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PG6581B燃机2#瓦专项新检修工艺应用
(青岛华丰伟业电力科技工程有限公司)
摘要:PG6581B燃机2#瓦位于排气室蜗壳中,受检修空间制约,垂直
烟囱式燃机在正常检修时,需揭开排气上缸然后进行2#瓦翻瓦检查,需花费巨 大人力物力及数十天时间;木文介绍了尼日利亚Olorunsogo7#燃机2#瓦现场通 过制作专用工具优化检修工艺,缩短了检修时间节省了人力物力并优化机组水平。
关键词:燃机PG6581B	2#瓦检修检修专用工具
一、	引言
尼H利亚Olorunsogo电厂一期8台PG6581B燃机由南京汽轮电机厂制 造,并在2008年初由SEPCOIII全部安装调运投产。此类型机组容量为42MW (ISO),发电效率为31.8% ,控制釆用MARK-VISpeedtronic控制系统,其主体
由控制室、燃气轮机间和负载设备三大部分组成。燃气轮机由十七级压气机、三 级透平、燃烧系统、前后齿轮箱、排气通道及其它辅助系统构成,采用单一天然 气做为燃料,燃机排气采用直排方式排入大气。
二、	结构及故障描述
PG6581B燃机2#号轴承安装在透平排气缸的下半壳体上,是转子组件 的另一支点。2#号轴承与1#轴承同为椭圆轴瓦,结构相同,润滑油及润滑方式 也相同。所不同的是,2#轴承的轴承座是与透平排气缸分幵的,分上、下两半。 下半轴承座通过两侧的搭子安装在透平排气缸下半壳体上,由定位销定位,用螺 栓紧固。在轴承座下半的下方,是一个两侧面可装配调整垫片的滑键。通过两侧 的调整垫片,调整轴承座上滑键与透平排气缸上的键槽的间隙,使得轴承座的下 半只能在导向槽内沿轴线方向滑动,不能向两侧转动。轴承座受热后可以向四周 膨胀。为使其位置能受到一定的约束,在两侧的搭子上,各安装有一块压板,压 板与搭子间有一微量的间隙,2#轴承盖与轴承座的上半是分幵的,轴承上盖直接
安装紧固在轴承座的下半上。两轴承座的上半通过水平中分面再与下半安装在一 起,将轴承盖罩在里面。在2#轴承的相对于机组的进气侧和排气侧,各有一副 迷宫式油封,以防止滑油外漏。在进气侧油封的外侧,又有一个气封,使燃气与 滑汕严格隔开。为增强封汕效果,在两个迷宫式油封处,有压气机第五级的抽气 通入。该压缩空气由管道输送至轴承座下半的空气通道内,然后分两路进入前、 后油封。
2015年3月,GT7在运行中带30MW负荷iL系统频率50.6Hz左右吋, #2轴瓦振动由6mm/s突增至9.10mm/s,此时#2轴瓦冋汕温度81°C未发现明显 变化,对曲线检查对比发现,随着系统频率的波动机组振动逐渐异常波动,机组 安全受到严重影响。
针对以上问题,停机后现场对苏进行以下针对性排查;
1、	检查BB4与BB5振动探头、线是否松动或损坏,检査无异常排除仪 表本身故障;
2、	对透平缸体热通道部件进行孔探检查,排查1、2、3级动叶有无异 常,排除内部摩檫碰撞可能性。
3、	检查负荷齿轮箱燃机侧联轴器螺栓无松动现象,排除负荷齿轮箱问题。
4、	检查负荷齿轮箱固定螺栓无松动现象。
5、	检査2#瓦轴承座固定螺栓无松动现象。
6、	检查燃机与负荷齿轮箱转子中心符合标准要求。
结合以上检查,通过采集机组振动数据,并根据数据进行分析,排除多 方面因素后分析机组造成振动高的主要原因应为2#瓦损坏或松动,特决定进行 2#瓦翻瓦检查。
三、检修方案对比及优化执行过程
由于燃机2#瓦在排气室蜗壳中检修空间狭隘,若按照GE检修规程规定, 检修工作需7人耗吋10天左右完成,并需要提供大量耗材及备品件,为减少停机检 查及修复时间,考虑执行新的检修工艺,并通过对比进行分析。
GE检修方案中正常#2轴瓦检修方案简述:
排气室侧板拆除;
拆透平排气缸中分面螺栓及固定排气扩压器螺栓;
排气室顶部安装透平排气缸专用吊装工具;
拆透平排气缸上半部分;
5.2#轴瓦检查及检修;
5.1拆掉2#轴承盖,并吊放在压气机缸水平中分面上;
5.2拆2#轴瓦上半,吊起;
5.3测量瓦顶部间隙和瓦背紧力;
5.4测量各挡油封和气封的间隙;
5.5更换透平排气缸中分面密封垫及连接螺栓;
6.根据拆除相反步骤进行复装
分析上述方案,结合透平排气缸自投运以来一直未进行拆检,缸体螺栓 锈蚀且现场无相应备件而且检修吋间长(约10天)等因素,此方案费时费力有待 优化。
现场讨论执行轴瓦检修方案
结合现场综合勘察及调研,考虑到由于2#瓦上盖重量大约173KG,检修 空间狭隘只能进入一人进行施工工作,决定执行以下方案:
制作轴承座吊装专用工具;
拆除负荷联轴器罩和屏蔽。
拆掉2#轴承盖,并小心平放在负荷联轴器上平稳挪出。
拆2#轴瓦上半,吊起。
测量瓦顶部间隙和瓦背紧力。
测量各挡油封和气封的间隙
0视检査轴瓦、轴封有无掉块、开裂、变形等缺陷。
检查并调整或更换轴瓦。
上述
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