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- 约5.07千字
- 约 23页
- 2019-06-28 发布于山东
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方案编号
方案名称
方案简介
预计
投资
(万元)
预计效果
环境效益
经济效益
1
脱硫废液处理提盐装置
对脱硫液的复盐进行处理,提取出盐类,降低脱硫液的含盐量,减少对脱硫的影响,提高脱硫效率。
950
提高脱硫效率,降低硫化氢对环境的污染。
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2
储煤场挡风抑尘墙工程
在储煤场四周加设10米高挡风墙,四周长度约为1070米,抑尘网采用厚度为0.88㎜钢质静电、喷塑金属网。
210
年可减少扬尘100吨。
年可节煤100吨/年,年可节约煤炭成本100吨/年×1100元/吨=11万元。
3
化产循环泵节能改造
用2套翔鹅高效节能泵A型泵的三元流叶轮替换原泵中2台水泵的三元流叶轮。
0
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年节电率达到25%左右,年节省用电230万度,年可节约电费174.8万元。
4
氨水循环泵节能改造
用一台翔鹅高效节能泵替换一台14SH-9水泵,原水泵配套电机仍继续使用,不作更换,技改后的每台水泵交流接触器上加装累时器,记录单台主机运行时间。
0
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年节电率达到28%左右,年可节省用电75.2万度,年可以节约电费约57.15万元。
5
空冷器用水改造
空冷器用水由脱盐水改为浅除盐水
5
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节约一次水用量,降低药剂费用,延长混床树脂使用周期。
6
脱硫废液与蒸汽冷凝液分离
把脱硫废液与循环水、蒸汽冷凝液分离出来,用泵把循环水、蒸汽冷凝液输至熄焦池用于熄焦使用。
5
减少环境污染。
年节约熄焦用水量1.6万吨,年节约水费2.4万元。
7
加设熄焦水床
通过加设熄焦水床,减小水力冲击焦炭,减少焦丁焦沫含量,提高焦炭产量和强度。
5
减少熄焦水汽中灰尘量。
减少焦沫含量,提高焦炭产量和质量,每年增加焦炭冶金焦产量5000吨,年增加效益2000万元。
8
熄焦塔除尘系统改造
对熄焦塔内加设捕雾喷淋系统、清洗喷淋系统、除尘装置,在原除尘基础上进一步优化改造,熄焦塔外无明显灰尘,减少熄焦产生颗粒。
71
熄焦塔外无明显灰尘,减少熄焦产生颗粒,年可减少烟尘排放0.03吨。
回收焦末、焦尘,年创经济效益30万元。
9
煤场场地硬化
未硬化前煤炭与泥土、沙石及其他杂物混合进煤堆,影响焦炭质量;将煤场场地硬化后,可稳定提高焦炭质量,使顾客满意,并容易全面清理煤场,合理有效使用场地,防止煤与煤混合。
1000
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节约煤炭1000吨,创经济效益100万元。
10
焦场场地硬化
将焦场场地硬化,可稳定提高焦炭质量,易于焦炭储存和装运。
1000
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减少焦炭流失,创经济效益30万元。
11
输煤皮带通廊加设喷洒装置
输煤皮带通廊加设喷洒装置,降低空气中的粉尘,有效控制二次扬尘。
50
改善工作现场环境,保障职工身心健康
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12
锅炉变频节能改造
在原有的一套工频电控操作台的基础上对引,鼓风机,给水泵加一套变频控制系统。
15
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风机水泵的节能效果达到在20﹪―50﹪,节能改造后经济效益显著,以其节电30﹪,年节电78万度,电价0.76元计算期一年节约电费59.28万元。
13
加强焦炉工艺管理
加强焦炉工艺管理,控制塌煤率,防止煤、焦粉二次扬尘,减少皮带运输成本,减少皮带及拖拉机运输成本,降低工人劳动强度、防止煤的二次扬尘及炼焦煤污染,改善现场操作环境。
0
潜在环境效益
年创经济效益20万元。
14
水处理罗茨风机变频节能
在原有的基础上加90KW变频器一台 ,利用PLC程序控制对设备进行程序控制(省1台变频器) ,达到每8小时电机轮换工作一次。根据化验中含氧量工艺要求,实现手动控制电机变频调速,达到节约用电的目的。
6
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通过罗茨风机变频节能,年节约用电7.8万度,节约电费5.93万元。
15
焦油渣回收利用
机械化氨水澄清槽产生的焦油渣,有专门容器集中收集,配入炼焦煤炼焦使用。
2
通过配入炼焦煤中炼焦,消除化产车间难以处理的焦油渣,同时又增加了焦炉煤气产量,是有效实用的一举两得的方案。
配入炼焦煤炼焦,年创造经济效益12万元。
16
煤场洒水装置
在煤场设有喷洒水装置,煤场四周设有排水沟。
50
防止煤尘飞扬5吨,减少对大气的污染。
减少煤炭飞扬流失,年减少煤炭损失5吨,年增加经济效益0.55万元。
17
焦一皮带复线加设焦炭滚筒分级筛
在焦一皮带复线加设焦炭滚筒分级筛,把焦炭分级筛分。
30
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通过焦炭滚筒分级筛,提高焦炭质量,增加经济效益。
18
厂区绿化
加大厂区绿化面积,创造良好健康的工作环境。
200
通过增加厂区绿化面积,净化厂区空气,为职工创造良好的工作环境。
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19
筛焦楼除尘装置改造
对除尘器进行改造,改为40000m3/h的除尘器,提高了除尘效率,改善了工作环境。
120
除尘工程完成后,可彻底解决振动筛机生产的粉尘污染问题。除尘器出口含尘浓度 <30mg
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