危险化学品事故案列.pptVIP

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一、 典型事故原因分析 事故原因分析 山东槽罐车翻18吨浓硫酸泄漏 顺德货车翻侧硫酸泄漏2小时排除险情 宜昌装载100余桶黄磷货车发生自燃 内蒙古赤峰氨气泄漏事故致246人就医 沪杭高速硝酸泄漏 安徽非法花炮作坊发生连环爆炸 淮南一家化工厂爆炸致3死2伤 广东罗定化工厂发生爆炸2死3伤 天津处理一起液化气罐车倾覆事故 案例1:一起违章操作致黄磷火灾的事故分析 案例2:山东德齐龙化工公司“7.11”爆炸事故 案例4:上海化工厂聚乙烯车间火灾事故 案例5:重庆天原化工总厂压力容器爆炸重大事故 案例6:江苏联化科技公司11.27爆炸事故 案例7:中国石油吉林石化公司双苯厂爆炸事故 案例8:盐酸工段氯化氢尾气回收系统爆炸事故 案例9:浙江湖州化工厂聚乙烯聚合釜泄漏爆炸事故 案例10:重庆天原“416”爆炸事故 案例11:浙江瑞安化工厂爆炸事故 案例12:苯蒸气冲出防护不当中毒事故 案例13:一起反应釜泄漏事故的教训 案例14:某石化公司发生CO中毒事故 案例15:常减压装置闪爆事故 案例16:操作失误球罐区液化气爆炸事故 案例17:山东省肥城市某化肥厂爆炸事故 四川省某化工厂梯恩梯爆炸 案例18:安徽某县磷肥厂爆炸 案例19:某化学工业集团总公司有机化工厂爆炸事故 案例20:卸酸不穿戴防护用品 遇险受伤 案例21:山东某化工总厂废热锅炉爆炸 案例22:江苏某化工厂高压反应釜爆炸 案例23:浙江金华某化工厂黄磷酸洗锅爆炸 案例24:造纸厂中毒窒息事故分析 案例25:一起严重硫化氢中毒事故的分析 一、事故概况及经过 1991年3月6日14时50分,安徽省某县磷肥厂新建4号500吨硫酸罐发生爆炸事故,罐顶盖飞出砸死3人。 是日下午,该厂3名机械维修工人,利用乙炔割炬在硫酸罐底部开孔放水,准备接出第二根硫酸罐管道,当焊割工刚把割炬点着火的瞬间,硫酸罐突然发生爆炸,一声巨响,约2吨重的罐顶盖飞出70.4米,磷肥车间3名装运工闻声巨响立即从房内冲出房外场地时,被炸飞的硫酸罐顶盖从空中落下,当场砸死2人,另1人身负重伤,在送往医院抢救途中死亡。直接经济损失约10万元,30米范围内厂房、电气线路被炸毁,全厂被迫停产整顿。 二、事故原因分析 该事故在既未经批准动火,也未查明能否动火的情况下,车间主任张某违反硫酸罐制作方案,指挥机械维修工人擅自将新建的4号硫酸罐的一根出酸管道(设计为二道出酸管)与总出酸管道联接,导致(92—93%)浓硫酸进入4号硫酸罐内,遇水(罐内因试漏水未放尽)变为稀硫酸,稀硫酸与铁反应产生大量的氢气和热量,突遇明火发生爆炸。 一、事故经过 1996年7月17日,某有机化工厂乌洛托品车间因原料不足停产。经集团公司领导同意,厂部研究确定借停产之机进行粗甲醇直接加工甲醛的技术改造。7月30日15时30分左右,在精甲醇计量槽溢流管上安焊阀门。精甲醇计量槽(直径3.5米,高4米,厚8毫米)内存甲醇10.5吨,约占槽体容积的2/3。当时,距溢流管左侧0.6米处有一进料管,上端与计量槽上部空间相连,连接法兰没有盲板,下端距地面40厘米处进料阀门被拆除,该管敞口与大气相通。精甲醇计量槽顶部有一阻燃器,在当时35度气温条件下,槽内甲醇挥发与空气汇流,形成爆炸混合物。 当对溢流管阀门连接法兰与溢流管对接焊口(距进料管敞口上方1.5米)进行焊接时,电火花四溅,掉落在进料管敞口处,引燃了甲醇计量槽内的爆炸物,随着一声巨响,计量槽槽体与槽底分开,槽体腾空飞起,落在正西方80余米处,槽顶一侧陷入地下1.2米。槽内甲醇四溅,形成一片大火,火焰高达15米。两名焊工当场因爆炸、灼烧致死,在场另有11名职工被送往医院,其中6人抢救无效死亡。在现场救火过程中,有1人因泡沫灭火器底部锈蚀严重而发生爆炸,灭火器筒体升空,击中操作者下颌部致死。共有9人死亡,5人受伤。 二、评析 这是一起违章指挥、违章作业造成的重大死亡事故。在进行焊接作业前,没有与甲醇计量槽完全隔绝,进料敞口与大气相通造成空气汇流,达到爆炸极限;有机化工厂属于易燃易爆区域,为一级动火,但没有执行有关动火规定进行电焊作业,电焊火花引燃进料管口的爆炸混合物,是造成事故的直接原因。安全管理混乱是造成事故的主要原因。在甲醇技术改造项目中,没有施工技术方案和相应的安全技术措施;没有执行一级动火项目规定,擅自下放动火批准权限,动火管理失控;焊接现场没有组织监护措施。领导安全意识淡薄是造成事故的重要原因。根据化工行业《安全管理标准》规定,企业须按3-5‰比例配备安全管理人员,百人以上车间应设专职安全人员,但有机化工厂没有设安全科室和专职安全管理人员,安全措施不落实;没有按规定对职工进

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