文明寨油田高含水期地层出砂规律及防砂技术研究.pptx

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文明寨油田高含水期地层出砂规律及防砂技术研究 分析内容 一、生产情况 二、第一次卡封情况分析 三、化学挤堵情况分析 四、第二次卡封情况分析 五、第三次重炮卡封情况分析 六、卡堵水总结分析 七、下步建议 *含水上升:2010年11月10日,含水由10%上升到35%;日产液14.6m3,日产油由13.3t下降到9.9t,动液面由1861m上升到1690m; *含水100%:2011年1月7日,含水由35%上升到100%;日产液由10.8 m3上升至24.4m3,日产油由7.0t下降到0t,动液面由1784m上升到928m。 一、生产情况 卡封 挤堵 卡封 重炮卡封 二、第一次卡封情况分析 1.2011年1月14日找漏,1773.85-1802.71m漏; 2.2011年1月15卡封生产;措施后工作制度44*2300*4.8*3(封隔器位置2399.25m);卡封生产8天含水一直降不下来,日产液25.2m3,日产油0t,含水100%,动液面231m; 3.因封隔器卡点在漏失段以上,没法验封,不能准确判断封隔器是否座封;但是通过后期作业、生产情况综合分析,第一次卡封工艺是成功的! 分析:假如封隔器没有卡住,动液面不应该是231m,而应该和不卡封的情况动液面704m一致,当时卡封生产的液面一直是231m,卡封时液面没有下去,证明封隔器是卡住的! 三、化学挤堵情况分析 1. 二次固井:2011年1月26日、31日,由固井公司正挤比重1.85-1.89堵剂68m3(G级油井水泥干灰120t); 2.化学挤堵:2月8日,正挤比重1.50-1.52无机类封TD-WD-2堵剂8m3(10t),油压10-24MPa,套压12-24MPa;正顶清水5.2m3,反顶清水0.9m3,顶替清水结束套压22MPa;验堵效15MPa,30分钟不降,挤堵堵漏合格。 3.没有增油: 挤堵后,日产液量27.8t/d,含水100%,液面704m,化验矿化度52386PPM,氯离子30773PPM,没有增油效果。 三、化学挤堵情况分析 2011年 2月13日挤堵后测挤堵段固井质量图 四、第二次卡封情况分析 1.挤堵后再次卡封:从2011-2-14至2011-3-4连续生产18天,因含水100%,因措施后含水未降,分析漏失段未挤住;2011年2月26日《卫49-10井卡堵水地质任务书》再次卡封找堵水; 2.验封验堵效合格:2011年3月10日,下带Y221-114封隔器生产管柱,封隔器卡点2127.38m,用清水5.0m3套管反打压15MPa验套,稳压15min压降不超过0.3MPa合格,验封验堵效合格;封隔器未解封,直接下抽油杆完井开抽;再次证明挤堵、卡封工艺是成功的! 3.仍然无增油效果: 2011年3月12日第二次卡封生产以后,连续生产95天,该井日产液为20t,含水依然是100%,仍然没有增油效果。 五、第三次重炮卡封情况分析 1.第三次卡封:2011年7月31日根据《卫49-10井重炮卡顶封生产地质设计》重炮三中6,2973.2-2989.0,13.5m/5层;卡顶封生产,封隔器位置:2940m;再次卡封找堵水; 2.验封合格:2011年8月6日,下带Y221-114封隔器生产管柱,封隔器卡点2911.85m(动液面一直是62m); 3.重炮后液量翻倍:2011年8月8日第三次卡封生产以后,连续生产15天,日产液由原来的20t上升到41t,动液面62m,截止8月23日,开始见油,日产液41.4t,日产油0.6t,含水98.6%,效果待观察。 六、卡堵水总结分析 1.挤堵前卡封:从卡封后液面为231m看,若未卡住,液面应下降,分析认为卡封有效; 2.挤堵:2011年1月26日、31日,由固井公司正挤比重1.85-1.89堵剂68m3(G级油井水泥干灰120t),2月8日,正挤比重1.50-1.52无机类封TD-WD-2堵剂8m3(10t),油压10-24MPa,套压12-24MPa;正顶清水5.2m3,反顶清水0.9m3,顶替清水结束套压22MPa;验堵效15MPa,30分钟不降,挤堵合格; 3.矿化度分析:产出液原始矿化度14万PPM,卡封前矿化度6万PPM,卡封后矿化度5.9万PPM(若卡封有效,产出液可能为倒吸上部套漏段产出水,致使矿化度不高),挤堵后矿化度52386PPM; 4.数据显示原卡封有效,但是没见油:卡封后日产液24.7m3,液面稳定在231m;去封后日产液29.2m3,液面稳定在669m;若卡封无效,卡封时日产液应该在29m3左右,液面比231m深;卡封有效,但是卡封时也没见油; 六、卡堵水总结分析 5.漏失段分段分析

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