针织面料地精练酶KDN-301低温前处置工艺.pptxVIP

针织面料地精练酶KDN-301低温前处置工艺.pptx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
针织面料地精练酶KDN-301低温前处置工艺

针织面料采用碱性果胶酶PrepzymeKDN一301(康地恩集团)进行精练前处理,面料失重较小,染色后无折痕,手感厚实、饱满、柔软,可以替代传统精练工艺。该工艺可以大幅;减少面料在溢流 缸内的运行时间,并省却2道中和、水洗过程,减少升温、保温时间,节省大量热蒸汽,从而有效降低生产成本,提高生产效率。1 KDN一301低温前处理1.1 材;料及设备材料29.2 tex/1普通针织汗布,精练酶KDN一301(康地恩集团),去油剂DO.165。设备立信浸染染色机,精密电子天平,毛效测试仪,Datacolor;650型测色配色仪。1.2 测试(1)毛效按照FZ/T 01071-2008《纺织品毛细效应试验方法》,测定30 min内水溶液沿织物经纬向爬升的高度。(2)失重率选取;15 g未处理及经精练处理后的汗布试样,在恒温恒湿房调湿4 h,分别称重,计算失重率。1.3 精练酶KDN-301低温前处理工艺优化1.3.1 处理温度精练酶KDN一3;01用量2 g/L,在中性浴中于不同温度下处理针织汗布60 min,测定其失重率及毛效,见表1。表1中,处理温度为55℃和6O℃时,汗布的失重率和毛效接近,与文献中酶活;最佳温度范围相符。考虑到生产中加料温度一般控制在5O一55℃ ,并且需要蒸汽加热,为防止局部加热导致酶失活,酶处理温度选用55℃ 。1.3.2 处理浴pH值精练酶KDN;一301用量2 g/L,调节处理浴pH值,在温度55℃ 下处理汗布60 min,其失重率及毛效见表2。由表2可知,增大处理浴pH值,织物毛效提高。处理浴pH值为6.0和;8.0时,精练汗布的失重较小,可能是由于酶活不足;pH值为7.0和9.0时,织 物失重较大。为了减少实际生产中酸中和等工序,并考虑果胶酶活力等因素,保持处理浴的pH值为;近中性,即无需调节pH值直接应用。1.3.3 精练酶用量取不同用量精练酶KDN一301,在中性浴中于温度55℃处理汗布60 min,测定其失重率和毛效,见表3。表3中,;随着精练酶用量增加,精练汗布的毛效提高十分明显,失重率也略有增大。这可能是由于精练酶KDN-301体系复配有少量的非离子渗透剂,提高了酶的渗透以及对纤维的作用能力。综合;考虑成本及处理效果,选定酶用量为2 g/L。1.3.4 处理时间采用精练酶KDN一301 2 g/L,在中性浴中于55℃处理不同时间,测定其失重率和毛效,见表4。表4中;,随着精练时间的延长,针织汗布毛效逐渐提高;处理时间为45 min和60 min时,织物毛效相近。考虑到工厂前处理保温时间一般为45 min左右,选定酶精练时间为45~;60 min,具体可根据织物种类及加工效率确定。1.3.5 精练酶、去油剂复合工艺棉纤维中除果胶质外,还存在蜡质、灰分和棉籽壳。实际生产过程中,棉针织布还可能沾染针织机;上的少量润滑油剂。针织汗布单一采用2 g/L精练酶KDN-301处理,仅能破坏棉纤维蜡质覆盖的连续性,并不能将蜡质等杂质去除,故毛效较差,不能满足染色要求。因此考虑KD;N一301与少量的去油剂 DO-165组合用。试验温度可选定在棉蜡的熔点之上,如在80℃乳化处理一段时间,以提高处理效果,结果见表5。 由表5可知,采用1 g/L精练酶;KDN-301和1 g/L 去油剂DO一165,55℃ 处理30 min后,再8O ℃处理 15 min,针织汗布毛效达到15 cm/30 min以上,已满足染整加工要;求。因此,中样放样试验时,可采用上述工艺进行处理。2 大样生产实践根据精练酶KDN-301低温前处理小样试验,进行大样生产实践,并与传统煮练工艺进行对比。2.1 精练酶;低温前处理工艺与传统煮练工艺2.2 精练酶工艺与传统煮练工艺效果对比普通针织汗布经精练酶KDN一301低温前处理工艺和传统煮练工艺处理后,比较其各项性能指标,如表6所示;。注:前处理针织物采用常规中温活性染料染成藏青色,染色处方:爽利素艳红3BF 0.77%,爽利素黄3RF 0.75%,爽利索海军蓝BF 3.9%,Na2SO4 80 g;/L,Na2CO3 20 g/L。表6中,与传统煮练工艺相比,精练酶KDN一301 低温工艺处理的针织汗布毛效略高,顶破强力更高,失重较少,白度稍低,纤维表面的棉籽壳虽;未能完全去除,但对于中深色染色品种,已完全可以达到生产要求。染色后,两种工艺处理的汗布染色牢度相当,色差接近。针织汗布面料经低温酶精练处理后,手感比传统煮练工艺处理面料;厚实、柔软和爽滑。因此,在染色过程中,可以有效避免折痕及条花等疵病的产生(也测试过),减少防折皱剂等其它助剂的用量。2.3 酶精练与传统工艺成本对比按生产1吨布计算,K;DN-301低温酶精练工艺和传统煮练工艺的成本比较见表7。由表7和图1、图2可知,与传统煮练

文档评论(0)

花开一城 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档