闪蒸釜输料堵塞的原因分析及预防措施.docVIP

闪蒸釜输料堵塞的原因分析及预防措施.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
闪蒸釜输料堵塞的原因分析及预防措施 许雄杰宗林曹雄 聚丙烯车间 炼化总厂聚丙烯装置1990年破十动工,1992年建成投产,采用间欢式液相本体法生产 工艺,经过多次技术改造和科技投入,特别是在2005年装置扩容改造后,现冇8台聚合釜, 7台闪蒸釜,牛产能力为4万吨/年。闪蒸釜是聚丙烯生产的主要设备,在整个工艺流程中的 作用极其重要,其能否正常运作直接决定了牛产的持续性和后续系统操作的稳定性。因此, 保证闪蒸釜输料通畅,才?能避免聚合釜中丙烯的I川收处理,保障聚合持续进行,减少丙烯损 耗。 1闪蒸釜输料现状分析 间歇式聚丙烯生产,车间选用12m?聚合釜,10n?闪蒸釜配套操作(F311除外)。闪蒸 釜下部为倒锥形,可加快粉料出料速度,预防釜内粉料大量残留,通过卸料阀接连(1)100mm 输料管道至储料仓。输料期间,循环氮气通过气动角阀往输料管道内通入压缩氮气,将粉料 切割成拴状(即一段粉料柱,一段气柱)。多年的生产实践发现,聚丙烯粉料夹带块料是输料 堵塞的主要原因。正常平稳操作,一般不会发生闪蒸釜输料堵塞现象,然而随着DJD-Z等 高效催化剂的相继投用,装置多次扩容改建,以及聚合釜传热能力弱化,聚丙烯粉料时有块 料产牛?,给H常牛?产运行增添不少操作难题。聚丙烯粉料夹带块料,可使闪蒸釜输料不畅, 哄至管道堵塞,若未及时妥当处理,容易阻滞聚合投料持续进行,造成丙烯大最回收,不利 于丙烯单耗的降低。 2块料产生原因分析 聚丙烯粉料夹带块料,影响了装置的安、稳、长、满、优运行,事实上,国内外同类装 置也经常遇上同样的难题,现在从T艺选择、设备状况及生产操作等方面探讨分析块料产生 的原因。 2.1催化剂和活化剂过量,聚合反应剧烈 实践表明,原料丙烯中的杂质含量偏高,可使高效催化剂的活性受到抑制,尤英是水等 有害杂质。聚合反应屮,活化剂的作用,一是与催化剂配位形成活性屮心,二是消除原料丙 烯的少量杂质。因此,活化剂加入最除了与催化剂最有关,还与原料丙烯质量有很人关系。 聚丙烯装置在精制系统装有水含量在线分析仪,要求精制后的原料丙烯水含量低于10U g/g, 确定单釜催化剂60?75g,活化剂300?550mlo但精制系统进料最偏高时,粗丙烯杂质脱 除不彻底,精制麻的原料丙烯水含最高于10ug/go为了消除杂质影响,激活聚合反应,通 常多加催化剂和活化剂,以致反应后期压力和温度难以控制,聚合釜温度、压力过高,引起 聚丙烯粉料局部駛化结块。 2.2控制不佳,产生过度干锅 正常情况下,反应结束时聚合釜内有一定量的液态丙烯,回收时丙烯相变化吸收部分热 量,使聚合釜温度降到55 °C以下,聚丙烯粉料一般不会塑化结块。然而装置的长周期运转, 以致设备老化,聚合釜夹套结垢,聚合釜换热能力逐步减弱;再者装置DCS系统仍以传统 的单I川路控制为主,现场动态生产信息反馈滞后,导致聚合反应在过度、恒压阶段白控困难, 改变循环水量撤热不及时,前期控制不住而回收部分丙烯,造成反应结朿回收时,基本无液 相丙烯可蒸发。而此时聚合釜内人最的聚丙烯因传热效果羌,热最很难散发,在反应热和搅 拌热的作用下,聚合釜温度逐渐升高,导致回收麻聚合釜温度往往超过60 °C英至70 °C, 发生过度干锅,引起聚丙烯粉料局部教化结块。 2.3尾气回收系统负荷大,聚丙烯粉料在聚合釜停留时间过长 实验表明,DJD-Z型催化剂的活性寿命超过6h,而实际生产屮,聚合单釜操作时间3.5? 6.0h,催化剂活性仍未释放完全。2005年装置扩容改造为4万吨/年,并引进膜分离T艺, 而气柜犹未扩容优化,与装置产能组合不配套。山于产量上升,在生产高峰期,尾气处理量 加大,而膜分离处理量有限,导致压缩机循环量不断加大,气柜中的气相丙烯未能及时压缩, 气柜居高不下,从而阻滞喷料的正常进行,延长聚丙烯粉料在聚合釜停留时间,催化剂的后 活性很容易在此继续发挥作用,残余丙烯继续发生聚合反应,并放出人最的热,使聚合釜屮 聚丙烯粉料局部塑化结块。 3闪蒸釜输料堵塞判断及处置措施 生产操作中,可借助DCS的闪蒸釜输料釜压趋势变化及储料仓载荷判断堵塞状况,提 供处置依据。 (1) 釜压长时间无变化,储料仓未满却无输料动静,则堵塞一?般发牛在输料管道或储 料仓进料阀阀芯中。此时先减缓对应聚合釜反应程度或暂缓投料,再停止输料,利用其他闪 蒸空釜充压冲击输料管线,将块料推进储料仓;若无效,通知闪蒸外巡至储料仓顶部察看, 如果进料阀被块料卡住则活动进料阀辗碎块料,再用空釜充压扫净碎块;若进料阀难关动, 则进料阀阀芯卡死,需停止输料排净输料系统压力,最后拆开进料阀疏通阀芯。 (2) 釜压下降快,输料管道内只有气流声,则堵塞一般发生在闪蒸釜出II或卸料阀阀 芯屮。此时先减缓对应聚合釜反应程度或暂缓投料,再停止输料,放净釜压,通知闪蒸外巡

文档评论(0)

ggkkppp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档