企业试生产报告.docxVIP

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企业试生产报告   试生产报告   本装置位于德利公司压气站院内,以四净站原油伴生气及压气站原油稳定气为主要原料,产品为稳定轻烃及液化石油气,副产品为干气。装置日处理天然气10000m3,年产液化石油气和稳定轻烃1200吨。   本装置于XX年5月动工,XX年10月竣工,10月8日单机试车,10月28日联动试车,11月7日投料试生产。   试生产至今装置运转平稳,工艺运行正常,基本达到设计要求。试生产期间装置运行情况如下。   一、工艺运行状况   、压缩工艺   1、简介   原料气进入缓冲罐,分离掉少量油、水和铁锈等杂质,经压缩机一级压缩后,由压缩机中冷器冷却到45℃,送入排气罐进行气液分离,分出的气体送至原料气干燥器进行脱水处理。脱水处理后的干原料气经压缩机二级压缩增压至,136℃,再由压缩机后冷器冷却至45℃。   2、出现的问题   试生产期间,压缩工艺运行正常,各工艺参数符合生产工艺和设计要求。原料气供应基本正常,来料压力约在~间,符合生产要求。但个别情况下,短时间内来料压力为~,除对装置处理量影响较大外,也造成压缩机一级压缩压缩比过大,使一级排气温度过高。并且造成再生气量小,再生时间延长,不利于整个   工艺的正常运行。   来料压力降低的原因有二。其一,上游装置四净站计量岗分离器压油造成停气;其二,气井异常,气量低,使原油伴生气的消耗量过大,造成来料压力低。   3、采取的措施   、适当增加气井气在原料气中的比例,增加进料量。   、及时切换流程,将部分干气切入进装置,增加进料量。   、干燥工艺   1简介   经分离后的湿原料气先进入干燥器进行分子筛吸附脱水处理,再进入过滤器过滤掉分子筛粉尘,然后送入压缩机二级压缩增压。脱水部分设置两个干燥器,交替工作,其一进行吸附脱水,其二进行再生和冷却。   2试生产期间,干燥工艺运行正长,各工艺参数符合设计要求,但系统存在以下问题。   操作阀门盘根泄漏,其中2个泄漏产生形成安全隐患   来料器量不足时再生气流量底   当原料气压力低于时再生气流量通常低于100立方米每小时,直接影响是再生时间延长,从而使另一干燥塔吸附的时间延长。这样可能导致吸附塔分子筛饱合,使原料气脱水率不达标,同时较低的流量也影响再生气加热炉的安全运行。   采取的措施   ①干燥岗操作频繁的阀门已全部换新,解决了着一安全隐患。   ②当原料气压力过低时,即使切换流程增加干气循环进料量,保持迫当的再生气流量,并适当降低再生气加热炉的温度。   经实际运行转验证∶原料气压力低于时通过切换流程,引部分干气回进料,能保证100立方米每小时的再生气流量,对干燥系统的安全运行无负面影响。吸附时间增加白分之50在现有条件下对原料气的含水量无明显影响,但要注意,100立方米每小时的再生气流量下,再生气炉应适当控制炉温,避免炉膛局部过热。3制冷工艺   简介   本装置采用氨蒸发制冷工艺,液氨在蒸发器中吸收原料气热量后汽化成低压低温的蒸发,被压缩机吸入压缩成高压高温的蒸汽后进入冷凝器,在冷凝器中放出热量,冷凝为高压液体,经节流阀节流为低压,低温的液体,再次进入蒸发器中吸热气化,达到循环制冷的目的。   试生产期间制冷工艺运转正常各工艺参数符合设计   要求,但以下问题。   ①油冷却器,冷却不足导致环境温度过高时机油油温   高,影响制冷压缩机的安全运行。   ②蒸发器出口温度现场误差大无参考价值。   蒸发器出口使用双金属温度计检测,该温度计误差较大,正常使用过程中其误差达到20设施度,已失去参考价值。   采取的措施   ①对油冷器进行技术改造,加强冷却,改造后冷泵机油油温自最高设施度将至最高50设施度,已不影响压缩机的安全运行。   ②蒸发器出口温度计位置增设玻璃管酒精温度计,误差为1设施度,本参数的现场指示问题得到解决。4分馏工艺   简介   试生产期间,分馏工艺单元按原设计参数运行,符合设计要求。装置运行平稳,产品质量合格。   试生产期间存在问题   ①现成玻璃板液位计看不清,自控用浮筒液位变送器失灵。   ②部分自控阀门是内漏现象,参数控制波动较大。   采取的措施   ①现场玻璃板液位计全部更换为磁翻板式液位   计,显示清晰直观,浮筒式液位变送器更换为双法兰式差压液位变送器,数据可靠,抗干扰能力强,精度高。   ②内漏调节阀更换阀门定位器,并重新调节行程,将调节阀能漏控制在可接受范围内,提高了各参数控制质量,保证工艺安全平稳。③查找安全阀动作原因,绝大部分动作为误动作,且脱丁烷塔安全阀起跳后不回座,故怀疑阀门使用时间过长,检验时检验误差较高。此二台安全阀更换新阀门后此问题解决。5公用工程   简介   本项目公用工程部分依托原油稳定工程,如仪表风系统。原油稳定工程仪表风系统,风压储罐容积

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