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2010年第 8期/第 31卷 黄 金
GoLD
边磨边浸过程 中氰化物耗量大的机理探索
蓝碧波
(紫金矿冶设计研究院)
摘要 :对边磨边浸过程氰化物耗量大的原 因进行 了探索研究。研究结果表明:边磨边浸过程 中
产生的铁粉会消耗大量的氰化物 ;此外,在边磨边浸过程 中部分氰化物可能水解挥发或被氧化
分解。
关键词 :边磨边浸;铁 ;氰化物耗量;金浸 出率
中图分类号:TF111.3 文献标志码 :B 文章编号:1001—1277(2010)08—0041—02
析结果见表 1。
0 引 言
表 1 金精矿的主要元素分析结果
近年来 ,边磨边浸氰化提金工艺得到了广泛的应 元素 Au Ag TS Fe Pb zn cu As
用。边磨边浸提金工艺的最大优点是可 以强化浸 出 /% 186.30 469.60 33.13 23.62 3.84 0.27 0.10 0.O5
过程 ,大大缩短金的浸出时间,其原因可能是:①粗颗
粒矿料在被磨碎过程 中不断暴露出新鲜的金微粒表
金精矿中的金大部分 以自然金和硫化物包裹金
面,具有较高的反应活性,有利于氰化络合反应的进 形式存在。
行。②磨矿介质与矿料、矿料与矿料之间强烈的碾磨 1.2 试验条件
搅拌作用 ,破坏或减薄 了被浸金粒表面 的界面层 ,强 为了考查铁对边磨边浸过程氰化物耗量 的影响,
化 了CN一离子、O分子和 Au(CN) 络合离子的扩 进行了利用铁球在铁质球磨机 中的边磨边浸 (试验
散 ,从而加快了金的氰化络合反应 。③磨矿介质和矿 A)、利用玛瑙球在铁质球磨机 中的边磨边浸 (试验
料之间强烈碾磨产生热量,提高矿浆温度有利于金的 B)和利用玛瑙球在PVC滚桶中的边磨边浸(试验 c)
浸 出。有研究结果表 明,矿浆温度一般比槽浸矿浆的 的对比试验 。
温度要提高3~5℃ 。 试验A:50g金精矿 ,矿浆浓度 25%,CaO用量
边磨边浸过程存在氰化物耗量大的问题。从 已 20kg/t,调节 pH值到 10~11,NaCN初始加入质量分
有 的文献资料来看 ,普遍认为氰化物耗量大是 由于边 数为3.80%,在铁球 、铁质磨机中边磨边浸 16h。
磨边浸过程产生的大量具有新鲜表面的铁粉会消耗 试验 B:50g金精矿 ,矿浆浓度 25%,CaO用量
氰化物 。从磨矿介质、内衬以及矿料 中的铁屑上磨下 20kg/t,调节 pH值到 10~11,NaCN初始加入质量分
的铁粉具有新鲜活泼的表面,这些铁粉不仅耗氰、耗 数为3.80%,在玛瑙球、铁质磨机 中边磨边浸 16h。
氧,而且铁有置换金氰络合离子的作用。但是,这些 试验 c:50g金精矿,矿浆浓度 25%,CaO用量
原因大部分都是推测,,仅有文献 [2]进行了边磨边浸 20kg/t,调节 pH值到 10~11,NaCN初始加入质量分
过程 中铁对已络合金置换作用的研究。 数为 3.80%,在装玛瑙球 自制的PVC桶中边磨边浸
笔者对边磨边浸过程氰化物耗量大的原因进行 16h
了探索研究。研究结果表明,在磨矿过程中产生的铁
2 结果与讨论
粉会消耗大量的
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