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实施二、针对砼振捣不到位及方法不正确 措施一:采用合适的振动棒 鉴于填充墙构造柱截面积较小,我们统一采用半径25mm的振动棒 措施二:1.4米处开口设置专用操作平台 原砼工操作时贪图方便用木梯作为登高工具,且一次性从柱顶往下灌砼,方便振捣,故不能保证质量。鉴于此,要求木工在1.4米处开200x200方口作为进料口,待浇筑至开口处用配套模板封堵,然后利用移动操作平台,从上往下浇砼,直至灌满。 实施二、针对砼振捣不到位及方法不正确 措施三:了解混凝土振捣知识 用振动棒振捣时布点间距不应大于其作用半径的1.5倍,振动棒操作时应布点均匀,快插慢拔,混凝土的振捣一般以表面泛浆并不再沉落为准。混凝土振捣时,严格控制好振捣棒的振捣时间和布点距离,避免过振和欠振、漏振,同时应避免振动棒直接接触模板和对拉螺栓。采用插入式振捣器振捣, 在上口拉结筋交叉处随振随投料, 防止卡住。 实施三、针对模板拼缝处理不当 措施:采用质量较高模板进行拼接,接缝处采用专用双面胶密封。 以往工程模板拼缝处是最难处理的,通常会产生漏浆与拼缝痕迹的通病,严重影响美观。鉴于此,我们要求施工人员应该熟悉图纸,模板尺寸准确,在木工间提前集中加工,保证拼缝严密平整,同时安装模板时必须确保拼缝处背面设有龙骨,接缝内采用专用双面胶密封 。 实施效果:小组成员于14年10月16日对采用专用双面胶密封处理的模板拼缝处进行了检查,共检查50处,平均间隙在0.8mm,合格率达到95%,混凝土成型接缝平整,无变形跑模漏浆现象。 实施效果图 十、效果检查 效果一:达到预定目标 经过实施阶段,项目部QC小组对本工程10#、11#楼十三至二十六层填充墙构造柱的施工质量进行了抽查统计,共检查320个点。其中合格点为296个,不良点数为24个,合格率达92.5%,超过了预期90%的目标,整理统计如下表: 序号 检查项目 频数 (点) 累计频数 (点) 频率(%) 累计频率 (%) 1 构造柱顶部缺陷 9 9 37.6 37.6 2 砼表观缺陷 5 14 20.8 58.4 3 构造柱断面尺寸不定 3 17 12.5 70.9 4 各层施工缝接茬不良 3 20 12.5 83.4 5 钢筋绑扎不符合规范 2 22 8.3 91.7 6 其他项目 2 24 8.3 100 构造柱施工质量存在问题统计表 从统计表中得出:经过PDCA循环,填充墙构造柱的施工质量状况得到了明显的提高,并且达到了预期的目标,活动后10#、11#楼十六至二十六层填充墙构造柱的施工质量问题分饼表见图,活动前后填充墙构造柱的施工质量效果对比如图: 活动后施工质量问题分饼图 活动前后效果对比图 效果二:经济效益 通过展开本次QC小组活动,填充墙构造柱的施工质量合格率达到了92.5%,由此减少了人工修补工序,节省了人工、材料、机械费用,加快了施工进度,产生了良好的经济效应。对6#楼:累计节约经费=节省人工费+避免返工费+节约材料费—QC成本费=木工工资×天数+模板费用-QC活动成本=280元/工日×20工日+820元-550元=5870元。 经济效益证明 效果三:社会效益 通过本次QC小组活动,使得填充墙构造柱的施工质量得到了显著的提高,生产成本、施工进度得到了有效的控制,并因此获得了施工单位、建设单位以及监理单位的一致好评,赢得了良好的社会效益。 效果四:无形效益 项目部通过开展此次填充墙构造柱施工质量控制的QC小组活动,取得了良好的无形效益。 序号 对比项目 自我评价分数 活动前 活动后 1 创新能力 3 4.5 2 技术水平 3 5.6 3 QC知识 3 4.5 4 解决问题的信心 3 5.3 5 团队精神 4 5.2 活动前后小组成员自我评价对比表 根据自我评价表,我们绘制了雷达图: 十一、巩固措施 1、为了使本次QC小组活动取得的有益成果能够指导以后施工,防止同类质量问题再次发生,我们正在编制《填充墙构造柱施工质量控制指导书》。 2、继续执行本次PDCA循环过程行之有效的施工管理方法和施工工艺措施,将其运用到接下来填充墙构造柱的施工中,保证其合格率都达到了90%以上。 十二、今后打算 我们将在以后的工程施工中,继续开展类似活动,发现问题,在施工过程中学会思考,攻克施工中的难题,确保施工质量,创出更多的优质和精品工程。本QC小组的下一课题是:《提高外墙装饰的施工质量》。 结 束 语 在本次QC实施的过程中,我们虽然努力做了一些工作,但尚存在不足,请各位专家多多指点,我们一定虚心接受,认真整改
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