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关于某厂1000MW机组锅炉爆燃事件的分析
桂永康(广东粤电靖海发电有限公司 , 广东 汕头 515223)
摘 要:现今国内1000MW机组锅炉一般均采用等离子点火装置,在锅炉点火初期,由于炉膛温度较低、风煤比不匹配以及原煤斗落煤不稳定等原因,点火初期煤粉着火比较困难,若长时间未点着火则极易引起锅炉爆燃,以下对某厂1000MW机组锅炉爆燃事件展开分析。
关键词:锅炉爆燃;1000MW;点火;分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.040
1 事件经过
2016 年 6 月 1 日夜班,某厂 #4 炉进行启动工作,03:24,B 层等离子拉弧正常,03:38,B 磨煤机启动,空载电流 38A,03:43:44,B 给煤机启动并开始下煤,稳定后给煤量 31t/h,持续下煤至 03:48:34 约 5 分钟时间内,磨煤机一直保持空载运行时的 38A 电流,此时 B 磨煤机电流突增,14 秒后即 03:48:48 电流值 86A,炉膛开始打正压。 03:49:05,炉膛正压 2600Pa,A 侧炉膛烟温随后上升至 77℃、B 侧炉膛烟温则先于 A 侧快速上升至 84℃,锅炉总风量低 MFT 动作,制粉系统跳闸,进行炉膛吹扫。炉膛发生打正压后,大量含煤粉的烟尘从干式排渣机底部喷出,烟尘进入 #4 机 8.2 米电缆夹层后,相继触发电缆夹层内 50 号烟感探测器和 47 号烟感探测器报警,03:49:50 #4 机 8.2 米电缆夹层 IG541 气体释放。整个过程的历史曲线如下图 1:
(红色为给煤机煤量,黄色为磨煤机电流,绿色为炉膛负压,紫色为磨入口一次风量,绿色为磨出口温度,棕色为磨出口压力)。
2 检查情况
2.1 设备情况
检修人员对 B 给煤机、B 磨煤机及 B 磨动态分离器进行内部检查,未发现与磨煤机电流异常相关的设备缺陷,测量磨辊间隙和弹簧加载合格;制粉系统再次启动后运行至今正常。检查爆燃发生前,磨煤机动态分离器电流 50A 保持稳定,转速 650rpm 稳定,动态分离器运行正常。经检查确认锅炉本体无异常。
2.2 下煤情况
B 磨煤机为锅炉底层磨,采用等离子模式点火,B 磨煤机系统正常运行时磨电机最大电流—给煤量表如表 1:
45工业技术
45
工业技术
电机最大电流
38A
53A
58A
70A
75
80A
给煤量
0t
30t
45t
60t
75t
85t
(其中,电流 38A 为磨煤机电机空载电流,给煤量 85t 为磨煤机最大出力)
内部检查发现磨煤机磨碗上堆积的剩煤呈碾磨后的煤粉状;给煤机皮带上堆积的原煤湿度正常、无大结块,但原煤所含石子煤很少,细煤和煤粉较多。5 月份机组调停期间 B 原煤斗煤位 10 米,为防止自燃采取了防漏风封堵措施;煤斗存煤长达 1 个月,底部原煤由于湿度聚积容易结块。给煤机启动初期,给煤量有较大的波动,从 35t/h 下落至 22t/h 再上升至 31t/h,反映给煤初期有较大的结块煤下落。查其他磨煤机启动历史,正常下煤时给煤量呈稳定上升趋势,没有大的波动。
B 给煤机下煤后,磨煤机出口温度呈小幅缓慢下降趋势,其中温度 3 测点从 79℃下降至爆燃发生前的 73℃;同时,给煤机下煤后磨煤机约有 5 分钟时间电机电流一直为空载电流 38A,由此判断,下煤期间磨煤机内部仅有少量原煤落下,磨煤机下煤量远小于实际的 30t/ h 煤量,磨煤机下煤通道存在堵煤的情况。而 B 磨煤机下煤 5 分钟后磨煤机电机电流从 38A 突升至 86A,由表 1 可知,磨煤机内部实际煤量约为 90t 左右,从而判断 B 磨煤机存在堵磨现象。
2.3 一次风情况
炉膛爆燃发生前,一次风压 5.2—5.6KPa,磨煤机出口压力 2—
2.2KPa,一次风流量 200—220t/h;爆燃发生后,一次风压跟随突增至
7.4KPa,磨煤机出口压力跟随突增至 4.7KPa,而一次风流量则快速降
低 166t/h;一次风温度前后均保持在 95—105℃之间。一次风压和磨煤机出口压力的变化符合炉膛发生爆燃后的压力波动。但爆燃发生前一次风量偏大,比磨煤机正常运行时一次风量 160t/h 左右大了 40—60t/ h;查上次点火期间 B 磨一次风量为 130t/h;《1000MW 机组集控运行规程》关于一次风量的要求为“不得低于 80t/h”。
2.4 锅炉点火监控情况
由于该厂采用等离子点火系统,点火前必须退出等离子磨煤机煤火检保护、全炉膛火焰失去保护(按正常手续办理保护退出),才能保证锅炉正常点火。点火期间全程手动控制;炉膛工业电视和等离子火检电视在集控室前墙大屏幕实时监视。
2.5 检查情况综述
综上,与此次炉膛爆燃相关的图 1
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