩体,因此无法产生足够的摩阻力组织管片转动。   管片扭转达18°的情况也正发生在该种地层。   对于岩层较软弱的地段,盾构掘进开挖后形成的建筑空隙,由于地层的变形和沉降,即使同步注浆也无法有效凝结或注浆量严重不足,导致管片受变形沉降的土体所约束。   此时,盾构机及管片扭转受到衬背、盾体外壳的土层所提供的摩阻力,故不易发生扭转。   通过对施工过程中盾构机及管片扭转情况进行统计,也证实在软弱地段不易发生扭转,而在岩层自稳性较好且含水的地层段,管片发生扭转的现象较为普遍。   24管片螺栓未足够紧固在管片拼装时,由于工人对管片连接螺栓未能足够紧固,故无法加强环间的有效连接和提高管环间的摩擦力,造成管环之间未能有效传递盾构机滚动产生的力矩,成型管环整体性较差,也是造成管片扭转的原因之一。   三、预防及处理措施31尽量缩短单个方向的旋转时间,使正反转时间和扭矩趋于均衡。   32尽量缩短同步注浆液的初凝时间,以增强管片的自稳性和及时给予管片足够的摩阻力。   33每一块管片就位拼装时,应将每个螺栓初步扭紧,在拼装完整环后再次紧固,此外在

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