- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
八、对策实施 实施一:增加现场泥浆储备箱 膨润土泥浆经现场拌制后需注入储备箱,经12小时以上的膨化作用后方可成为护壁泥浆进行使用。在试桩阶段,平均一台旋挖机每天成桩1~2根,配备两个泥浆储备箱,每个储备箱容积26.4m3,可以满足施工需要。加快施工进度后,一台旋挖机每天成孔5桩,需用泥浆80 m3。膨化泥浆的制备及供应满足不了现场的实际需要,造成泥浆往往未经充分膨化就注入桩孔,无法形成有效护壁,导致孔壁坍塌。通过现场观察及分析,每台旋挖机需配备4个泥浆箱,两个出浆,两个膨化,循环轮流使用,才能满足实际施工需要。09年1月25日我方组织进场泥浆箱,满足每台设备4个泥浆箱,该措施实施过程由曾俊淋,蒋晓璐负责。 实施小结:增加泥浆储备箱后,膨润土泥浆经过12小时以上100%充分膨化,满足现场施工需要。 照片1 现场泥浆储备箱 照片2 成品泥浆注入桩孔 针对这一情况,我方采取相应对策,在砂层钻进过程中,应减慢钻斗的提升速度。经多次现场实地操作,确定满载渣土钻斗提升速度应控制在0.748m/s,空钻斗升降速度应控制在0.83m/s。在钻头取土提升时,应停顿一下,待孔底内外压力平衡后再继续提升。该措施在1月28日开始执行,实施过程中由喻俊祥负责把关。 实施小结:后续施工的656根桩,并未发现由于钻斗钻进或提升过程中,孔壁坍塌的现象,合格率达100%。 照片3 钻斗取土照片 实施二: 召集现场技术研讨会,实地操作,检验效果 钻头每回次取土后测量孔深,跟踪发现孔深加深幅度小于理论换算应进尺幅度。通过查阅相关资料并召集现场技术研讨会,发现钻头在含水中砂层取土过程中,由于钻头的运动,引起砂层的松弛,在提斗的瞬间孔底产生负压,导致护壁的坍塌。 实施三: 采用新的整笼起吊方法 钢筋笼在安装过程中,由于起吊垂直度偏差以及护壁环过大,在钢筋笼下放过程中,会刮蹭孔壁,破坏泥浆护壁,引起塌孔。 为提高整体施工效率,钢筋笼(20m)采用整笼起吊,安装。这就要求钢筋笼在现场制作时就应保证垂直度,并适当减小护壁环宽度,避免刮蹭孔壁,我方质检员随时跟踪检查。在起吊时,采用4点起吊、转运、安装。安装时先松副钩,让笼底端缓慢自然下垂,待完全垂直后,解掉副钩,利用主钩将钢筋笼安放到位。该措施在1月28日开始执行,实施过程由刘权负责检查监督。 实施小结:在采用新的制作安装工艺后,钢筋笼垂直度得到有效保证,安装过程顺利,刮蹭孔壁现象不再发生,合格率达98%。 图6 钢筋笼吊点示意图 照片4:钢筋笼整笼起吊、转运 照片5:钢筋笼安装 实施四: 调整泥浆配方 由于在设计桩长成孔范围内,地层大部分为中砂,仅单独采用膨润土泥浆无法达到有效护壁效果。因此我方在膨润土为主的泥浆中增加纤维素CMC和重晶石粉。纤维素CMC起到增加泥浆粘度的作用,能够更好的形成护壁;重晶石粉的作用则是增加泥浆比重,能够有效的压制地下水压力。 为了有利于膨润土、纤维素CMC和重晶石粉的完全溶解,现场选择转速大于200r/min的膨润土搅拌机。并注重材料的投放顺序:应先注入规定数量的水,边搅拌,边投放膨润土,膨润土大致溶解后,均匀地投入纤维素CMC,最后投入重晶石粉,搅拌过程中随时检验泥浆粘度和比重。通过多次试验后发现,当每立方泥浆中水:膨润土:纤维素CMC:重晶石粉=900kg:180 kg:0.8 kg:60 kg,使得泥浆比重达到1.15~1.19间,粘度23~28S时,效果最好,也最经济。 小组从1月29日开始使用新的泥浆配比方式,该措施由陈霄、潘德虎负责组织实施。 实施小结:在采用新的泥浆配比方式后,泥浆比重均控制在1.15~1.19间,粘度均控制在23~28S间,满足现场使用要求。 照片7 泥浆成浆效果 照片6 泥浆现场搅拌 九、效果检查 1、质量效果: 自2009年1月27日开始,我方采取各种有效措施,改进施工方法后,到3月10日为止共计完成围护桩施工720根,成孔一次合格率为95.5%,超过目标值2.5%。 2、技术效果: 为检测成桩质量,建设方随机挑选一根桩进行取芯检测。(检测结果见照片8)检测效果良好。通过各种行之有效的技术措施,成孔一次性合格率得到大幅度提高,确保了施工质量。
原创力文档


文档评论(0)