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验证: 1、动模与定模之间存在设计角度,便于脱模 、取件,反复作业造成模具磨损,产生缝隙制品成型不到位。 2、对磨损模具点焊修理后,因缝隙产生变形消失。 8、有缝隙产生变形 非要因 六、要因验证: 验证: 1、 面板与侧板安装出现变形,对原因进行分析,配合角度图纸要求5 ° ,制品成型角度为8°44′。 2、制品角度偏大,是模具压合角度不到位,直接影响配合位置偏移,是影响侧板装配不良的主因 是要因 9、压合后安装角度不到位 六、要因验证: 验证: 1、侧板尺寸产生的大、小头、不平整说明是由于模具之间磨损存在间隙造成。 2、对模具进行检查、修理后,不平整原因消除。 非要因 10. 模具磨损,存在间隙 六、要因验证: 通过以上要因确认,找出安装不良的主要原因是: 安装尺寸存在偏差; 成型模具动模动程较小; 定位尺寸不合理; 压合后安装角度不到位。 确定要因: 七、制定对策: 序号 要因 现状 对策 目标 措施 地点 期限 责任人 1 安装尺寸存在偏差 装配尺寸较图纸标准存在较大偏差。 调整安装部位尺寸定位 装配零缺陷 通过对测量后偏移尺寸,现场进行调整模具。 现场 8月 刘/ 2 模具动模动程过小 行程过小成型产生起翘。 调整模具成型深度 装配零缺陷 钣金作业时根据成型进行测试后,进行模具动程调整。 现场 9月 李/ 3 定位尺寸不合理 安装固定定位孔偏移,造成外观装配偏移。 调整定位 装配零缺陷 现场对定位尺寸进行重新定位。 现场 9月 胡/ 4 压合后安装角度不到位 侧板与面板安装配合角度偏移。 调整角度及安装定位尺寸 装配零缺陷 调整模具动程及相关联的定位。 现场 10月 孙/ 小组成员针对5条主要原因一一制订了相应的对策: 制表人:刘峰 时 间:2004.8 八、对策实施: 1.安装尺寸存在偏差 一、实施: 1.经过现场测试,侧板多处尺寸存在偏差(上图括号内数据为实际测量偏差值); 2.根据图纸要求,重新整改模具底部,使其达到标准。 二、效果检验: 整改之后,由此引起的尺寸偏差现象彻底根治了。 2.模具动模动程过小 一、实施: 1.经过调查,模具动程过小会产生材料起翘、起皱现象,侧板的起翘就是成型力过小的原因; 2.现场调整模具的深度,加大下探尺寸。 二、效果检验: 整改之后,由此引起的侧板不良现象已经完全消失了。 改进前98°38′ 改进后 91°44′ 3.定位尺寸不合理 一、实施: 1. 安装固定定位孔偏移,造成外观装配偏移 2.现场对定位尺寸进行重新定位。 。 二、效果检验: 经过整改之后,由此引起的侧板配合不良现象根治了。 标准6mm±0.5 . 实际8.74mm 调整后6.12mm 4.压合后安装角度不到位 一、实施: 1.侧板与面板安装配合角度偏移; 2.经过分析研究之后,调整模具成型深度,消减应力。 二、效果检验: 整改之后角度由8°38′26″调整到5°18′25″(标准为5°±2°),由此引起的装配不良现象已经根治了。 角度偏移 对策实施后,经过3个月的巩固期,也就是在2005年的2月份,小组成员对活动情况进行了进行了检查比较,如下图 九、 效果检查: 制图人:/ 时 间:2005.2 91.02% 月份 91.02% 6 侧板不良率 7 8 9 10 11 12 1 2 60.38% 40.57% 31.27% 26.95% 10.03% 月份 99.5% 99.51% 6 下线一次合格率 7 95% 8 9 10 11 12 1 2 99.62% 99.63% 96.31% 97.98% 99.05% 18.65% 通过本次活动小组取得了以下的效益: 经验证:“迅雷”QC小组的课题攻关效果显著, 1、降低了装配不良率,消除装配“瓶颈”,提高了总装下线一次 合格率,同时提高了公司产品的社会美誉度。 2、增强了员工的质量、成本意识及团队协作精神, 3、因侧板不良造成的装配不良由占缺陷率的85.24%下降到0; 成品下线一次合格率由97.5%提升为99.5%; 确认人: 事业部长:王/ 技术部长:相/ 1、对现场作业进行跟踪,定位尺寸不合理,控制模具定位,追加首件单(3511-85);钣金加工过程,模具动程过小,压合后安装角度不到位,严格按照首件检查单对加工部品检查,追加首件单(3511-168),控制成型尺寸。2、安装尺寸存在偏差,作业指示书(3511-119)追加,控制加工尺寸。 十、 巩固措施: 十一、 今后打算: 通过本次活动,大家增强了分析问题、解决问题的能力,今后我们将把提高相关机种的工艺问题作为下一个FDAR循环解决
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