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案例1:对轮运行中松动
现象:YL电厂2号机组,300MW。1994年1月14日调试期间,19时40分许,负荷140MW,无其它特别操作,轴系以#4瓦为中心出现突发性大振,使#2#3#4#6轴振都突然报警(#1#5原来就报警),仪器记录了过程但不是最大值。爆发到衰减过程持续约60分钟,见下表数据。振动主要是基频,见下图。
表:YL电厂2号机组1994年1月14日轴系大振记录
1ABS
2ABS
3ABS
4ABS
5ABS
6ABS
19:33:41
95@166,130
41@112,58
18@178,30
28@161,34
137@212,144
86@185,94
19:43:41
103@152,141
72@194,88
80@214,87
116@188,124
128@229,133
103@202,111
19:53:41
106@156,139
52@198,68
71@219,83
99 @189,106
127@222,132
98 @202,102
20:03:41
92 @155,125
36@187,52
59@219,70
72 @186,79
128@218,135
88 @195,95
20:13:41
100@166,135
29@159,47
43@214,51
50 @182,54
131@215,137
83@192,92
20:41:41
97 @168,135
35@123,53
23@196,34
31 @170,34
132@212,137
78 @186,86
检修:从机组原始安装历史数据分析,低发对轮之中间轴的晃度在机组安装时超标:最初按预应力拧紧螺栓后中间轴汽机端和电机端的晃度分别达0.089mm和0.087mm。后来中间轴连大齿轮返厂复校、精加工,但中间轴最后借位加带垫找中心后,最大晃度仍有0.06mm。主要时是加工原因,垫片止口的装配紧力不能保证,给机组启动留下隐患。
机组72小时试运结束后进行了轴系检修,证实了原设计垫片0.26mm紧力消失而出现了配合间隙,使中间轴—垫片部套松动:复测中间轴及垫片晃度比安装有较大增加,晃度高点方向比原始偏离45o-90o。将中间轴晃度高点置于上方,用铜棒向下锤击时,中间轴前、后及垫片的晃度同时改变,但二者高点方向始终一致。而低发对轮晃度并不大。
结果:本次检修将中间轴对轮螺栓的冷紧伸长量加大到0.36-0.38mm(设计0.30mm),中间轴前、后晃度最后调整为0.05mm、0.55mm。轴系上述振动再未出现。
案例2:轴承座台板松动
概况:
JM热电厂3号机组,北京重型机器厂生产,发电机为SQF-100-2型双水内冷三相交流同步电机,发电机前轴承(#5轴承)为三油楔轴承、支承在低压缸上,发电机后轴承(#6轴承)为园筒轴承、独立落地式支承结构。机组自1979年投运以来,#6轴承振动即出现爬升问题,历史上机组带负荷运行时,#6轴承水平和轴向振动曾分别大到160um和350um,#5轴承振动也经常超标。振动处理了很多年。最初,对振动故障的认识集中在#6轴承基础刚度不足、励磁机风道结构不合理和低—发对轮中心不正方面,为消除振动,曾重新浇灌#6轴承基础一角的二期混凝土、改造励磁机风道结构、多次调整低—发对轮中心安装,还取消了永磁机,振动处理效果不理想。数年来,为获得振动一时缓解,现场进行了很多次动平衡试验,但引起振动爬升的根本原因始终未找准。
1995年,对本发电机振动进行了3次全面的测试分析,确认振动故障在#6轴承座联接刚度上。电厂就此对国内同型机组作了调查,大修中吊开#6轴承座,查明并消除了轴承座台板与基础联接螺栓的松动缺陷。经此处理,机组运行多年来,振动状况良好。
特征:
(1)升降速和空负荷:测得发电机转子—轴承系统一阶临界转速,垂直、水平分别约为1500r/min和1000r/min, 说明轴承座的垂直和水平动刚度有明显差异。在升速通过2400-2500r/min和2960-2980r/min两个转速区域时,轴承座振动出现陡变,降速过程中无此特征,见图1。
(2)带负荷过程:在3000r/min空负荷时,#6轴承水平振动不稳定,随时间迅速变化。带负荷过程中,#6轴承水平振动变化较大,这种变化过程一般较缓慢,有时也出现突变。图2为1995年2月27日机组临检后带负荷试验中#6轴承水平振动(6H)变化趋势:
10:30 并网前 68@222
10:30 带20MW 133@233
11:02 带20MW 90@220 突降到20@60
图2中负荷增加时#6轴承水平振动缓慢爬升,振动1X变化量达102um;机组处于低负荷运行,#6轴承水平振动出现突变, 1X振动瞬间由90um下降到20um,随后
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