概述汽机运行中上下缸温差大问题和应对策略.docxVIP

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概述汽机运行中上下缸温差大问题和应对 策略 摘要:某电厂350MW机组中高压缸上下缸温差大 问题一直存在,且呈不断增大的趋势,影响机组的安全运行。 对此经过分析研究,认为是由于阻汽片阻隔、平衡活塞汽封 漏汽、插管密封薄弱、导管疏水结构不合理等综合因素作用 二造成温差大的结果。采用改进拆除阻汽片、平衡活塞汽封、 更换修理插管密封等措施,取得了显著的效果。 关键词:350MW机组;上下缸温差大;对策 中图分类号:TM62文献标识码:A 一、 引言 在热力发电厂的整个体系当中,疏水系统、汽封系统是 发电厂整体性热力系统当中不能缺失且十分重要的组成部 分,并且对发电厂的经济、安全运行有着非常重要的影响。 如果接入疏水系统的方式不恰当,轻则能够引发水击、震动 等事故,严重的甚至能够造成管道或者是设备的损坏,在汽 轮机疏水过程中由于疏水不顺畅而导致的事故在国内已经 发生了很多起,大轴弯曲等严重的事故也曾经出现过。 二、 设备概况 某发电厂汽轮机组系某制造厂引进美国技术生产的 N350型亚临界、中间再热、单轴双排汽,凝汽式机组。 机组投产初期,高压缸中部上下缸温差50-65°C之间, 且下缸温度较上缸温度高。随着时间的推移,高压缸中部上 下缸温差呈不断扩大的趋势,最高曾达到97°Co在切顺序阀 运行时,由于工况的变动,上下缸温差达到9CTC左右,直接 导致机组无法切顺序阀运行,影响机组的安全经济运行。 上下缸温差设置检测点的目的,是为检测汽缸进水,一 般是较上缸下缸温度低,但350MW、600MW机组引进美国技 术制造的均表现的是下缸温度高。据统计,已投产的多台同 型350MW机组中,大多在40-70°C之间温差,其中三台机组 温差在3(TC以下,有四台机组达到8CTC以上。制造厂不超 55. 6°C的要求上下缸温差,过大的温差不仅影响汽缸进水检 测,而且还会造成动静碰磨、汽缸变形、螺栓拉断、汽缸漏 汽等异常情况,给机组的安全运行带来严重影响。 三、汽机运行中上下缸温差大的原因分析 通过对现场的实地考察以及对汽机设计图纸的深入分 析发现:对于疏水的不合理布置,导致汽轮机发生上下缸温 差过大情况的最为主要的原因是违背了按照层次进行疏水 的原则。 高压缸内缸内外承受的压差较大、温差较小,采用双层 汽缸结构,而外缸内外承受压差较小而温差较大,详细结构 见图1:高压缸纵剖面。 图1高压缸纵剖面 高压外缸有4个进汽口,上、下半各两个,通过调节汽 阀与4根挠性主蒸汽进汽管相连,通过高压进汽连接管插入 高压内缸,主蒸汽管焊于外缸上,每只管设三道活塞密封环, 如图2所示: 图2高压进汽连接管密封结构 间隔板处在外缸与隔板持环之间,通道径向宽15. 9mm, 形成一环形通道,起节流和阻隔作用对两侧的汽流流动。正 常情况下,调端各部漏汽上下一致,流动均匀时,高压缸中 部检水上下缸温差大问题不会引起。但如果局部漏汽量过 大,特别是上下二部分出现偏差时,在流向排汽侧的过程中, 便会使蒸汽汽流出现局部检水温度偏高的情况。 基于上述分析,高压缸中部检水,特别是存在局部热源 下部区域的可能性很大,该区域均处于高压高温区,任何部 件的漏汽均会造成局部热源。造成局部热源的情况有如下几 种: 1)从结构上看高压插管密封设计薄弱,高压内缸的承 插接口与蒸汽进汽管有三道密封圈。一方面由于漏汽量大, 密封道数少,另一方面在组装时下部密封环比上缸的易损 坏,通过密封环部分新蒸汽极易造成漏入内外缸之间的夹 层。如进行现场来做的话,高压插管密封改进,热处理与焊 接及工艺有一定难度,问题还不是很大,但该细节过多、工 作面太广、装配方案、如导管的割开部位、定位方案等一些 细节还要根据现场情况来定,费用较高,实施难度较大。 2) 高压缸内部温度表套管、疏水管、压力表接管都有 可能出现缺陷,而不断发展扩大,在同型机组中这类的缺陷 发生过。 3) 高压内下隔板套下部阻汽片的影响,外缸与隔板持 环之间有一个环形通道,该处下部设有阻汽片,通道径向宽 15.9mm,汽缸下部蒸汽的流通以尽一步减少。如果下缸局部 存在局部热源,又不能及时将热蒸汽排泄的话,会使下缸温 度更高。 4) 平衡活塞汽封间隙偏大或磨损,平衡活塞密封环漏 汽量大,造成漏汽量大的情况发生,向排汽侧流动漏出的 50CTC左右的高压蒸汽时,由于极易造成汽缸下部温度高, 又汽缸下部流道短阻力小。平衡活塞设计汽封设计间隙是 0. 75mm,随总进汽量漏汽量增大而增大,一般在10-30吨/ 小时,但由于汽封磨损、机组在运行中热态变形或加工误差 等原因,还会造成该部漏汽量扩大。若采用布莱登汽封,漏 汽量将减小10t/h,间隙可缩小至0.5mm,这样的话,不仅 能进一步减小第一级新蒸汽的漏汽量而且能降低上下缸温 差,从而提高经济效益。 四、汽机运行

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