钢氩加电焊接质量控制——QC内容资料.pptVIP

钢氩加电焊接质量控制——QC内容资料.ppt

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青海省电力公司2010年QC成果发布会交流材料;一、QC小组简介;为什么选择这个课题呢?; 2009年7月初,小组针对T91钢采用氩加电焊接工艺,模拟现场实际位置,组织十名焊工进行了专项焊接培训、考试和焊前练习,共练习焊口96只。由江南金陵检测公司(本工程第三方检测机构)依次全部进行了X射线检测。经对焊缝外观和底片上的缺陷进行统计,96只焊口中有9只不合格(焊口探伤一次合格率为90.6%),不合格焊口上的缺陷共计36点,按照缺陷性质统计结果如表1。 我们对统计表中的缺陷频数进行了排列,形成排列图,如图1所示。;制图人:罗启云 日期:2009年7月14日;严格控制焊接过程,消除T91钢的焊缝内凹缺陷。;1.我公司现已完成T91钢的焊接工艺评定,有能力进行T91钢的焊接。;设备老化;六、要因确认;六、要因确认;六、要因确认;六、要因确认;1.焊工操作技术不熟练 2.充氩装置不合理 3.充氩方法不正确;七、制定对策;八、对策实施;现场焊接上岗练习; 实施二:针对充氩装置不合理 小组成员按照制定的措施,采用铜管重新制作了充氩装置,并在现场培训间进行了试验,合格后投入到实际应用。 结论:充氩装置的改进,从根本上改变了焊缝根部充氩不均匀的状态,保证了T91钢的焊接质量。 ;充氩装置试验; 实施三:针对充氩方法不正确 小组成员在实际焊接操作中,对充氩方法进行反复试验,最终确定在坡口充氩时,管子内部用水溶纸封堵,将充氩装置插入焊缝内,待氩气充满气室后坡口处用耐高温胶带对三分之二的坡口封堵,打底封口时,缓慢将冲压装置拔出。 结论:通过充氩方式的改变,小组成员有效有效地克服了焊缝根部内凹缺陷。;充氩装置使用;九、效果检查;对策实施后的焊缝外观;T91钢无损检测一次合格率;经 济 效 益;无形效果;十、巩固措施;十一、活动总结和今后打算;欢迎各位专家批评指正

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